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2014矩 新 疆 有 色 金 属 45
某选厂工艺和设备的改进
李玉胜
(新疆千鑫矿业有限公司 富蕴836100)
摘 要 介绍了某新建铅锌矿选矿厂在近两年调试中,为完善破碎、运输、磨矿、浮选、浓密以及尾矿输送工艺流程和设备进行的技术
改造。通过大量技术改造使得该选矿工艺流程及选矿设备性能 日趋完善,提高了设备运转率和选矿回收率。
关键词 破碎 运输 磨矿 浮选 浓密 尾矿输送 设备改造 工艺改造
某铅锌矿2010年 1O月,2500t/d选矿厂破土动工, 润滑脂润滑,高压气动黄油枪直接将加热稀释的二硫
历经l0个月的土建和设备安装,于2012年8月上旬建 化钼高温润滑脂喷射到肘板的润滑部位,经肘板轴头
成。新建选矿厂采用一段破碎、两段磨矿分级、浮选(铅 圆弧运动,将油液带人受力面,在摩擦部位表面形成较
一 粗、两扫、三精;锌一粗、两扫、三精;中矿顺次返回上 好的抗压油膜,从而起到润滑、降温的作用。改造后设
段作业)的磨浮工艺流程。在调试中,依据所暴露出问 备运转良好,前后肘板再没有发生断裂,只需要做 日常
题,进行科学合理改造和完善。截至2013年 12月选矿 的维护检修工作即可 。
厂已顺利运行工艺流程,设备运转率大幅提高,产出铅 2.2运输皮带内置式电动滚筒的改造
锌精粉,综合生产能力已达2500t/d的设计处理量。 1#皮带输送矿石进入磨矿车间顶部的原矿仓,皮
带驱动装置为YDZ45一l20—500×l2oo油冷式定轴齿
1选矿工艺流程简介
轮制动型电动滚筒,功率为45kW。开机2个月电动滚
破碎 一磨矿作业流程为,PE750x1060颚式破碎机 筒轴齿磨损严重,噪声大,动力不足,制动性能差,经机
粗碎,经过三段皮带运输进入原矿仓,由振动给矿机为 械技术人员分析是皮带跨距长,给料不稳定,有不稳定
MQS5525湿式半 自磨机供矿的磨矿流程为一段磨矿:采 载荷冲击力,且润滑系统不完善造成的。然后改造为
用MQY3667溢流型球磨机一台和FX350一GTx8型水力 外置减速机传动,完善了润滑系统,这一现象得到明显
旋流器组成闭路为二段磨矿,经矿浆 酋进^浮选作业。 好转。而在后来的陆续生产过程中,发现2、3号电动滚
浮选流程为铅锌各一次粗选、二次扫选、锌三次精 筒陆续多次发生故障,影响选厂的连续稳定生产,有时
选、铅三次精选,中矿顺次返回前段作业,粗选及扫选 候电机严重发热、有的轴齿磨损严重甚至扭断。2013
用BF一20浮选机,精选用BF一4浮选机。选出的精矿经 年,将2、3号皮带电动滚筒也改为外置式减速机传动。
由管道进人 l5in、24m浓密池浓缩,用池底放矿阀 皮带电动滚筒功率由5.5kW增加到7.5kW。润滑系统
门为1-IL8、TT一21陶瓷过滤机组供矿,用陶瓷过滤机脱 得以完善,结果故障率明显下降,且易于平 日维护保养。
水,剩余尾矿经 531TI浓密池浓密,通过水隔离泵高浓 2.3振动给料机改造
度输送至尾矿库。 原矿仓为2#皮带给矿采用了GZG7型振动给料机 ,
开始运行一段时间后,出现了卡料现象,调大震动间隙
2工艺设备改造
后 ,还是会出现这一现象,停机检修时候发现,造成卡
2.1颚式破碎机前后肘板头润滑的改进 料的原因是震动板坡度平缓,且矿石受潮后容易在震
2012年10月投产至2013年11月末,发生 1次颚式 动板表面凝结成块,使得矿石不能顺利掉落,发现这一
破碎机肘板断裂,故障周期为20d,造成较大的经济损 原因后,及时采用了氯磺化聚乙烯橡胶衬板作为震动
失。肘板轴头原采用锂基脂润滑,润滑效果不好,锂基 板里衬,氯磺化聚乙烯衬板耐磨、耐冲击,机械性能稳
润滑脂油膜承载力低,不能在受力面形成油膜,高温容 定,表面极好的光洁度,使的
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