双增双节,降本增效工作汇报材料.doc

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双增双节,降本增效工作汇报材料

板块 年 开展“双增双节,降本增效”工作汇报材料 按照和公司关于应对目前不利的宏观经济形势、开展“双增双节,降本增效”工作要求,扭转我公司经济效益下滑的趋势,我公司板块按照和的部署,以“找、抓、促”活动为契机,针对“双增双节,降本增效”为工作目标,全员动员、广开思路、认真分析、分解指标、积极行动。所属分公司、公司、公司三个分公司都分别成立了“双增双节,降本增效”实施领导小组,制定了详细的实施方案,强化工作推进力度。各分公司共计制定了97项措施,预计可实现增收节支3938.89万元。 增收措施 我公司块三个分公司都是以生产为源头的产业链,由于受焦炭产品市场的不利影响,在增产增收方面受到很大制约,三个分公司都在按公司统一部署降负荷生产,特别是生产已降至最低负荷。各分公司在此基础上广开思路,根据本公司实际情况共制定了14项具体措施,增加收入1904.14万元。 (一)、煤化工分公司制定了5个方面,10项具体措施,增加利润1605.52万元(详见附件一)。具体措施如下: 1、最大限度的提高化产品回收率,实现化产品超产622.5吨,增加利润156.94万元。 (1)、蒽油回收率计划从22.5%提高到23%,增加产量375吨,增加利润76.39万元。 (2)、酚油回收率计划从1.29%提高到1.49%,增加产量150吨,增加利润42.99万元。 (3)、工业萘回收率计划从8.43%提高到8.56%,增加产量97.5吨,增加利润37.56万元。 2、优化配煤方案,加强工艺管理,努力降低煤焦比,实现利润1385.6万元。 (1)、优化配煤方案,在限产及内购煤保证供给60%的情况下,加入神木煤、长城煤,取消无烟煤用量,吨焦成本降低6元,7-12月共降低成本378万元 (2)、降低成焦比,使成焦比由原来的1.34降低到1.32,可节约成本979.2万元。 (3)、优化配煤方案,降低成焦比,可节约入炉煤成本28.4万元。 3、提高煤泥抽出率,实现利润28.98万元。(是否放在材料内) 加强工艺和设备管理,提高浮选回收率,使综合回收率提高0.9%,可实现利润28.98万元。 4、增加余热发电量,可实现利润10万元。 通过炉门改造,降低热量损失,增加余热发电厂发电量,每月可多发电90万度,实现利润10万元。 5、控制好甲烷转化率及合成反应率,每月可提高甲醇产量30吨,共可实现利润24万元。 (1)、控制好甲烷转化率,降低甲烷含量,提高产量。正常生产下,每月增产15吨,,月生产期增加利润3万元。 (2)、控制合成反应率,提高产量。正常生产下,每月增产15吨,月生产期增加利润3万元。 (二)、制定了4项具体措施,增收298.62万元(详见附件三)。具体措施如下: 1、优化入炉配煤方案,增加效益123.82万元。依托利民煤矿自产低硫煤优势,充分利用周边小煤种,拓宽多种配煤思路,通过配煤工艺技术调整,在现有配合煤价格基础上下降6元/吨。 2、根据中焦协专家咨询报告意见,已制定焦粉配入焦炭的方案。有望进一步降低入炉煤成本。 3、上报公司焦炉烟道余热利用方案,尽快推动实施。根据专家现场评估预测,投用后每年可多产饱和蒸汽2.8万吨,年节约标煤折合203.8万元,年直接收益164.8万元。 4、利用煤气初冷器余热供全厂采暖,去年已实现化产区域使用,今年覆盖炼焦、备煤两车间2110平米,可节约蒸汽消耗6.7吨/日,大约增收效益10万元。 节支措施实施 我公司煤化工板块三个分公司虽然在增产增收方面受到很大制约,但积极在节约节支方面努力,共制定了83项措施,节支费用2034.75万元。 (一)、分公司制定了8个方面、43项具体措施,节支费用1167.91万元(详见附件一)。 1、严格控制生产过程中材料消耗,并对材料指标进行分解,对车间班组定额考核,严格计划审批程序,加强出入库管理,提高材料利用率。共节约材料费用690.04万元。 (1)、将袋工业萘每袋包装量由40公斤提高至50公斤,节约工业萘包装袋使用数量,下半年可节约7.62万元费用。 (2)、实际限额领料制度,实行节奖超罚考核办法,控制材料计划审批,可节约费用443.8万元。 (3)、降低化工原料洗油的单耗,加强管理与操作,可节约费用56.62万元。 (4)、公司通过对上下炉门的技术改造,降低耐火材料的消耗量,共可节约材料费用24万元。 (5)、公司实施桥管技术改造,降低莫来石的消耗量,共可节约材料费用19万元。 (6)、公司深入剖析捣固机偏心轮工作原理,设计简单可靠的弹性元件,克服了捣固机润滑保养难、更换摩擦片费用高、检修时间长等困难,可节省费用21万元。 (7)、公司细化生产管理,减少起停车的频次,降低空载率,提高设备运转效率,降低单位产品的各项耗能指标。每月降低介耗1.6万元,油耗1.4万元,电耗0.6万元,

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