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75t/h循环流化床锅炉结焦原因分析及对策.pdfVIP

75t/h循环流化床锅炉结焦原因分析及对策.pdf

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75t/h循环流化床锅炉结焦原因分析及对策.pdf

经验与探讨 湖 南 电 力 第29J~-/2009年第3期 75t/h循环流化床锅炉结焦原因分析及对策 于鹏峰。雷 霖。段学农 (湖南省电力公司试验研究院,湖南 长沙410007) 摘 要:介绍了某厂75t/h循环流化床锅炉点火过程中床面整体结焦发生的过程,对事 故原因进行了深入的分析,认为给煤量偏大导致燃料快速积聚和一次风增加不及时是事 故发生的主要原因。制定并采取了相应的预防控制措施,在后期调试运行过程中没有发 生类似的事故。 关键词 :循环流化床锅炉;调试 ;结焦;无烟煤 中图分类号:TK227;TM621 文献标识码 :B 文章编号:1008-0198(2009)03-0036-02 炉膛下部。设计煤种为无烟煤,煤质见表 1。… O 引 言 表 1 煤质分析表 某公司75t/h循环流化床锅炉在一次点火启动 调试过程中由于控制不当发生了床面整体结焦事 项目 髟 赫 冀。HGI 故,分析认为给煤量偏大导致燃料快速积聚和一次 设计煤种52.412.961.40.950.9835.3 6.0 5.0 18.8 102 风增加不及时是事故的主要原因,制定了相关控制 校核煤种46.912.963.40.950.9839.3 5.5 4.5 16.7 110 措施,在后期运行中避免了类似事故的发生。 注:试运行期19煤种为本地无烟煤,煤质基本与校核煤种相近。 1 设备简介 2 床面结焦现象 型号为CG一75/3.82一MX75t循环流化床锅 2008年 1O月8日14:20开始点火,15:20床 炉,采用单锅筒横置式 自然循环,床下油点火、高 温升至500~C后炉内投入6袋木炭,随后 2台给煤 温水冷旋风分离器飞灰方式。锅炉采用前吊后支, 机 以3t/h的速度开始投煤,给煤2min后油枪突 全钢架结构,半露天布置。炉膛上部烟道沿气流方 然灭火,立即停给煤机,床温最高升至590oC后迅 向布置了高温过热器,尾部竖井烟道 自上而下布置 速下降。 了低温过热器、上级省煤器、中级省煤器、下级省 16:20开始重新点火,17:20床温达到460℃ 煤器、空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置, 后投入 5袋木炭,以4t/h投煤 1.5min后 ,床温 炉膛及旋风分离器四周均以膜式壁包覆。 快速升至600~C,氧量稳定在 12%左右,继续加煤 锅炉包括 :一次风、二次风、返料风配风系 至6t/h维持 3rain左右,氧量开始迅速下降至 统。配置 1台一次风机、1台二次风机、2台高压 3%,此时开始加大一次风出力,一次风量加大至 返料风机。 原先的 1.5倍,减煤至4t/h,但床压开始下降, 锅炉设有2个热烟气发生器,作为点火热源, 炉膛左侧温度最高升至950oC后开始下降,左后床 设置在床后左右两侧风室中,点火用0号轻柴油。 温测点仍继续升至 1056℃,但床压由5.4kPa降 床料为400—500InIn厚、粒度为不大于8mm的炉 至4.4kPa,氧量跌至2%,17:30氧量开始快速上 渣。每台炉配2台滚筒式水冷冷渣器,设置有2根 升,右侧床温下降较快,此时继续加煤达到8t/h, l59Hl/n×7mln连续排渣管和 l根事故排渣管。 但氧量快速上升至15%,立即停给煤机。就地看 燃煤系统采用炉前给煤方

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