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PLC在硅锰电炉配料系统中应用
PLC在硅锰电炉配料系统中应用摘 要:本文介绍了利用铁合金的原有配料设施的前提下,本着实用可靠、因地制宜、节省投资的原则,在12500KVA硅锰电炉原料系统上采用日本三菱公司生产的FX2N-64MR可编程序控制器等设备实现微机自动配料的主要方法和措施。
关键词:硅锰电炉;可编程序控制器(PLC);自动配料;自动补偿;冲量误差
中图分类号:TH111 文献标识码:A
1概述
电炉铁合金作为一种高耗能产品,在原料和电炉设备等条件一定的情况下,要想降低消耗,获得良好的经济技术指标,就必须提高配料的准确度。而目前在国内铁合金电炉中,原料配料系统各不相同,大致可分为三大类:
1.1 完全采用人工操作,用磅秤称重
这种配料方式,它是由操作工的责任心不同决定配料的准确度。一般误差较大,现在很少应用。
1.2 采用手动操作,继电器逻辑控制,用磅秤称重
这种方式虽较前者进步许多,但控制系统存在许多缺点。如:配料准确度低,由于继电器控制,在称量过程中放料的冲量大,从而导致冲量误差;可靠性差,由于控制系统全部由继电器硬件连接而成,体积大,接线复杂,故障点多且查找困难,设备庞杂维修量大;适应性差,由于硬件连接而成,不能随生产工艺的变化而变更。
1.3 目前国能外一致推崇的微机配料系统
该系统配料准确度高,整个过程能实现自动控制。既可确保配料的准确度和使用的可靠性,提高产量,又可降低原材料费用及运行的维修成本。我们本着实用可靠、因地制宜、节省投资的原则,对我公司12500KVA硅锰电炉原料系统进行了改造,采用日本三菱公司生产的FX2N-64MR可编程序控制器(Programmable controller 以下简称PLC)等设备实现配料系统的自动化。该套系统改造仅投资约9万元,大大节省了改造费用和运行费用,提高了配料的准确度,提高了硅锰产品的质量。
2 配料系统工艺
12500KVA电炉用于硅锰合金的冶炼,所需原料有八个品种,分别放入原料间的八个大的料仓中,每个料仓下面有一个震动给料器,配料时震动给料器震动,料由储料仓的下口流入计料斗中,拉力传感器安装在计料斗外,对计料斗中的料进行称量,当达到预置振料量时,震料器停振,同时运料皮带运转,液力推动器将计料斗的下门打开将料放入皮带上,由皮带将料运至爬斗小车上,过30秒后计料斗的下门关闭,之后在短时间内再打开一次关闭一次,以便将料放尽。一皮带运行一定时间后,料全部运入爬斗小车,皮带停止运转,爬斗小车由电动机牵引钢丝绳沿轨道将料上运至炉顶料仓,爬斗小车自动倾放料,之后爬斗小车下行准备下一次运料,这就完成了一次配料过程,如此循环操作。
3 自动配料系统
可编程序控制器是一种集计算机、自动化、通讯技术于一身的工业控制微机。目前已被工业生产广泛应用。其主要特点:①程序编制简单,可用电气技术人员熟悉的梯形图编辑,也可用语句表和逻辑流程图等高级语言编辑。②功能强,可实现90多种功能,适用各种工业现场的控制,且安装调试简便。③抗干扰性能力强,可安装在现场,不受专业机房的限制。④适应性强,对安装环境要求不高,对粉尘、温度等都无严格限制。
3.1 配料系统的硬件配置:主机采用日本三菱公司生产的FX2N-64MR可编程序控制器。输入和输出共64点,可实现四则运算、逻辑运算、比较、数据处理、计数、速度检测和脉冲输出等功能。并可连接多种特殊功能模块,能满足各种工艺现场要求。
3.2 配料、上料自动化过程
说明:本图只列出一个料仓的信号传递过程,其它于此相同,不在赘述。
首先从配料开始,随着震动给料器震动,料由储料仓的下口流入计料斗中,拉力传感器对计料斗中的料进行称量,产生的毫伏信号送入隔离变送器中,转换为4~20mA标准信号,再由A/D转换模块转换为PLC可识别的数字信号传入PLC中,PLC中的CPU进行数据处理,当达到预置振料量时,PLC发出指令,震料器停振,之后,PLC发出指令,计料斗的下门打开将料放入皮带上,过30秒后PLC再次发出指令,计料斗的下门关闭,之后再打开一次关闭一次,以便将料放尽。于此同时,PLC发出指令,皮带电机在PLC的控制下带动皮带运转,由皮带将料运至爬斗小车上。一定时间后,料全部运入爬斗小车,皮带停止运转,之后PLC控制爬斗小车将料上运至炉顶料仓,爬斗小车自动倾放料,之后下行后准备下一次运料,这就完成了一次自动配料过程,如此循环操作。此过程除执行元件之外,控制过程全部在PLC内部实现,操作人员只需启动开始和停止按钮及故障停车按钮,在控制室内可直接检测配料情况,从而实现配料系统的自动化。
3.3 配料过程自动补偿的实现
此次改造,最大的益处在于实现了配料量的自动补偿。采用A/D转换实现模拟量
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