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150t转炉汽化冷却系统改造及应用

2016年第9期 节 能 (总第408期) ENERGYCONSERVATl0N 150t转炉汽化冷却系统改造及应用 闫永欣1。夏辉2 (1.华北理工大学冶金与能源学院,河北唐山063009;2.长沙理工大学能源与动力工程学院, 湖南长沙4lOll4) 摘要:简述某钢厂150t转炉汽化冷却系统改造的优点及实际运行参数与理论设计的对比,主要介绍 烟道本体结构改造和循环系统的改造。通过对汽化冷却系统实际运行时现场数据的采集分析,优化出 满足实际运行要求的烟道系统设计、系统计算及循环流量等参数,实现合理延长汽化系统的使用 寿命。 关键词:转炉;汽化冷却;高压强制循环;自然循环 中图分类号:TF341.1文献标识码:b文章编号:1004—7948(2016)09一0063—05 doi:103969/j_issn.1004—7948.2016.09.叭9 炉口固定段的结构形式也进行了改进,除烟道 引言 某钢厂炼钢车间内现有3座150t转炉,其中 加下部烟道冷却面积,降低烟道下部高温段单位面 转炉汽化冷却系统存在着汽包外送蒸汽压力低、烟 积受热强度,同时也降低烟气流速,减少烟气对烟道 道本体检修频率高、烟道使用寿命偏低以及自动控 的冲刷,减少烟道内壁的磨损。另外受热管结构形式 制水平不高等缺点,转炉汽化冷却系统的问题逐渐 有原来的三循环模式改为单循环模式,缓减炉口段的 成为制约转炉安全生产的重要环节,且随着炼钢生 在吹炼中期时局部出现的汽堵,改善烟道工况条件。 产的发展表现日益突出。鉴于以上原因,2014年 可移动段烟道直径由原来的担636mm改为 本着对汽化冷却系统提压增效,降低事故率及能 西2820mm,单独采用高压强制循环。 耗,延长设备使用寿命的原则,该钢厂对3套转炉 中一段烟道直径设计为进口西2820mm,出口 汽化冷却系统进行系统改造,并于9月初完成l号 西2636mm,中二段烟道结构形式维持原设计。 转炉汽化冷却系统的改造工作。 中三段和末端烟道直径没有变化,在烟道连接 1汽化系统改造 处由平圆弧连接改为尖角连接,有效地减少烟道积 灰,改善烟道工况条件;同时末段由高压强制循环 1.1工艺设备改造 替代原自然循环,提高末段循环倍率,中三段在下 1)烟道本体改造。 降段上加设射流装置加强水循环。 该钢厂150t转炉汽化烟道改造前的结构形式 中三段和末段部分受热管内增设螺旋型不锈 有活动烟罩、炉口固定段、可移动段、中一段、中二 钢导流板,大大降低了受热管内汽液两相流分层的 段、中三段、末段等7个部分,由于厂房结构空间、 安装吊运条件的限制中二段、中三段、末段的烟道 现象,提高了换热效果,可有效防止爆管的发生,同 直径没有变化,为了满足现阶段炼钢强度和煤气回 时末段烟道本体上加设防爆装置,提高了烟道在使 收

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