管磨机主轴承采用滚动轴承的技术特点及发展趋势.pdfVIP

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管磨机主轴承采用滚动轴承的技术特点及发展趋势.pdf

aaem lC 学术 上呈下降趋势,表 明以一定流速流进管 的影响。 压缩空气压力波动时,风管 内的压缩空 内的气体在流动过程中不断损失动能。 虽然‰. =to0 , 即头 部和 气依 旧能稳定在最佳工作压力。节流阀 通过调节影响风管的各参数,使用 尾部小孔速度基本一致,但是曲线的中 用于控制风管内压缩空气的流量,将其 fluent的report功能计算出各孔 口的流 段波动 的绝对值大于入 口速度为 lOm/s 控制在风管均匀喷流最佳流量 (入口截 速,从而观察各参数对孔 口流量的影响, 时的情况。而入 口速度 5m/s的动能下降 面速度 lOm/s左右),同时还能保证切 最终确定合适的参数。本次仿真选取压 过于明显。因此为了实现风管的均匀喷 丝机进刀系统的所需的压缩空气流量。 力为4公斤,风管 内径6mm,外径8mm, 流,入 口处的流量应控制在 lOm/s左右。 2.5风管的安装 孔 口直径2mm,入 口流速 lOm/s为参考值, (1)调节压缩空气压力。通过调节 将从进刀系统中分出来的气路接到 每次仿真只单一变动其中的一个参数, 各孔空气压力,将上述数据整理成图标 刀辊前端的挡丝板上,并 固定在挡丝板 从而分析该参数对实验结果的影响。 后,分析得,当压力为2公斤时,孔 口 上。同时调整孔 口位置,指喷 出来的气 根据上文公式得 4公斤压力下,压 流量随编号的增加而逐步降低。而压力 流与刀辊成切向位置。 缩空气密度P=4.82堙 m 。 为4公斤和8公斤时,两者的差距不大, 3.方案验收与改进 将上述仿真数据整合成图表得,进 考虑到切丝机其他部分也需要压力,因 3.1效果验收 口速度为im/s时,随着孔口编号的增大, 此最终选择4公斤为工作压力。 通过本次改装,SD5系列切丝机刀辊、 孔 口流速逐渐降低,孔 口28的流速与孔 (2)风管直径的选择。选择流量为 砂轮、导丝条上的烟油、烟丝堆积现象 口1的比值 一t等等 一 。 在直径 6mm风管 内,且入 口速度 lOm/s 得到了明显的改善,吸入砂轮负压系统 对于进 口速度为5m/s时, 28,…43x1。0。~m3s{= 时为标准流量,压缩空气为4公斤。 中浪费的烟丝由原来的lkg/4OOOkg降低 一 。 孔 口速度随编号的增加,下降速度 由于流量V=Sv= v,其中v为截面 到0.3kg/4OOOkg,同时进刀机构中的烟 减缓。 积速度,当流量一定时,有 },则 寺。 灰现象也得到了很大的改善,其保养周 对于进 口速度为 lOm/s时, · 篙’ r:3mm 时 ,v=10m/S,r=4mm 时, 期得到了大大的增长,节约了专业维修 一 , 损失的动能进一步降低。 v= xl0 625m/ 人员大量的人力、物力。 对于进 口速度为 15m/s时,~ 一 将上述数据整理成图标后得r=4mm 3.2存在不足与改进 一 , 即尾部的孔 口流量比头部的还大。 时,各孔 口输出的流量更稳定,因此选 本装置也存在着一些不足,如对设 对于进 口速度为 20m/s时,一- 择内径为8mm的管子。 备进行保养时,风管处的清理比较困难; 一 , , 尾部流量进一步提升。 (3)孔 口直径的选择 根据仿真数 在生产时,风管孔 口周围会有少量烟丝 经初步分析,进 口流量较小的,随 据整理成表格发现由于孔径的增大,风 残留等,因此今后将在这几个方面进行 着孔 口编号的增加,其喷流速度不断降 管内流体沿着孔口编号增大的方向,动 进一步的研究和探讨。 低,而进 口流量较大 的,随着孔 口编号 能损失也越大,因此 出现 了如图现象, 4.总结 的增加,其喷流速度反而有所上升。造 前段流量不稳,后端流量下降迅速,同时, 本文从分析问题、提 出方案到理论 成此现象的原因是压力能转化为动能的 由于孔口截面积的增大,孔口截面速度 仿真、实

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