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大唐呼伦贝尔化肥有限公司锅炉存在问题落实责任分解表
大唐呼伦贝尔化肥有限公司锅炉存在问题落实责任分解表
项目
序号 主要问题 整改措施 完成时间 责任人 完成情况 锅炉专业
生产设备问题
浇注料脱落严重:
水冷风室排渣管、布风板与水冷壁接缝等部位浇注料均发生脱落。
分离器、回料阀浇注料脱落,回料阀风帽被大量脱落的浇注料掩埋,影响流化及物料循环。 每次停炉对浇注料全面检查,对破损的部位进行修复,并对回料阀内杂物清理,对所有风帽进行疏通。 每次停炉对浇注料全面检查,对破损的部位进行修复 车间 张国庆
设备部 李康 完成
锅炉二级过热器发生过三次泄漏事件,现场检查管屏成“S”型变形,管排凸出部分受烟气冲刷减薄量较大,最薄处仅2.2mm,更换的管排后口折口严重。 分析受热面膨胀受阻原因,在锅炉厂的指导下进行二级过热器的改造,将金属膨胀节更换为非金属膨胀节;严格按照浇注料设计图纸进行浇注料的施工;检查确认二级过热器与炉顶水冷壁的穿孔是否留有足够的活动间隙;锅炉厂重新计算支吊架的承载载荷及拉升力是否满足膨胀拉力要求。
规范焊接质量管理,焊口应符合焊接工艺规程要求。 哈尔滨锅炉厂已拿出整改方案6月份检修处理 车间 邵洪凯
设备部 高成志 一、二号炉已更换,三号炉待停炉后更换 存在锅炉超温、超压现象,且并无超温超压运行记录。目前采取喷水减温的方式控制超温,但调门特性较差,减温效果不佳;其次利用控制燃烧和对主蒸汽空排气泄压进行泄控制超压,对空排汽频繁使用易导致阀门内漏。
《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL 612-1996第13.7 锅炉应保持额定参数运行,不得任意提高运行参数和出力。在运行中出现超温超压情况时,应立即查明原因采取果断措施,并记录超温、超压的数值和时间。 增加相关壁温测点,建立健全超温、超压运行记录,并查明原因,制定控制锅炉超温、超压运行技术措施指导运行人员操作。
加强喷水减温阀门管理,强化检修工艺控制,确保调门调节特性满足要求;
已完善工艺指标管理制度,严格控制,严格按照设计参数运行
工艺 梁小龙
设备 邵洪凯
仪表 董德友
完成 水冷壁管排部分吊装板未割除,物料内循环到该位置后易造成两侧的管排磨损,时间较长可能导致管排泄漏 利用机组检修对吊装板割除,并打磨干净。 停炉处理6月末完成 邵洪凯 锅炉厂家不同意此方案 水冷壁中部部分多处鳍片未焊接 利用机组检修普查受热面鳍片,对未焊接的部位补焊后打磨光滑 停炉处理6月末完成 邵洪凯 完成 第一级省煤器两侧未安装导流板 机组检修时加装导流板 停炉处理6月末完成 邵洪凯 锅炉厂无此设计 尾部受热积灰严重,影响受热面换热效果 制定吹灰器管理规定,运行人员定期进行吹灰。 4月末完成制定吹灰管理规定立即下发执行 工艺 梁小龙 完成 省煤器部分护瓦变形、脱落,尾部烟道进烟口吊挂管护瓦与管排进行焊接,膨胀受阻变形严重,导致管排外露,易造成管排冲刷磨损。 对所有护瓦进行检查修复,将与管排焊接的护瓦磨开,对焊接位置进行全面检查后重新加装护板,但不能与管排焊接。 大检修时处理6月末完成 车间 邵洪凯
设备部 李康 完成 省煤器下部无灰斗,无连续的气力输灰系统。 建议加设灰斗及气力输灰系统 5月中旬完成改造方案,6月末完成改造
(对流烟道两侧开放灰人口门,大修时完成) 工艺 杨俊涛
设备 邵洪凯 完成 锅炉大量阀门内漏:
过热器安全门法兰泄漏
给水电动门
省煤器疏水门
水冷壁疏水门
对空排汽门 建立健全阀门内漏管理台帐,加强阀门检修工艺控制,并按照要求对安全门定期校验。 4月底前建立健全阀门内漏管理台帐6月末完成治理泄露 设备 邵洪凯 完成 锅炉本体多处漏粉严重:
回料阀与炉膛接口密封盒漏灰严重
落煤管与炉膛接口密封盒漏灰严重
锅炉顶部保温破损严重,定堆积大量物料 利用停炉时拆除保温检查漏点,补焊开焊的密封盒
利用二级过热器改造时,拆除报损的保温,对炉膛鳍片进行检查,对并漏点补焊后重新修复保温。 停炉时处理 动力车间 邵洪凯
设备部 李康 完成 锅炉本体多处超温:
锅炉炉顶、落煤管、分离器、回料腿,尾部竖井顶棚等部位超温。 点检加强锅炉本体点检、测温,对破损、超温部位登记记录,检修时进行保温修复。 大检修时处理6月末完成 车间 邵洪凯
设备部 李康 完成 锅炉膨胀指示器安装不规范,零位未进行校对,冷、热态膨胀指示器未进行检查登记;现有锅炉膨胀系统图错误较多,如:二级过热器的膨胀方向及膨胀量标示错误。 督促锅炉厂重新校对膨胀系统图。
规范安装膨胀指示器,并按照膨胀系统图进行冷态零位校对。
建立膨胀指示器检查登记记录本,机组起停机进行冷热态膨胀指示器状态检查登记,并对照膨胀系统图对比各膨胀点与设计偏差,分析存在偏差原因,制定处理措施。 5月末全部完成膨胀指示器
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