热采经营分析.ppt

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热采经营分析

目录 上半年热采情况 热采发生费用情况 成本分析 热采队费用 作业队费用 燃料费用 今年与去年同期相比,吨油产汽量基本持平,说明两年的燃料利用率相当; 目录 所做工作 所做工作 一、面120沙三中控水增油 所做工作 所做工作 所做工作 所做工作 所做工作 目录 存在困难 一、降本增效难度加大 存在困难 一、降本增效难度加大 存在困难 一、降本增效难度加大 存在问题 检测结果:检测两井次注汽干度均没达到60%,干度没有达到设计要求,影响注汽质量。 目录 下步建议 下步建议 下步建议 Thank You! * * L/O/G/O 2012-7-5 工艺研究所 指标分析 所做工作 存在问题 下步安排 4 1 2 3 注汽井次增加9井次,注汽量增加2万吨,累计产油基本持平。 今年较去年产量减少主要表现在新井产量上面,较去年产量下降1866吨。主要是因为去年面138沙三段热采的19-6井区的井获得高产,提高了去年同期新井的产量。 -1866 +1875 原油价格: 2011:4453元/吨2012:4706元/吨 渣油价格: 2011:4446元/吨2012:4446元/吨 与去年同期相比,总成本超1049万元,单井费用增加6万元/井次,吨油成本较去年同期增加267元/吨。下面就成本超的情况进行分类说明: 6万元/井次 267元/吨 1320.7 172 2、今年有3#、4#、5#三个炉子均大修过,增加费用115万元。 人工成本增加,涨幅为2927元/天 1、今年加大高温泡沫封堵剂的使用力度,增加费用65.5万元 2、热采井次增多导致高温防膨剂等基础化工料的增加。 最终导致化工料费用较去年同期增加132万元。 今年与去年同期相比,吨汽燃料费用基本持平,说明两年的燃气单价相当;但是单井的燃料费用却相差2.3万元。主要是因为平均单井的注汽量较去年同期增加了72吨/井次。 2.3 71.8 与去年同期相比,热采的轮次增加了,随轮次的增加,单井注汽量增多。 指标分析 所做工作 存在问题 下步安排 4 1 2 3 所有工作的出发点都是降本增效, 所以关键点是使油量上升,使成本下降. 油量 成本 累计实施11井次,其中6井次使用了高温泡沫封堵剂进行控水,除120-1-x8井外,含水均得到控制,开抽一个月后含水较热采前有大幅度的下降。 二、面138沙三上调剖增产 分析:多轮次井注汽量随着热采轮次的增加不能无限制提高,需要从提高热利用率着手。利用高温起泡剂的调剖特征,调整多轮次井的吸汽剖面,从而提高近井地带的动用程度。 三、优化注汽参数 上轮注汽参数合理,根据回采水率、转周周期按0~15%提高注汽量 多轮次上轮注汽不合理,本轮重新设计注汽量 合理提高注汽量,峰值期明显延长 四、加强生产过程管理,提高产量 1、制定热采的日产管理规定,对热采井采用“前后”管理法,焖井、放喷、下泵每个生产过程的前后指定不同的管理规定,真正的做到每口井的生产管理在心中。 2、对基层队上报的生产数据及时分析,保证生产平稳运行 3、理论指导实际,合理调整生产参数。 五、优化生产运行,降低成本 与地质部门结合制定运行时间表。 通过优化热采顺序实现管理有序。与去年同期相比,搬家率由78%优化至57.4%,优化搬家14次。单井搬家费为3万元/次,合计节约搬家费用42万元。 2011年1-6月份注汽搬家井次 2012年1-6月份注汽搬家井次 指标分析 所做工作 存在问题 下步安排 4 1 2 3 1、稠油区块稳产难度增大,热采井次逐年增加。 2、锅炉使用年限增多,维修费用逐年增加。 3、特殊井增多,作业费用上升,成本增加。 4、新工艺增多(注氮),成本增加。 单层最大厚度<3.0m,总厚度<6.0m,渗透率<400×10-3μm2,原始含油饱和度<50%,物质基础薄弱的井,第一轮效果好,则后期普遍效果变差。 5、面138沙四段薄层多轮次增产难度增大。 6、面120沙三段水淹情况日益加剧,稳产增产难度加大。 二、渣油做燃料,存在一定问题 1、渣油燃烧值低,注汽干度受影响。 2、渣油杂质多,对锅炉造成损伤。 指标分析 所做工作 存在问题 下步安排 4 1 2 3 一、面138沙四段开展辅助吞吐工艺 当原油粘度<5000mpa·s时,除M138-P6,其余井注氮后都取得了明显的增油效果,下步继续推广氮气辅助吞吐在低粘度注汽井的应用。 二、面120沙三中引进温敏凝胶,控制含水上升 组成:温敏凝胶堵调体系基于温敏聚合物、添加剂和水溶解而成 性

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