聚合反应釜母材裂纹的修复-中国气体分离设备商务网.DOC

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LW—13/22型压缩机改造后的应用状况与对策 刘伯若 (岳阳兴长石化股份有限公司) 摘要:通过对二氧化碳压缩机的技术改造,使其应用于压送解吸气,2003年底重新投用后,出现Ⅰ、Ⅱ级排气温度高、二级活塞杆油封漏油等故障,严重影响了机组的正常运行,以及造成环境污染,对压缩机二级油封等进行技术改造已刻不容缓。 关键词:压缩机 技术改造 节约 环保 岳阳兴长年产30kt甲醇装置上的LW-13/22往复压缩机在装置投产后不久即停机闲置。2003年底工艺系统改造需重新投用,出现二级活塞杆油封漏油量较大的故障,每天漏油约40kg,几乎已成线状。多次进行检查和更换刮油圈后故障仍未解决;其中包括刮油圈与活塞杆接触面的检查;把铜质材料改为铸铁的;单向单刃刮油圈改为双向双刃刮油圈。给设备安全运行带来了隐患和增加运行成本。既造成了浪费又污染了环境。为提高经济效益,对压缩机二级油封进行技术改造已刻不容缓。 1 压缩机原设计参数及改造后参数 1.1 LW-13/27型二氧化碳压缩机原设计参数 LW-13/27型二氧化碳压缩机的一级为双作用气缸,二、三级采用级差式气缸。一级入口及三级出口配有缓冲罐,一、二级出口配有级间冷却器,三级出口无冷却器。二氧化碳压缩机原设计参数如下: 介质:CO2 流量:700Nm3/h 进口压力:常压 出口压力:2.3MPa(A) 进口温度:≤40℃ 出口温度:≤40℃ 曲轴转速:590r/min 活塞行程:180mm 最大活塞力:45kN 轴功率:115kW 1.2 压缩机改造后参数 流量:700NM3/h~900NM3/h 进气压力:0.1MPa~0.2MPa(A) 一级排气压力:0.29MPa ~0.36MPa(A) 二级排气压力:0.85MPa~1.15MPa(A) 三级排气压力:2.3MPa(A) 进口温度:≤40℃ 出口温度:≤40℃ (冷却后) 曲轴转速:590r/min 活塞行程:180mm 最大活塞力:45kN 轴功率:129kW 2 改造后的应用状况及对策 2.1 活塞杆油封漏油改造 2.1.1 存在现象 2003年底机组改造重新投用后,出现二级活塞杆刮油圈漏油量较大的故障,每天漏油约40kg,几乎已成线状。多次进行检查和更换刮油圈后故障仍未解决;其中包括刮油圈与活塞杆接触面的检查;给设备安全运行带来了隐患和增加运行成本。 2.1.2 原因分析 在对刮油圈的填料盒结构分析时发现,该往复压缩机的水平二级活塞杆刮油圈漏油的原因有以下3点。(见图1) (1)刮油腔回油孔的出口方向是水平位置,回油孔直径φ10mm,距离十字头滑道只有100mm,刮油盒回油口无隔离。压缩机十字头在滑道上的往复运动飞溅的润滑油正好冲击道回油口,直接影响道刮油圈的回油。 ((2)活塞杆上飞溅的润滑油很多,刮油腔内腔与刮油圈的空间较小,在回油不畅的情况下,使刮油腔中的回油油位接近活塞杆,刮油效果降低。 (3)刮油圈只有两组,刮油效果不好。 2.1.3 解决对策 要想解决上面三个问题,刮油圈填料盒必须重新设计制作。使新的刮油圈填料盒统一克服上面三个问题。新设计的刮油圈填料盒具有以下改进,见图2。 (1)刮油圈填料盒的回油口开在径向方向,使回油垂直向下流出,避开十字头往复运动时飞溅的润滑油对回油的冲击,能减少回油阻力,加快回油的流速。 (2)原刮油填料盒是铸铁造的,壁厚有15mm,材质由铸铁改为45#钢,减少壁厚,加大刮油圈盒的内腔。由原φ95扩大到φ122,外径不变,使盒子的强度和刚度得到保证,并最大限度的加大刮油圈填料盒的内部空间,增加刮油盒存油空间,有利于刮油和回油。 (3) 增加两组刮油圈 图2 改造后密封盒示意图 增加两组刮油圈是用活塞杆填料密封代替,但要对活塞填料密封进行改进,在密封环盒锁闭环之间铣回油槽,这样对活塞杆上的润滑油才能起到刮油环的作用;理由是:如果改增加金属刮油圈,必将增加活塞杆与刮油圈的磨损,影响活塞杆的使用寿命;如改专用填充四氟刮油圈,需专业厂家生产,成本高。用活塞杆填料密封代替,改造工艺简单,配件充足。 增加两组活塞填料密封时,还因考虑到在刮油圈填料盒中增加两个活塞杆填料密封盒,以确保填料密封的轴向定位间隙的正确,填料盒上开回油槽,不然就堵塞了回油的油路,见示意图3。 图3 填料盒回油槽示意图 刮油圈的定位是靠刮油圈定位套和压盖一起定位的,把压盖改工成平面,可以节约成本和方便加工。 刮油圈和填料密封的放置位置是两组填料密封放在内侧,两组金属刮油圈放在外测。因为填料密封刮油圈的刮油效果没有金属的刮油圈好用,只能用它起到阻油的作用,金属刮油圈在刮掉从填料密封漏过来的油就很容易。 改进效果: 改进后刮油圈彻底消除了漏油的现象,同时活塞杆的温度没有因为增加填料密封而升高。该

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