15.实地核查不格项报告(1H-6双城制梁场 第二版 按领导旨意变通版 ).doc

15.实地核查不格项报告(1H-6双城制梁场 第二版 按领导旨意变通版 ).doc

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15.实地核查不格项报告(1H-6双城制梁场 第二版 按领导旨意变通版 )

实地核查不合格项报告 申证企业名称:中交一公局第六工程有限公司双城制梁场 序号 条款号 不 合 格 事 实 描 述 1 2.2.2 设备管理 (一般不合格) 描述: 压浆泵一个轮子损坏; 压浆用拌和机漏油; 压浆用台车压浆10孔管道就坏了; 50kw发电机露天存放,仅用塑料布遮盖; 发电机排气装置漏烟严重。 拌和机入料口漏砂。 整改要求:加强设备管理、维修。 2 2.2.3 工装管理 (一般不合格) 描述: 模板进场验收记录未标明验收尺寸,验收记录未记录实测尺寸,只记录了偏差。 整改要求:严格模板检验,保证产品质量。 3 2.3.2 计量检定 (一般不合格) 描述: 模板08年4月1日进场验收,管形测力计5月4日、钢卷尺5月9日才检定,检定时间滞后; 张拉油表采用0.4级,每月送局指中心实验室检定,期间未作每周校准;且本场无活塞压力计且无该项计量员,也不具备校准的必备条件。 抽真空机无检定标识,压力表不回零; 钢扳尺编号重号,无刻在尺上的编号。 整改要求:严格测量设备的检定管理,先检定后使用。 4 3.2.1 技术人员 (一般不合格) 描述: 局级投产鉴定的静载试验报告中,合格判定的挠跨比计算错误:未考虑ψ及1.05两个系数; 发证检验抽样图中的终张拉龄期填写错误,造成审查组第二次抽取静载试验样品梁;且直线、曲线梁的KF及f/L填错,误将压试件龄期填为终张拉龄期; 存梁支墩沉降量填错等; 混凝土配合比未经验证则使用:局中心实验室配制的混凝土配合比,未作3d初张拉试件抗压强度,也未作10d终张拉试件抗压强度及弹性模量试验,梁场不知道其合格与否则使用该配合比。且梁场压10d强度不合格; 经铁科院检验钢绞线直径15.24mm,大于标准值15.20mm,张拉限位板槽深7.71mm,小于设计标准值7.90mm,本场技术人员未认识到张拉刮牙的潜在风险,且无确认刮牙与否的必需工具——退锚套筒; 座谈会上,技术干部6人无一人答对基本试题,判为2人“差”1人“中”。 整改要求:重点加强对技术人员的培训。 5 3.3.1 检验人员 (一般不合格) 描述:检验人员存在如下问题: 在桥面上测量上拱度,测量方法错误。 全长测量方法错误; 现场检测一把50m钢卷尺错拿2次; 28d标准混凝土试件未均布取样; 考核现场发现未制作预张拉试件; 考核现场发现未制作管道压浆试件。 梁体混凝土强度评定错误:试件底板5组、腹板5组、顶板5组共计15组试件作为一个检验批一并评定; 试验室试验机压所有试件均无原始记录。用一张草纸随手记后抄入28d试件汇总表、施工试件汇总表,之后草纸扔掉; 存梁支座沉降观测错误地测量支墩条形基础6点、未计算4点高差、超差调整措施不牢固——支墩顶浮垫钢板; 整改要求:加强检验人员培训。 6 4.1.1 产品标准 (一般不合格) 描述:产品标准存在如下问题: GB1499-1998已经作废,仍“受控”; 客运专线桥面防水层暂行技术条件非2007年9月印刷版本; GB/T14370-2000已经作废,仍在使用; GB8074-1987已经作废,仍“受控”在用。 整改要求:备齐并学习、执行标准。 7 4.2.2 施工图纸 (一般不合格) 描述:施工图纸存在如下问题: 1)施工图纸套搬设计图。未将设计图中的大范围、选定项明确,缺少钢筋修改图,不具有可操作性。如: ①若碰撞可移动预埋件钢筋; ②若载重有变化应重新计算; ③可酌情裁断槽口范围的梁体纵、横向钢筋,并适当调整或增加槽口处竖向拉筋; 2)钢筋车间钢筋大样图太小,现场看不清数据; 3)拆模错误规定强度60%=30Mpa; 4)缺张拉每束钢绞线的位置图。 5)检测桥面高度发现在梁端部减小20mm(为安装伸缩缝),图纸上未表现,技术人员不知道,也没有业主通知书。 整改要求:修改、完善施工图纸。 8 4.3.2 工艺细则 (一般不合格) 描述:工艺细则存在如下主要错误: 设置6个特殊过程(其中:封锚、养护); 未规定张拉总伸长量超差的纠正(退锚)及纠正措施(查明原因); 工艺细则无“冬期施工”章节,作业指导书措施粗旷,如:水温70℃,未提及模板预热等等。 整改要求:修改、完善工艺细则。 9 4.5.1 产品档案 (一般不合格) 描述:产品档案存在如下问题: 梁体混凝土终张强度、终张弹模报告中,检测评定依据均有TB10425-1994《铁路混凝土强度检验评定标准》,概念不清。 产品档案组装顺序混乱:检验评分表、28d强度及弹性模量放在最先,养护记录放在灌注记录之前;材料章只放梁体主体混凝土材料,支座板、张拉、封锚等材料(配件)分别放置在各相应工序之中; 原始记录大量回办公室后誊抄; 记录不属实。如压浆压力0.5MPa稳压3min,与实际生产不符; 产品档案中放置多余材料。如

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