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JN60型焦炉焦侧平台和拦焦车轨道的技术改造.pdf
学术
JN60型焦炉焦侧平 台和拦焦车轨道
的技术改造
山钢集团莱芜分公司检修中心一石荣翔\梁亚锋
摘要 :
根据山钢集团莱芜分公司焦化厂JN60型焦炉焦侧平台和拦焦车轨道运~-7-12_程中出现的问题进行细致原因的分析 ,从中阐述改造活动的主
要流程 ,配合投入生产后使用技术改造的实际效果 ,帮助生产稳定J顷行 ,实现生产力的全面发展和改善。
前 言:山钢集 团莱芜分公司焦化厂 自利用 不断积聚膨胀的影响下,实际轨道结构 的弯 曲 利用安全技术指标实现现场整改,配合支
JN60型焦侧平台进行生产之后,直到2011年, 值达到60毫米上限,轨道基础位置的工字钢梁 撑轨道结构的工字钢梁与混凝土平台的融合性
焦侧平台结构出现下沉现象,整体拦焦乍轨道 与 中段部位的横向连接处理 的7O度角外延装置 浇筑 ,在拦焦车外轨钢梁中间进行铺设。但这
出现严重变形和方向偏移。历经几次 的局部位 出现脱焊现象,造成外侧轨道基础梁常常处于 种方式仍然避免不 了轨道偏移 问题,拦焦车运
置处理,整体实际效果不佳,衍生 出拦焦车脱 浮动状态。拦焦车在进行这类设备的接轨处理 行的稳定效果也尚未得到保证,唯一可取的办
轨和轮轴承碎裂等安全隐患,对 日常生产活动 活动 中极易酿成脱轨危机,造成实际安全生产 法就是采用工字钢梁加长延伸 [3]。主要步骤包
造成十分严重的影响,为 了落实改善处理,就 活动质量的低下,令整体机械传动可靠回响水 括:拆除轨道装置,并在工字梁外部焊接实际
必须对轨道和拦焦车平台进行全面改造,争取 平大跌眼镜 [2]。现下的轨道装置基础主要利用 厚度为 12毫米的铁板,配合钢筋板进行稳定性
后期必要成果效益的提升。 内外范围的两根拦焦车轨道实现双拼形式的25 能补充,注意轨道压板下的延伸铁板焊接工作
1.JN60型焦炉平 台和拦焦车轨道设备的现 度和45度的工字钢加设处理,在车体走行轮配 和找平校正质量,处理完毕后与混凝土进行融
状问题研究 满足在 60kg/m的前提下,拦焦车轨道平台在强 合浇筑,将工字钢表面露出,准备进行钢轨的
1.1.焦炉焦侧平 台技术现状分析 大热量影响下,基础梁位置的焊接技术不够到 铺设。更换轨道是一种技术性较高的工作,注
JN60型焦炉平台利用钩形螺栓和保护板部 位 ,造成实际受载过程中轨道 内侧受到压力和 意内容如下:
件进行连接,配合炉柱弹簧位置的弹性能度和 推力双重力道的推挤,使材质质量 4O毫米的滚 压板必须固定牢靠,校正完毕之后配合外
炉柱 自身的刚性效果进行负载保护工作的维持。 柱被迫移动但 内侧,并与45度工字钢梁装置在 轨进行挡块焊接 ,防止出现任何移动 问题:采
孔炭化室装煤大容积焦炉实际年产设计标准值 内侧位置形成一定距离的间隙,工字钢局部出 用无缝焊接接轨处理手段,促进拦焦车运行质
在 50万吨左右,加热装置主要利用双联火道、 现倾斜的现象。在整体推力作用上升的过程中, 量能够更加完美;保证每天检修时间不超过两
废弃循环转折和煤气下喷高炉煤气侧入的复热 尤其是45度工字钢在横向的混凝土覆盖下的槽 小时,维护焦炉平台正常的生产秩序 ,尽量在
式焦炉 ,再利用现代加热处理技术实现灯头位 钢结构出现焊缝拉脱危机,整体结构出现严重 检修时间内完成单个阶段的轨道更换;更换工
置供气 ,根据双集气管、单吸气管进行导入回 外移,弯 曲度达到60毫米峰值。在此基础上, 作全部处理好之后。利用前期制作的标准数据
收流程 的贯穿。如今 ,焦炉平 台炉墙状况实际 多处轨距 已经超过原基础的3O毫米左右,对拦 进行整体结构的找平处理,外轨与内轨的高差
投产 时间不长,经过长期的研究观 察,火道炭 焦车轨道运行的平稳效果产生过 多的破坏,随 在 3毫米以内,检查工序完毕之后配合挡铁进
化室墙面 已经 出现通洞 问题,并且长期延续后 时会衍生脱轨和翻车问题,给操作人员的生产、 行混凝土浇筑。
的砖体断裂现象时
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