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第 36卷 第 5期 山 东 冶 金 V0l36 No.5
2014年 lO月 Shandong Metallurgy October2014
菜矿磁选工艺技术改造措施
鲍 加 庆
(莱芜矿业有限公司,山东 莱芜 27110o)
摘 要:莱矿选矿厂为提高铁金属回收率 ,降低尾矿品位,减少铁金属的流失 ,不断对磁选进行技术改造,实施磨前湿选工
艺,应用大筒径磁选机,使用中磁机及污水磁选机,对尾矿进行扫选改造 ,更新磁选设备等,取得了良好的效果,最终铁金属
综合回收率达到93%以上,尾矿品位降到7%以下。
关键词:磁选 ;尾矿 ;品位 ;回收率
中图分类号:TD926.4 文献标识码:B 文章编号:1004—4620(2014)05—0025—03
莱芜矿业有限公司选矿厂建于20世纪70年
代 ,主要流程为先磁后浮流程 ,设计年处理原矿40
万t,年产铁精矿 18万t,是莱钢集团公司的主要原
料生产基地之一。经过不断技术改造与技术创新,
现选矿厂的原矿处理能力达到90万t/a,年生产铁精
矿56万t。由于原矿处理量增大,尾矿量也随之增
大,而降低尾矿品位 ,综合利用尾矿是莱矿一直努 进选别流程 进选别流程
改造前 改造后
力的方向。近年来,经过技术改造,尾矿品位大幅下
图1 改造前后磨前湿式工艺流程对比
降,铁金属回收率达到93%左右,尾矿实现零外排。
湿式磁选尾矿利用 1200×2400直线振动筛进
1 采用湿式预选工艺 行水洗分级,筛孔尺寸为1mm,筛上+1mm以上的
1.1 采用湿式预选工艺的原因 石子粒度均匀,坚硬耐磨,是好的新型造砖材料,于
由于采矿生产过程中混入部分岩石,以及块矿 建筑及井下充填封堵;筛下一1mm矿浆 自流至浓密
中含有品位较贫的部分连生体 ,当破碎粒度降至l0 机 ,脱水后输送至井下充填。
mm以下时,可将细粒级岩石、品位较低的连生体、
2 大筒径磁选机的应用
磁性弱的赤铁矿等利用湿式预选提前抛尾不进入
球磨选别工艺流程,以减少给人磨机的废石量,增 2.1 在粗选中的应用
加矿石有效入磨量,从而减少磨矿电耗。另外,由于 2.1.1 一段磁选存在的问题
提高了入磨矿石的品位,有利于获得高品位精矿。 选厂磁选工艺流程为三段磁选 ,细筛 自循环
1.2 湿式预选机的使用及效果 (2个系列),磁选后 的尾矿进入浮选 ,由于原矿处理
在磨矿车间两台一段MQG2721球磨机给矿前, 能力提高,原一段粗选磁选机 750mm×1800mm
各安装 1台BKY1012湿式磁选机,分选粒度达到 不能满足生产需要,存在的主要问题有 :①设备老
20~0mm,分区磁感应强度达到450mT,既满足了 化,处理能力低,且经常溢矿;②分选指标差,尾矿
品位高,回收率低 ;③ 电极负荷大,电机烧坏事故频
磨前抛尾,又能保证尾矿品位的要求。随着产能的
大幅提升 ,磁选机 由CCT·Y1018更换成BKY1012, 繁。因此,改造一段粗选 ,提高其处理能力,改善作
磁选机滚筒长 由1200mm增加到 1800mm,磁感应 业条件和选别指
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