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- 2017-08-08 发布于湖南
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生产部2013年总结报告.
生产部2013年度总结报告
产能状况
总产量:在2013年公司生产244套模具,外发33套模具,厂内加工211套,月均17.6套,公司的月均目标是30套,达成目标58.6%。对比2012年的251套,生产数量下降15.93%,
2. 2013年厂内生产状况:第一季度定单86套,外发15套,厂内生产74套,第4季度定单75套,厂内生产58套。主要原因是定单太集中,交期无法满足,1月份定单占第一季度总量的61.2%,按月均30套计算,超负荷177%。11月份定单43套,占第四季度57.3%,超负荷143.3%。
季度 数量 百分比 月均
数量 备注 第一季度 70套 34.6% 24.3套 1月接单53套 第二季度 48套 24% 16套 第三季度 35套 17.5% 11.7套 第四季度 58套 37.5% 19.3套 11月接单43套
修模,2013年总修模约1000批次,月均修83套,修模工时月均2500工时。生产部现场28人,月总工时,8400小时,修模工时比例高达29.7%。
人力资源状况
人员流动率偏高,全年来看,流动率高达68%,人员流动率偏高,对公司人才战略有很大影响,公司一直处于不断的培训新员工,不断的处于和员工磨合期内,不仅仅培养成本极高,而且对企业文化的累计积淀以及员工对公司的向心力影响极大。
成员流动率比较严重的是M/G单位,EDM单位,A单位,稍微好点的是WC和CNC。
年初人员 年尾人员 离职人数 流动率 53 47 68 68%
3.多部门人力资源长期紧张:M/G单位和EDM单位长期紧张,主要是师傅缺少。
各部门 M G SNC+编程 WC EDM A+修模组 PL 在职
人员 1 3 8+5 5 7 7+2 4 标配 2 10 11+5 5 12 10+2 4
以人为本能做到,但是为我所用却很难做到,师傅和公司的磨合期太长,对公司的文化接纳程度有限,能满1年者寥寥无几。学员,公司花了大代价培养,结果绝大部分是为他人做嫁衣裳,学会就跑现象严重。比如EDM单位基本是一年一换血,人员走的比模具移模还快。明年人力上重点研究如何留住有用的人。
工龄阶层层次偏向新员工,老员工偏少,生产部门按标配62人计算,1-年以上者18人,M/G 1人,CNC编程5人,CNC抛光1人,CNC现场6人,EDM 2人,A 2人。才29%。2014年的目标是将1年以上员工增加20%,并且按照目标逐年增加,终极目标保持80%。
设备资源状况
设备数量上大体充足,WC单位3套慢丝在定单充足时候很紧张,按1人2机配比比较合理,特别提出阿奇这台机好看不中用,无实际价值,占场地资源,希望在合理的时候修好或者更换。
2013年设备的更换和添加主要集中在EDM和CNC。但是依然存在设备故障频发的问题,EDM的夏米尔和WC的徕通故障比较多。
设备保养工作不理想,现场7S多流于形式,过程记录缺乏和强有力的监督。提高各单位主管的行政管理水平成为当务之急。
设备嫁动不够高,总体嫁动WC约90%,CNC约80%,EDM和M/G则相对偏低,EDM只有3台机能长时间保持较高嫁动,而其他机器嫁动偏低。EDM嫁动偏低原因:适合加工的工件少,比如大韩机。而夏米尔偏低,一般针对镜面要求较高的工件,而且故障频发。混粉机,2013年的嫁动不到5%。其他普通机,主要是由于EDM长期师傅紧缺和成员流动过快导致嫁动只有60%左右,EDM单位突出表现是工作量大的情况,总体嫁动却很低。M/G单位上半年还可以保持在75%左右,但是进入下半年,M/G处于高度缺人的境地,而且最后只能开1个班,机器急剧嫁动下降到25%,M/G单位嫁动偏低的主要原因:1.人力不足2.单位主管管理水平欠缺。M/G单位突出表现是:图纸下来就是外发。
(四)生产品质状况
1.2013年,品质比较严重的事件有:第一季度的TY16套模,第四季度的的HY和FH。
2.品质大幅度下滑,公司目标是98%,目前最多做到85%。比如零件加工,翻修的时间和前期制造的时间可以画等号,零件加工按批次计算品质异常100%,主要集中在CNC和EDM两个单位。品质异常导致工作量积压,抢机台,无效工时飙升,交期延误。
3.品质下降的主要原因:
3.1.交期集中,赶货,为交期牺牲了品质,在交期和品质中间左右为难。
3.2培训工作不到位,机会教育,新员工培训,经验总结教训指导的工作没有进入列行化管理。
3.3成员更换太块,导致标准的执行难度增加和周期增长。
3.4.现场主管行政管理水平欠缺,硬件上技术能力还可以,但是在现场管理,人员管理等软件上的工夫不够深。
生产效率
生产效率数据真实性不可靠,主要是操作方法不正确,没有前期预估和预排动作。而是应付式的事后诸葛亮。先做完了然后预计时间,造成没有统一执行标准。
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