300 MW锅炉尾部低温再热器和烟道磨损原因分析及措施 Study on Flue Duct Abrasion of the 300MW Unit Boiler and its Modification Measures.pdfVIP

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300 MW锅炉尾部低温再热器和烟道磨损原因分析及措施 Study on Flue Duct Abrasion of the 300MW Unit Boiler and its Modification Measures

2009年第1期 华中电力 第22卷 300 MW锅炉尾部低温再热器和 烟道磨损原因分析及措施 黄 伟1,宾谊沅1,李文军1,陈辉2,邱亦丰2 (1.湖南省电力公司试验研究院,湖南长沙410007;2.湖南益阳发电有限责任公司,湖南益阳413000) 摘要:湖南益阳发电有限责任公司300MW机组运行不到3年。锅炉水平低温再热器和尾部烟道发生大面积磨损 减薄。通过简要分析磨损机理,指出造成其磨损的主要原因是锅炉实际燃煤灰分远大于设计值、锅炉侧水冷壁中心 到中隔墙距离相对较小、尾部烟道存在明显烟气走廊、省煤器、空预器灰斗长期不能正常放灰等.提出并采取在低 温再热器处加装多孔气流均流板,在转向室和空气预热器出1:7拐弯处加装导流板,将尾部水平烟道与垂直烟道连 接处采用圆弧形钢板连接,完善运行方式等,效果明显。 关键词:锅炉;低温再热器;尾部烟道;磨损;原因;技术措施 中图分类号:TK228 文献标识码:B 文章编号:1006—6519(2009)01-0022·04 onFlueDuctAbrasionofthe300MWUnitBoilerand Study itsModificationMeasures HUANG Weil,BIN Yi—yuanl,LIWen-jHal,CHENHui2,QIUYi—feng 省的其它300MW锅炉上也存在.有一定的普遍 O前言 性,因此有必要对磨损的机理和原因进行分析,避 湖南益阳发电有限责任公司(以下称“益阳电 免磨损事故的再次发生。 MW机组锅炉采用哈锅引进 厂”)一期工程2x300 l磨损的机理 美国CE公司技术设计制造的HG一1025/18.2一 YMl3型亚临界压力中间再热自然循环汽包锅炉. 锅炉受热面管壁金属的飞灰磨损,是由于高温 锅炉呈Ⅱ型布置,沿烟气流程炉膛上部布置前屏 烟气携带的飞灰颗粒具有的动能所引起.飞灰颗粒 及后屏过热器.水平烟道依次布置对流过热器和高 冲击受热面金属表面时.消耗了动能并对金属表面 温再热器.中隔墙过热器将尾部竖井又分为前后烟 产生冲击和切削作用,也就是锅炉烟气中的飞灰在 道。立式低温过热器位于尾部烟道后部转向室内, 一定温度下有足够硬度和动能。对受热面管子产生 水平低温过热器上方,水平低温过热器位于尾部竖 磨削作用造成的。 井后烟道内:低温再热器位于尾部竖井前烟道内, 1.1受热面管磨损位置 14.3mm横向节距沿宽度 飞灰颗粒冲击到金属壁面时的情况可分为正 110片,管径中63mm,以1 方向布置.从上往下数依次为第1、2、3、4级。 向冲击和斜向冲击二种,而斜向冲击根据力学原理 可以分为切线和法线二个方面,切线方向的切向力 l、2号锅炉分别于2001年6月和12月投产, 可使管壁金属产生磨损。气流中的飞灰颗粒对管壁 运行不到3年.2004年2月即发生锅炉第2、3级 低温再热器大面积磨损减薄、爆管;在人孑L门附近 金属的作用力包括法线方向的冲击力和切线方向 的的水冷壁和包墙管也存在磨损减薄;空气预热器

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