混凝土未完全硬化的原因和分析.docVIP

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混凝土未完全硬化的原因及分析 1? 起因与分析   某开发区生产车间工程钢筋混凝土条形基础,混凝土总体积约40立方米,强度设计等级为C30,混凝土配合比为1:1.24:3.04:0.44,混凝土设计表观密度为2400 kg/m3。混凝土所用材料为青海水泥厂生产的425#普通硅酸盐水泥,大同河砂石,自来水及NF减水剂,现场施工为普通搅拌机搅拌、小车运输、振捣棒振捣,施工温度为18。混凝土浇筑后,第二天检查发现混凝土未完全硬化,部分结块,部分呈疏松状,用锤轻轻敲击纷纷落下,混凝土强度没有达到设计要求,工程被迫停工。经多方面查找原因认为是施工质量出现问题,但对混凝土材料质量产生最大疑义,因此要求从两方面入手研究,以便采取必要的措施。 2? 材料质量检测 2.1 水的检测   混凝土拌和水要求不含影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质、油脂和糖类。凡是PH值小与4,硫酸盐含量(SO2-4)超过水重的1%的水,都不宜使用 [1] 。   对水质有怀疑时,可将该水与洁净水分别制成混凝土试件,进行强度对比试验,如该水制成的试件强度不低于洁净水制成的试件强度,则该水为可用水,由强度对比实验可知,现场用水不会引起混凝土质量问题。所做试验结果见表1 。 表1?? 用水强度对比值 项目 配合比 试件尺寸 (㎝) 试件强度(MPa) 平均强度 (MPa) 1 2 3 现场水 1:1.24:3.04:0.44 15×15×15 37.8 38.2 37.2 37.7 洁净水 1:1.24:3.04:0.44 15×15×15 37.5 38.0 37.5 37.6 2.2? 水泥检测   在混凝土中,水泥与水形成水泥浆,包裹在砂粒表面并填充砂粒间的空隙而形成砂浆,水泥砂浆又包裹石子并填充空隙而形成混凝土。水泥是混凝土中的胶凝材料,它的性能直接影响混凝土的强度和耐久性,该混凝土采用青海水泥厂生产的425#普通硅酸盐水泥,由实验结果可知,该水泥合格,满足规范要求,因此不会引起混凝土质量问题,结果见表2 。 表2?? 425#水泥性能 项目 标准[2] 实际 细度(0.08mm筛筛余率%) ≤10.0 4.5 凝结时间 初凝 ≥45min 170min 终凝 ≤10h 5.5h 体积安定性 沸煮法 无裂纹、无翘曲 合格 胶砂强度 (MPa) 抗压强度 (MPa) 3d 16.0 28.5 7d -- -- 28d 42.5 50.3 抗折强度 (MPa) 3d 3.5 4.7 7d -- -- 28d 6.5 7.3 ? ? ? ? ? ? 2.3? 石子的检测   该工程所用石子为5 ~ 40mm的碎石,其含泥量为0.5%,针片状含量为10%,符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的要求[3]。同时,该石子长期使用,从未出现过影响混凝土强度问题,也未出现过碱骨料反应。因此,认为该石子不会引起混凝土质量问题。 2.4? NF减水剂的检测 该工程所用NF减水剂为淮南矿务局合成材料厂的产品,生产许可证、质量合格证齐全。并且该减水剂经长期工程实践证明,质量保证,性能稳定,是一种良好的外加剂,不会引起混凝土质量问题。经检测质量符合要求,结果见表3 。 表3?? NF减水剂性能 项目 指标 外观 红棕色粉末 减水率 15%~18% 对钢筋锈蚀作用 无 与水泥相容性 良好 掺量 1.5% 2.5? 砂的检测   由检测结果可知,该细砂的含泥量超标,根据规范(JGJ52-92)规定,普通混凝土用砂中有害杂质含量的含泥量小于等于3.0%,但该砂的含泥量已达6.4%,严重超标,不符合标准[4]。该工程所用砂经检测,其性能如表4 。 表4?? 砂的实验 筛孔尺寸 (㎜) 分计筛余量 (g) 分计筛余率 (%) 累计筛余(%) 细度模数 表观密度 (㎏/m3) 含泥量(%) 5.00 2.5 0.5 0.5 -- -- -- 2.50 15.0 3.0 3.5 -- -- -- 1.25 12.5 2.5 6.0 -- -- -- 0.63 88.0 17.6 23.6 -- -- -- 0.315 185 37 60.6 1.82 1410 6.4 0.16 147 29.4 90.0 -- -- -- 底盘 50 10 100.1 -- -- -- 3? 原因分析   从该混凝土的形态上可以看出有部分砂粒表面无水泥浆,大部分砂粒间水泥浆较少,因此,可以认为水泥浆没有完全把整个砂石粘结成一个整体。经分析引起该混凝土质量问题的原因有以下几点: (1)砂的质量:现场用砂含泥量超过标准一倍以上,导致泥粒总面积大幅度增加,需要更多的水泥浆包裹它们。同时,泥粒本身强度低,降低了混凝土的强度。 另一原因,砂子偏细,在重量相同情况下,表面积大大增加,需要更多的水泥浆包裹,否则将有部

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