生产系统小改小革汇总(总的15日到21日).docVIP

生产系统小改小革汇总(总的15日到21日).doc

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生产系统小改小革汇总(总的15日到21日).doc

生产系统杜绝浪费小改小革汇总 (11月15日至11月21日) 浮法一线 1、原料车间原来对损坏更换下来的除尘器滤筒都作为报废处理,现对部分损坏较小的滤筒进行修补。(用滤筒无纺布对损坏处用胶水粘帖修补)再利用,从而达到降低成本的目的。(已实施) 效果评价:每修补好一只滤筒,可节约180元左右; 实施时间:11月16日开始 责任人:沈云海 考核人:陆连清 2、原料:双辊支承座原来采用上下面用螺丝分开固定,由于双辊工作时振动很大,容易造成支承座的上下固定螺丝断裂在内和支承座的损坏,现通过小改小革,采取从上到下串孔用双头螺丝固定,这样即便于操作维修,且不易损坏支承座。 效果评价:经改造后的支承座使用寿命可延长5-6倍,每个支承座价格在400元左右。(已进行了80%) 实施时间:11月20日 责任人:沈云海 考核人:陆连清 3、拖拉机制动鼓损坏一般都是螺丝孔损坏,以前损坏后都作为报废,现将这些制动鼓重新定位打孔攻丝,继续使用。 效果评价:修旧利废,每利旧一只制动鼓可节约70元。 实施时间:11月19日 责任人:沈云海 考核人:陆连清 4、RET区风管软接头改造。 原因分析:RET区风管软接头的使用寿命较短,在更换时需要停风机造成RET区的玻璃容易炸裂。 整改措施:由原来布做的经过改造使用白铁皮制作的,增加了抗高温和抗膨胀能力。提高RET区风管软接头的使用寿命,减少因更换软接头给生产带来的损失。 效果评价:原来风管软接头每月需要更换一次,每次成本需要100元,现使用白铁皮后一年只需更换一次,每年可以节省1100元。 5、熔化原来过滤器的过滤网换下后就扔掉,造成浪费。 整改措施:现将拆下的过滤网如坏的就扔掉,没有破损的就利用蒸汽吹扫干净再利用。 效果评价:原来每月用8个新过滤网,现在每月可节省4个新过滤网,过滤网每平方米70元;一个过滤网需使用0.5平方米,每月可节省140元。 实施时间:11月21日 责任人:王于忠 考核人:倪慧 6、采装3#输送带被动辊筒轴在磨损后,进行耐磨堆焊再使用。 原因分析:以前筒轴磨损后就更换新的,现在对更换下的筒轴进行耐磨堆焊,延长使用寿命,降低成本。(已实施) 解决措施:由机修工对更换下的筒轴进行耐磨堆焊。 效果评价:一台可节约1000元。 7、皮带脱辊损坏一般是托辊的轴承损坏,现将损坏的托辊换下后收集起来,对损坏的托辊进行检查,如轴承坏的就只换轴承,继续使用。 效果评价:修旧利废,每利旧一只皮带脱辊可节约60元。 实施时间:11月21日 责任人:周卫忠 考核人:周玉明 浮法二线: 1、买的拖拉机机头底盘质量不牢,可自己制作延长使用寿命。 原因分析:购买价钱为150元/台,平均使用寿命为4个月,价格较高。 整改措施:可以车间内自己制作,节约成本。 效果评价:自己制作成本为200元,但是可以使用一年,所以每年可节约250元/年。 2、油枪油嘴上节部分烧损比较严重,上下节烧损程度不一致,把变形的油嘴校正再利用。 原因分析:油枪上节部分直接接触窑内高温,且经常有结焦现象。 整改措施:1、联系机修工把变形的油嘴进行校正继续使用;2、联系机械厂单独制作油嘴上节部分,可以节约一定成本;3、熔化及时更换油枪。 效果评价:可节约成本:1个/天×70元/个=70元/天。 3、行车在下吊玻璃时可吊些空架上来,避免空载现象。 原因分析:节约意识不强,工作效率意识不强。 整改措施:满架玻璃吊下同时吊上空架,尽可能减少来回空载次数。 效果评价:减少了空载次数,提高了行车的工作效率。工作时间可节省1小时/天。每天可节约成本:24KW×1h×0.6元/度=14.4元。 4、原料车间原来把更换下来的湿砂振动筛筛网都作为废铁处理。 整改措施: 将更换下来的筛网选择完好的部分切割成小块,用于粉碎碎玻璃系统的机械振动筛网使用。 效果评价:废旧物资再利用,节约成本。按平均2个月更换一次机械振动筛网,每次可节约250元左右。 实施时间:11月17日 责任人:张红永 考核人:吴洪祥 5、过度辊台处通SO2钢管每三个月更换一次,以前更换下来的钢管作报废。 整改措施:让机修工对换下的钢管进行改造用于清锡灰扒子的手柄。 效果评价:废物再利用可节省成本:4米×18元/米=72元。 实施时间:11月17日 责任人:余积院 考核人:吴洪祥 6、粉碎系统3#提升机平胶带较长,是2#提升机平胶带的2倍。 整改措施: 当3#提升机平胶带磨损较严重,需要更换时,可以根据实际磨损情况分段切割,用于2#提升机的使用。 效果评价:根据3#平胶带的磨损情况,每利用30米可节约1000元左右。

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