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浅谈大体积砼内循环水降温施工

浅谈大体积砼内循环水降温施工摘要:简述大体积砼采取内循环水降温实施过程,降温效果。 主题词:大体积砼 内循环水 温差控制 本人曾组织常州铁本钢铁有限公司800万吨/年高炉基础和大唐多伦46万吨煤基烯烃工程空分冷箱基础施工。常州铁本高炉基础两台,每台砼2800m3。大唐多伦空分冷箱基础三台,每台砼1900 m3。大体积砼质量控制的重点和难度在于养护期间内外温差的控制。本人在组织上述工程施工时,采取内循环水降温法控制砼内外温差,从而达到防止裂缝产生,效果良好,从而保证大体积砼施工质量。下面简要谈谈内循环水降温实施的过程和效果。 内循环水降温方法就是事先预埋盘管,砼浇筑完成后通水,带走砼内部热量,加快内部散热,降低内部温度,从而达到控制内外温差的目的。根据规范规定,大体积砼内外温差控制在25℃,砼就不会出现裂缝,质量有保证。 在常州铁本1、2#高炉基础施工中,基础尺寸为34.0×28.0×3.0,砼2800m3, 砼一次浇筑完毕。对于大体积砼施工质量控制,需要从原材料、砼施工过程、后续砼养护等多方面控制,这里重点叙述内循环水降温实施过程。 1、内循环水管布置安装 参考相关资料结合理论分析,本着节约实用原则,循环水管采用Φ50的普通钢管。考虑钢管散热影响半径,钢管纵横间距均按1.0米布设。由于基础高3.0米,从基底上500mm开始布设第一层,依次1.5、2.5米布设第二次和第三层。采用∠100角钢做为循环水钢管支撑架,钢管接口焊接要牢固。在每根钢管焊接之前,一定要先将管内异物清理干净。在焊接过程中,还应采取措施,防止杂物进入管内。 2、通水试验 循环水管全部安装完成以后,进行全面检查,保证焊口外观质量良好,支撑体系安全可靠。为了保证内循环水降温效果,通水试验方向与正式水循环方向一致,即从最低端进水,最高端出水,使管内始终充满水流。试水过程有渗漏等问题必须整改,确保整个循环管无渗漏和通水顺畅。通水试验完成后,管口两端封闭。 3、循环管保护 在砼浇筑过程中,必须采取保护措施,防止对管道冲击破坏。应安排专人值班,时刻监视,一旦发现有损坏情况,立即报告,组织人员抢修,保证砼浇筑完成后循环管完好无损。 4、通水监测 一般砼浇筑完终凝后,即可进行通水。在2#高炉基础砼浇筑过程中,因砼量为2800多立方,需分层连续浇筑。因此在砼连续浇筑过程中,先期砼已经终凝,这时,循环水管就开始通水,先带走部分热量。在后续测温过程中,出水口最高温度为75度,从测温孔测得内部最高温度76度。理论计算最高温升为73度。因此,出水口温度基本反应出内部温度。实测温度记录如表1: 表1 实测温度值℃ 说明:根据规范要求结合实际情况,砼测温次数: 升温期间1~4天1次/2小时; 降温期间5~7天1次/4小时; 降温期间8~14天 1次/8小时; 砼浇筑12小时后正式开始测温。大气温度白天37~39℃,夜晚25~28℃。 5、数据分析 从测温数据来看,前两天砼升温加快,第四天达到最高值。第五天开始持续下降,到第14天,表面温度基本与大气温度接近,内外温差在控制范围之内,保温措施可以解除,测温工作结束。在砼养护期间,内部最高温度为75℃,表面温度为52℃,内外温差为23℃,在允许温差范围之内。养护结束后,仔细检查砼表面,没有发现温度裂缝。 常规来说,当没有采取内循环水降温措施,内部温度会持续四到七天开始才开始慢慢下降,而采取内循环水降温措施,第四天,内部温度就明显下降。另外还可以控制循环水压力,调节水循环速度,更好控制降温速度,使温差均匀缓慢下降,对砼质量养护效果更好。 6、结束语从以上实践来看,采取内循环水降温措施,对大体积砼质量控制有显著效果,再辅助采取表层保温保湿,更加主动控制着砼养护质量。当然,只有达到一定规模的大体积砼,才适合采用内循环水降温。另外,减小水灰比、降低骨料温度,采用冰水搅拌,采用低热矿渣水泥等降低砼入模温度,也能很好的降低水化热,从而降低砼内部的绝对温升,对砼温差控制也有积极作用。其次加强砼表面覆盖养护监控,当温差加大时,一方面加快水循环,另一方面增加表面保温棉覆盖厚度,提高表面温度,从而降低内外温差。避免温度裂缝出现,保证砼质量。本人在大唐多伦46万吨煤基烯烃项目上,三台冷箱基础砼施工也采取内循环水降温,效果非常好。 注:文章内的图表、公式请到PDF格式下查看 1

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