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煤矿空压机控制系统升级改造

煤矿空压机控制系统升级改造摘要:空压机是煤矿安全避险压风自救的唯一风源,通过MODBUS转DP模块实现单台空压机Delcos3100控制器与S7-300的通讯联网,通过ETH-MPI模块将MPI协议转换为TCP/IP协议,实现与管理网的连接,MP277触摸屏通过网络连接,将6套空压机的监控功能集中在一起显示,实现了空压机远程监控。 关键词:空压机;控制系统;PLC;通讯网络;全集成系统控制 中图分类号:TU723    文献标识码:A    文章编号:1009-2374(2012)20-0143-03 1 项目简介 鲍店煤矿机房共有6台compare公司的L250螺杆式空气压缩机,每台螺杆空压机均带有Delcos3100控制器。Delcos3100控制器的主要功能包括:控制空压机运行,带载、卸载自动切换,在线显示空压机的运行状态和过程数据,防逆转保护,低油位、排气温度、油过滤器堵塞、进气滤网堵塞及各种维护保养时间报警等。 但此控制系统存在以下不足: (1)未实现远程集中控制,每套空压机的控制器、相关智能仪表都是就地分散监控,造成使用不便和人力资源的浪费。 (2)未实现压力的闭环连续控制,易造成空压机空转和压力波动,使能源消耗大,控制精 度低。 (3)可监测的参数少,一旦出现故障,则很难进行故障的定位。 (4)缺少电参数的监测和显示,不符合现场观测和维护的要求。 (5)控制器显示屏是单色显示,所示信息抽象,不利于操作人员的使用。 (6)不具备局域网功能,不能将系统的运行数据实时上传到公司管理网。 为了解决上述存在的问题,特对原有控制系统进行了升级改造。 改造之前,6套设备各自独立运行,每套空压机都需要通过操作人员对各自的Delcos3100控制器进行就地操作以实现启停控制,所有的实时运行数据也只能通过操作人员读取相关仪表获得,使用很不方便,获取数据实时性差。改造后,所有设备都可以通过网络集中控制,运行数据和报警信息都可以在触摸屏上集中显示,通过以太网过程数据还可以上传到公司管理网,自动化水平大大提高,运行维护成本也大大降低,可为公司节约大量开支。 2 升级的控制系统构成 2.1 本控制系统选用的设备 (1)主控制器:西门子S7-300PLC。 (2)人机界面:西门子MP277触摸屏。 (3)配置第三方MODBUS转DP模块实现Delcos 3100控制器和智能仪表与主控制器的数据交换。 (4)配置第三方MPI转以太网模块将PLC数据上传到公司管理网,满足公司信息化管理的要求。 2.2 主要设备的功能 图1为系统配置与网络结构示意图,使用PROFIBUS DP和MODBUS作为主要通讯网络连接系统各部分,主要设备的功能如下: (1)S7-300PLC:作为主控制器,负责采集系统I/O信号,实现逻辑控制和网络通讯功能,为其他设备提供指令或过程数据,是控制系统的核心。 (2)MP277触摸屏:通过PROFIBUS DP网络与PLC相连接,将6套空压机的监控功能集中在一起显示,实现了空压机远程控制、远程设定、远程数据采集、远程报警记录等功能,方便了操作人员的 使用。 (3)MODBUS转DP模块:由于现场Delcos3100控制器和各类智能仪表都带有MODBUS通讯接口,通过转换模块将MODBUS协议转换为标准PROFIBUS DP协议,方便S7-300系统读取,这样就使系统的兼容性大大加强,提高了系统的集成度。 (4)MPI转以太网模块:S7-300 CPU集成有MPI通讯接口,通过ETH-MPI模块将MPI协议转换为TCP/IP协议,实现与管理网的连接。 图1 系统配置与网络结构示意图 整个系统充分体现了西门子TIA(全集成自动化)的理念,将原来独立分散的各个单元统一到同一个网络中,实现了远程集中控制。 3 控制系统完成的功能 一直以来,空压机都是人为就地进行操作,这种方式存在诸多弊端,也不符合当今电气自动化技术发展的潮流,通过PLC的扩展和编程能力可以非常理想地解决这个问题。首先,在物理层将需要联网的设备按照技术要求联结在一起;然后需要在PLC中加载针对不同设备的特定通讯程序,以实现真实的数据访问,这样就变分散为集中,操作人员不用再到机旁分别控制设备,而只需通过一台触摸屏就可以控制所有设备的启停,监视所有设备的运行状态,读取需要的过程数据了。新技术的应用不仅减轻了劳动强度,提高了操作人员的工作效率,同时也便于设备的维护和保养,为用气设备提供稳定可靠的动力支持。图2为实际监控画面示例: 图2 监控画面示例 4 未来改进与提升 现有系统的带载、卸载控制需要通过内部压力开关进行控制,空压机的排气压力

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