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中4C井段铣套管开窗定向侧钻技术
中4C井段铣套管开窗定向侧钻技术
谢学明 黄军辉 李松
【摘 要】中4C井选择段铣开窗方式,段铣套管13.7m,在较短的裸眼井段内,用MWD代替陀螺测斜仪定向侧钻成功,探索出了在磁干扰环境下用MWD定向侧钻的有效方法,为段铣开窗定向侧钻技术在深井中的推广应用奠定了基础。
【主题词】套管开窗 磁干扰 定向侧钻 轨迹控制
一、概况
中4C井位于新疆塔里木盆地,地处塔克拉玛干沙漠腹地。地理位置:新疆巴州且末县西北塔中38井西北(275°)约6km,构造位置:卡塔克隆起卡4区块卡4潜山带塔中38井西背斜。该井是一口老井改造大斜度井。由江汉钻井50786JH钻井队承钻,江汉钻井工艺研究所提供套管段铣开窗定向侧钻技术服务。于2005年10月6日实施段铣套管作业,2005年11月8日完钻。具体施工分三个阶段:第一阶段从3413m至3426.7m为段铣套管阶段,第二阶段从井深3413.3m至3440m为定向侧钻施工阶段,第三阶段从3440m至3676m为定向钻进阶段。
设计要求:井口坐标:纵坐标(X)4279641.14,横坐标(Y03。
靶点坐标:纵坐标(X)4279547.67,横坐标(Y57,靶点垂深:3600m,,
方位:214.17°,位移:112.98m,设计开窗段长:3413.5-3433.5m,设计造斜率:35°/100m,设计靶区半径:≤15m。
实钻结果:井深:3633.35m,井斜43.42°,方位212.6°,垂深:3600m,闭合方位:214.98°,闭合距:106.39m,靶心距:6.77m,井身质量达到设计要求。
二、技术难点
1.该井套管钢级为P110,壁厚11.99mm,采用国产段铣刀片质量差,严重制约了段铣速度,需多付刀片才能完成。
2.段铣套管窗口处井径较大,370~400mm,水泥封固质量差,不容易侧出新井眼。
3.侧钻点井斜较小,采用MWD定向在套管内磁干扰严重,测出的方位不准,给下部定向施工造成很大难度。
4.侧出新眼后,有效钻井进尺少,中靶控制井段短,要求井斜51.47°,位移208m,位移与垂深比接近1,井眼轨迹控制难度大。
5.碳酸岩地层硬度大于6级,钻头磨损厉害,容易出现掉牙轮事故,优选钻头难,起下钻次数多。
6.井斜大、定向井段较长、摩阻扭矩大、滑动钻时容易托压,长时间钻具不动容易出现卡钻事故。
三、施工简况
1.第一阶段(段铣套管)
钻具组合:φ216mm段铣器+φ158mm钻铤×6根+φ127mm加重钻杆×15根+φ127mm钻杆,在确定开窗点时,尽量避开套管接箍,根据老井的套管程序,开窗位置确定在3413m,该处套管钢级为P110型,壁厚11.99mm。实际开窗从3413m开始,段铣至3426.7m结束。按照设计要求,将段铣钻具组合下至设计开窗点以下15m,然后将段铣工具起至开窗点,刀片对准开窗点3413m,启动转盘,缓慢开泵,排量至18L/s,泵压10.5MPa,开始切割套管,20分钟后,转盘扭矩增加后下降,泵压从10.5MPa下降至8.5MPa,套管割断,然后保持钻压20-30kN开始段铣作业,整个段铣过程并不顺利,共起下10趟钻,其中5趟通井,5趟段铣。第一趟钻,由于钻井液携带能力较差(钻井液性能:密度1.11g/;粘度38s;动塑比2.5/11;切力0.5/1.0),井口铁屑返出很少,为了井下安全,防止卡钻,至3415.48m起钻下光钻杆处理钻井液,加入土粉及有关处理剂(HV-CMC、SMP-1、SHC-Ⅱ、FA-1等)将钻井液性能提升到密度1.11g/;粘度69s;动塑比12/36;切力6.5/13。第二趟铣至3417.10m,在段铣过程中,由于老井技套水泥环脱落,导致钻具在上窗口无法提出,开泵困难,经反复活动、划眼,上提2100kN解卡;起钻完后下牙轮通井,牙轮在所铣井段划眼无显示,用大排量充分循环后起钻。第三趟铣至3418.60m,更换导气龙头时活动钻具,在3417.40m遇阻,反复划眼,下压200kN解卡,判断井下铁屑未能带出,起钻用铣锥通井,再次调整钻井液性能:密度1.11g/;粘度84s;动塑比15/28;切力6.5/12.5。第四趟钻段铣了6m,至3424.60m,钻压升高,泵压从11MPa上升至12MPa,上提下放有阻卡现象,蹩泵,至上窗口上提2000kN无法提出,判断为大量铁屑在段铣器脖子处聚集成蜂窝状,进行倒划眼,提出窗口,再处理钻井液,干加土粉及MMH,调整性能为:密度1.12g/;粘度93s;动塑比22/33;切力12.5/21.5,继续段铣;在3424.60m,又出现上述情况,被迫起钻再次用铣锥通井。第五趟钻铣至3426.70m,由于段铣速度太慢,提前结束段铣施工,段铣套管13
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