添加石灰石脱硫对循环流化床锅炉运行的影响及应对措施 influence of adding lime- stone in desulfuration upon operation of cfb boiler and countermeasures thereof.pdfVIP
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添加石灰石脱硫对循环流化床锅炉运行的影响及应对措施 influence of adding lime- stone in desulfuration upon operation of cfb boiler and countermeasures thereof
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运行幻影响及应对才ji旋
郭卫东
(河南神马尼龙化工有限责任公司,河南平顶山467013)
[摘 要]循环硫化床(CFB)锅炉添加石灰石进行脱硫,增加了炉内物料浓度和循环量,会对锅炉运
行产生较大的影响。对1台CFB锅炉加石灰石后对物料循环、蒸汽参数、灰渣排放、受热
面积灰等产生的问题进行了分析,提出了应对措施。
[关 键 词]循环流化床;石灰石;脱硫;返料器;物料浓度;循环量
[中图分类号]TK229.6+6
[文献标识码]B
[文章编号]1002—3364(2007)05—0030—02
河南神马尼龙化工有限责任公司动力厂3号炉是 停止返料。此后,分离器分离出来的物料便积存在分
四川锅炉厂制造的方型水冷分离器、高温一次分离的 离器下部的灰斗和料腿内。由于分离器分离出物料不
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t/hCFB锅炉,原设计烧低硫煤,不添加固硫剂脱 再进入循环系统,炉膛运行阻力减小,一次风量的增
硫。为适应环保新要求,2005年11月开始添加石灰加,使床料内更多的细物料被风夹带走,从而造成料层
石脱硫。石灰石中(o.2~1.0)mm的组分比重约占厚度降低。返料器运行时处于动态平衡状态。
40%,其余主要是(1.0~3.o)mm的粗颗粒和少量细
粉。石灰石添加量根据在线监测数据中SO。含量的 2对炉内温度分布和蒸汽参数的影响
变化进行调整,平均约占煤量的5%左右。添加石灰
石后,脱硫效率达70%左右,烟气中SO。含量控制在 添加石灰石后,床温略有下降(5℃~10℃)。由于
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mg/m3以内,可满足环保要求。但是,添加石灰石加石灰石后炉内的物料浓度增加提高了炉内的换热系
后对锅炉运行产生了一些影响,本文对此进行了分析。 数,在相同的床温和运行风量下,加煤量有少量增加,
锅炉负荷增加了8t/h。由于物料循环量增多把更多
1对物料循环系统的影响 的热量从密相区带到了炉顶,使炉顶温度增加了10℃
左右。因此,蒸汽温度有明显上升。锅炉的带负荷能
石灰石进入炉膛后,燃烧生成固硫产物硫酸钙,一 力有所增强。
些极细微粒通过烟气携带进入除尘系统排除,大颗粒
随锅炉底渣排掉。此外,还有一些颗粒((0.2~0.4)
3对灰渣排量和含碳量的影响
mm)被分离器捕捉从烟气中分离出来,通过返料器进
入炉内循环。因此,炉内物料浓度和循环量不断增加, 添加石灰石后锅炉排灰量和排渣量都有明显增
使返料器运行阻力增大,返料风量不断减小,最终,返 加。由于炉内物料浓度增加使炉内温度场分布更加均
料风压等于风机出口压力,返料风量减小到零,返料器 匀,提高了返料系统的温度,使灰中的碳颗粒燃烧更充
作者简介: 郭卫东(1970一),男,高级工程师,主要从事化工、电厂生产技术的管理工作。
E-mail: ssj740121@sina.com
万方数据
分,排灰中碳含量降低(平均降低了3.2%)。但是,底增大,料层阻力增大又使一次风量减小,进一步加大循
渣量增加使排渣速度加快,煤在炉膛内的平均停留时 环物料沉降,如此往复循环。当料层压差超过14kPa
间缩短,因此,渣含碳量增加(平均增加约0.4%)。 以后,增加很快,最终达到风机最大动压头,发生喘振。
在这个过程中,循环物料量逐渐减小,返料器内的运行
4炉内受热面积灰、排烟温度升高 阻力减小,因此返料风量增加。
添加石灰石前,各处受热面未发现明显积灰。添 6应对措施
加石灰石运行1月后,检查发现炉膛上部水冷壁、过热
器、省煤器及包墙管等处受
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