网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

二0一一年动力处工作总结..docVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
二0一一年动力处工作总结.

二0一一年动力处工作总结 二0一一年我公司机遇与挑战并存,在公司领导班子的正确指引下,我公司在纷繁复杂的煤机市场中,继续破浪前行,顺利实现了年初制定经营计划,并且为谋求我公司的做大做强也迈出了坚实的步伐。我们动力处在公司党委和董事会的统一领导下,紧紧围绕公司的方针目标,细化管理,务实创新,为公司全年生产任务的顺利完成做了大量踏踏实实的工作。 一、细化和完善了各项设备管理制度,为各类生产设备的正确使用保养提出了具体的要求。 针对各车间以及操作工对设备管理制度认知水平的参差不齐,并缺乏对相关内容的全面了解,我处四月份编制了较为系统的《设备管理制度》、《设备操作与保养制度》手册,下发到了各单位并进行了广泛宣传,做到了管理制度的完善与明确。我处还针对我公司叉车的使用现状制定了《叉车管理办法》,并且进一步提出了完善设备管理奖惩制度的方案,使得激励与惩戒同时服务于设备管理。 7月份我处为各车间编制并制作了《设备维护四项要求》、《操作工遵守的五项纪律》、《设备润滑五定三过滤》、《操作工三好四会要求》以及《金切设备操作与维护规程》、《焊接设备操作与维护规程》、《液压设备操作与维护规程》、《起重设备操作与维护规程》、《叉车操作与维护规程》、《电气设备操作与维护规程》、《试验整机操作规程》等牌匾,给广大职工提供了随时学习和严格遵守制度的资料和依据,对设备的正确使用和维护起到了一定的推动作用。 二、潜心研究设备维修新技术,不断解决数控设备出现的新问题,初步总结和探索出了一些解决新型设备的新方法。 随着数字化技术的不断推进,PLC控制、变频控制、直流控制、伺服控制越来越被广泛应用于生产设备当中。面对各类数控设备在使用中出现的各种新问题,我处迎难而上,在学习中不断探索,在探索中不断积累,经过不懈的努力相继完成了多项突破性进展。 TK6813数控镗铣床空调无法启动故障、液压站间歇停车故障;CAK63285d数控车床刀台失灵故障、操作手轮失效故障;数控切割机电源线路板故障、 操控薄膜键盘故障;铣床数显滑尺故障;二氧化碳自动焊机直流输出故障;龙门铣床直流控制驱动器故障等都是在我处技术人员的不懈努力下攻克的生产难题。 通过大量的学习研究和大胆创新维修,我们逐步总结和探索出了一些解决新型设备的新方法。每当自己的猜想推理得到证实时,每当无数次的试验取到成功时,我们的技术人员们总是欢呼雀跃,我们为战胜自己而由衷的高兴。只要存在百分之一修复的可能性,我们就会付出百分之百的努力去争取。在今后的工作中我们的团队将以更坚韧的敬业精神,继续深入学习开拓创新。守好公司设备良好运转这道大堤。 三、挖掘和发挥技术潜力,修旧利废,为公司节约了设备资金,并且培养了职工爱岗敬业、争学技术的良好工作作风。   一丝不苟、钻研技术是我处的优良传统。在日维修工作中,我处绝不会轻易放弃每一次维修学习的机会,绝不会扔掉一个能够再次利用的零件或材料。 接触器是电气控制中广泛使用控制元件,在每次修理的过程中我们都要对元件认真拆解,仔细查看,根据元件的具体使用情况和损坏程度进行修理,能够通过换触点的、换线圈的元件,绝不会整体换件,就是看似没用地东西我们都要收集起来,以备在以后的维修中利用。我公司生产任务重设备长期处于高强度运转,电动机损坏非常频繁。在修理电动机时既需要考虑到维修周期,又要做到降低维修成本,所以在修理过程中不管修理技术难度有多大,能小修的我们绝不大修,在保证维修质量的前提下尽可能地节约材料,全年维修电机80多台次,为公司生产赢得了时间和节约了维修资金。   7月份铆焊车间有七台500A二氧化碳自动焊机需要大修,维修厂家做出了十几万元的预算。面对昂贵的修理费用,经我处相关人员商定,决定自己动手修理。我们动力处本着利废为宝的原则,对损坏的焊机拆解、检测、维修、重组、调试。在没有花一分钱的情况下,使得五台焊机有重新完好地投入了生产,为公司节约资金10多万元。 四、组织全厂操作工进行了设备理论与设备管理培训,提高了操作工的理论水平;在动力处内部开展了形式多样的知识和技能培训,营造了学知识学技术的良好氛围。 面对公司生产订单的增多、试机任务的不断增加,以及数控设备和新设备的购进和新工的不断增多。动力处从操作技能提高和人才知识储备等基础工作入手,分两批次,对公司加入的150多名新工的进行了《机械基础知识》、《设备的管理制度》、《设备安全维修操作规程》等相关知识培训。通过学习,职工的安全意识和操作技能有了大幅提升,使车间对人员的管理更为顺畅。 动力处内部开展了形式多样的知识和技能学习。学习形式包括:指定内容由相对有丰富理论和实践经验的技术人员讲解;开放式现场解答提问的方式;结合实例解决实际问题的学习。学习的内容涉及到了设备基础理论了解、安全配送电、电动机修理技术、机床控制线路、电子技术、故障排除等。通

文档评论(0)

jcc001 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档