- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
CK8015型数控车床刀架故障加工程序的调试.pdf
计算机应用 铁道机车车辆工人 第11期2010年11月
文章编号 :1007—6042(2010)11—0024—03
CK8015型数控车床刀架故障加工程序的调试
张兆华 孙孟 庆
(济南西机务段淄博检修车间 山东 淄博 255000)
摘 要 :通过对CK8015型数控车床刀盒、刀杆 出现故障后 的加工程序进行调试 ,
解决了轮缘轮 廓加Z-.不符合技术要求的问题。
关键词 :数控车床 :加工程序 ;调试
中图分类号 :TG659 文献标识码:B
1 概述
青海某厂生产的 CK8015型数控车床采用了两套 SINUMERIK802D数
控系统,分别控制左 、右刀架完成对机车轮对踏面和轮缘 的切削。2009年6
月,该车床左侧刀架因发生碰撞造成刀盒破损 、刀杆变形,经检查确认修 复
困难 ,更换 了新的刀盒 ;变形后的刀杆经修复继续使用 ,但在重新组装刀盒 、
刀架后,试车时发现左侧刀架存在以下问题 :①实际进刀量小于理论进刀
黾,存在误差 5.7nlm;②加工后 的轮缘轮廓欠 圆滑 ,轮缘顶部 内侧 出现
4.0ram厚的下陷台阶,轮缘内侧面低 ,如图1所示 。
2 原因分析
2.1 实际进刀量与理论进刀量存在误差5.7mm
sINuMERIK802D数控 系统本身具
汀刀具补偿功能,即在刀具使用一段 时
_1】后,通过对 刀具磨耗量 的修正补偿 ,
解决使用 中出现 的轮廓失真 问题。由
于该机床特 定使用 的加工程序和加工
方法等原 因,刀具补偿功能无法使用。
该机床刀架主刀用来加工车轮踏面和 图l 问题刀架加工后的轮缘轮廓
轮缘外侧 ,副刀用来加工轮缘 内侧 ,组装后的刀具 比原刀具缩短了5.7mm,
从而造成左刀架在 方向(工件 的直径方 向)的运行位置减少 了5.7mm,
当程序执行切削5mm进刀量时,刀具在运行 中碰不到工件 。在机床本身
一 24 —
计算机应用 铁道机车车辆工人 第11期2010年11月
机械结构、丝杠传动 、参考点位置都不变的情况下 ,可以判定进 刀量不准是
刀具的因素。
2.2 加工后轮缘顶部欠圆滑
轮缘顶部欠圆滑的原因是刀杆变形,造成主、副刀在 z方向(工件的加
工长度方向)的相对位置发生变化 ,主 、副刀长度和角度也相应发生变化 ,
主刀长度变短后 ,角度在碰撞后受力 的反方向出现了一个偏移角度 ,影响了
z方向轮廓尺寸的变化 。 。
2.3 轮缘顶部内侧出现4.0mm厚的下陷台阶,轮缘 内侧面低
刀具在正常使用过程中,因为主 、副刀具工作量的不同造成磨耗量差异
属于正常现象 ,重新组装后的刀具加工 出的轮子轮缘顶部 内侧 出现4.0mm
厚的下陷台阶、轮缘内侧面低 ,这种现象不是因为刀具磨耗差异而是因为刀
具在修复过程中出现尺寸错误造成的。
3 处理程序 的调试
3.1 实际进刀量与理论进刀量存在较大误差的处理
开机进入系统后 ,点击参数设置 ,将 R18参数原值 17.6以0.4增量
(如果增量过大 ,在实际车削过程 中容易造成轮缘报废)修改为 18.0,进行
试验 ,效果不明显 ;再依次 以不 同增量输入 R18值,分别调整到为 20.0、
21.0、22.0、23.5、23.3。经过多次试验 ,最后确定 当R18调整到23.3时 ,实
际进刀量与理论进刀量一致。
3.2 轮缘顶部处 出现4.0mm厚的下陷台阶、轮缘内侧面低 的处理
在 R18参数调整到合适值23.3的过程 中,发现此数值对副刀轮廓产
生影 响,轮缘顶部 (主、副刀过渡处)下陷加深 ,出现4.5mm厚的下陷台阶
且轮缘 内侧面低 ,内侧端面出现 1.0mm厚的平台,如图 2所示。
由前面分析可知,轮缘顶部欠圆滑有两个可能因素:一是主刀变形造成
在 z方向的位置变化;二是换刀后副刀出现 问题造成的 ,也可能两个 因素
在共 同作用。影响轮缘顶部轮廓的主要因素是 z方向,从 z方 向3个参数
R14(轮箍宽度)、R15参数(刀宽)和R17参数(定位测头与刀尖 z向差值)
进行调整同时调整X向一个 R16(主副刀 方 向刀尖差值)参数,改变x向
位移量修正轮缘 内侧轮廓偏
文档评论(0)