中间轴承瓦片熔化.docVIP

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中间轴承瓦片熔化

中间轴承上瓦烧熔 事情经过 某轮主机为6ESDZ58/100型,坞修抽尾轴检验良好,仅换了尾轴油封。出坞后试车,发现最后一道中间轴承接合平面处漏油,于是将上盖拆下检查,发现上轴瓦顶部有碰硬,拂刮后认为问题不大,即盖好上紧螺帽,试航时低速运转检查正常,出港后刚中速运转不久,该道轴承仍发热并冒白烟,当时即用两根消防皮龙向其浇水冷却,维持航行到抛锚停车,再将此轴承打开检查,见上瓦铅已熔化较严重,下瓦则正常,奇怪!在抽尾轴拆中间轴和轴承时是原拆原装,垫片也没有增加和减少,滑油也是新换的,怎么会烧熔呢?后再把上瓦修刮好盖妥后,测量间隙后方知上瓦与轴之间无间隙,下瓦与轴之间间隙竟有0.80毫米。 分析与处理 后来把轴承座底部的四块垫铁拆出来,测量其厚度各不一样。在坞修中拆出时,没有做上记号,装还时四块垫块也就不注意而乱放不能对号入座,以致错位后,正好薄的装在空档大的位置上,把底座收紧时,使下轴承随之下降与中间轴脱空,而上瓦则与轴碰硬。第1次发现漏油而没有发热的原因是螺帽还没旋紧,第2次发热是在略修刮后,怕其漏油而用劲旋紧,使上盖紧压在轴上的结果。 经验与教训 1. 既然是原拆原装,就不可能发生热铁,而现实已经是在热铁,说明原诉原装中也要注意细小的环节,垫块四块有厚薄即是一例。2.原拆原装各部件都要做上记号,装还时也就不会乱套,此事故厂方有不可推卸的修理质量责任,但船方在验收时,应该对轴与轴承间隙,也该作一次厚薄规的测量才是验收起码的要求。 ? 滑油失压使推力轴承严重烧熔 事情经过 某轮主机为ESDZ43/82A型,一次由申开往天津途中遇大风,即在石岛湾避风,直至第三天下午13.00时才起锚开航。14.00时机匠检查发现主机摇臂轴上的封盖掉下,及时报告当值轮机员。二管轮即到机舱上层查看,见第3缸摇臂轴两头的闷盖及螺栓都掉下了,由于当时车速为185转/分钟,就一面报告轮机长,一面再通知驾驶室要求减速安装,当减速刚一开始,即听到在飞轮处发出咯!的一声响,立即关车。这时看主机滑油进出压力表,已指在0位,再看滑油泵指示灯则巳熄灭。二管轮觉得很奇怪,明明不久前检查滑油泵运转很正常,怎么现在就停了呢?而且警报也没响过。这时轮机长已到现场,见此情况,马上重新启动主滑油泵,压力很快上升至0.22MPa,随后又启动主机继续运转,仅数分钟后,只见推力轴承处有大量油气冒出,赶紧再停车。打开第6缸道门就看到推力轴端有铅熔落。后在无任何检修情况下,又继续开慢车(50—60转/分钟)航行了五小时,到烟台港外锚地检修,此时发现推力块上的合金已全部熔化,燕尾嵌槽也露出,直接与推力环平面磨擦,使平面磨出几道很深痕迹.该轮在航行中辅机既没有发生故障,主滑油泵又没有跳电,这事故怎么会发生,而且当断油后,失压报警也没有报警呢? 分析与处理 当时海上风浪最大为6级,不可能因外界因素引起辅机、滑油泵的工作不正常。而事故后对辅机及滑油泵检查,技术状态很好,没有使油泵有跳电的迹象。根据大家回忆,事故当天开航后甲板部有人下机舱关起锚机电源,而起锚机的分电箱正好是在滑油泵分电箱同一部位的上方,因放置地位较低,故习惯用脚去踩较方便,可能这次在踩下去时,用力较大顺势把滑油泵的开关也一起踏关闭了,而后知道不对又随即将滑油泵开关拉上,但他不知道操纵台上还须掀下按扭方能启动滑油泵。其次从关锚机到主机出现事故的前后时间的连接推算下来,可能性是有的,所以这一推理还是合乎逻辑。为何该轮单独只烧熔推力轴承,而主机其它各活动部件没有损坏呢?主要是发现较早,而推力轴承处是从油泵管路中设有一路直接喷到推力环处,所以一当断油后,立即无油,又该处单位平面内承受船舶全部的推进力量,一旦断油很快易导致热铁故障,虽然后来油泵供油了,但巳受损的推力块,又经五个小时的慢车运行,事故由此就扩大了。至于为何不及时报警,因为该轮报警电源用的是电瓶,电瓶报警共有二组,每组四只,一组用时另一组充电备用,由于电机员工作大意,没有及时测量正使用的一组电液比重,电压已低到不能使警铃起作用,而没有换备用一组。 经验与教训 1.甲板部向轮机部要电(要水)已有制度明文规定,须书面通知,而该轮事故前一直是甲板部木匠自己到机舱动手操作,认为这样方便而且不麻烦轮机部。通过这次事故,可以看到船舶安全工作是一个整体概念,只有认真执行规章制度,方能确保安全,其它乱来都是不对的,虽然一时不致出事故,但终久还是要出大事故。2.在发现主机滑油断油后,采取降速时,听到在变速后推力轴承处发出了咯!的一声响,轮机员应该意识到这是轴系出现较大间隙松动后的撞击声,应在停车时赶紧检查而不应该继续启动运转。更严重的是在推力轴已发出大量油烟情况下,不作拆检修理而继续以慢车运转五小时,这是毁机而不是保机的决策。3.滑油失压报警电源可以改为变压器采用硅整流的办法,直接用辅机发出的电

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