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卡套迷宫螺旋密封得研发与应用
卡套迷宫螺旋密封的研发与应用
小组简介
滨州机修班QC小组成立于2011年2月,主要由管理干部、工程技术人员及业务骨干组成,经过多年的工作经验和实践,我们大胆对存在缺陷的设备进行改进、不断完善,使其更符合安全生产的需要。以下是小组简介:
名称:滨州机修QC小组 注册时间:2011.02 小组类型:现场公关型 小组活动时间:2011.02—2011.12 序号 姓名 性别 年龄 职务 文化程度 组内分工 1 夏金龙 男 50 班长 中专 组长 2 王永全 男 40 副主任 大学 组织协调 3 常贺莲 女 37 工程师 大学 技术指导 4 薛燕 男 42 工人 中专 具体实施 5 何军 男 43 工人 中专 具体实施 6 杨明 男 30 工人 大专 资料整理 7 鞠磊 男 29 工人 大学 具体实施 8 尹延泽 男 41 工人 大学 具体实施
输油泵的所有旋转件都是安装在一根传动轴上,轴的两端是由轴承来支撑,轴承箱内注入适量的润滑油,在泵运行时传动轴高速旋转和轴承摩擦产生巨大的热量,如果没有润滑油的冷却、润滑作用,后果将非常可怕。所以润滑对输油泵来说非常的重要。我们研发的卡套迷宫螺旋密封的作用就是密封轴承箱内的润滑油,防止润滑油渗漏,使输油泵稳定的工作。
二、选题理由
以前像惠民、商河等站的KDY输油泵油封采用的是挡套加毛毡的密封方式。这种密封存在稳定性差、密封效果差、寿命短等缺陷。在运行过程中,密封对工况变化的适应能力极差,经常出现泄漏量超标的故障。针对惠民输油站、商河输油站润滑油严重渗漏这一突出问题,潍坊处领导非常重视,曾专门召开了故障分析协调会,并指示维修中心组织精干的技术力量,开展技术攻关,因此成立了维修中心滨州机修班QC小组,在原获得国家专利《卡套螺旋密封》的基础上选定《卡套迷宫螺旋密封的研发与应用 》为课题开展活动。
三、现状调查
可以看到,原油封在运行时渗漏还是比较严重的,油污和灰尘混合成油泥布满表面。这种情况下,值班人员就需要频繁的加注润滑油,这样不仅增加了人员的工作量,而且浪费了资源,对环境也产生污染。
压盖处存在设计缺陷,卡套旋转件为外部旋转,里面只是简单的填充毛毡,密封效果差。
四、活动目标及可行性分析
我们的活动目的是改造输油泵轴承轴向油封,降低油封渗漏故障率,从而达到较低润滑油渗漏量或完全没有渗漏,减少每天值班人员的补油次数,减少资源浪费以及减少环境污染的目标。
可行性分析:
1)实际工作经验丰富。QC小组成员对KDY 、宾汉姆等输油设备有丰富的维修、保养、技改经验,曾经针对输油泵润滑油渗漏而发明了卡套螺旋密封,此发明同时还获得了国家实用型专利。
2)理论知识。小组成员中既有专业技术和理论知识丰富的工程技术人员,又有善于钻研、解决过大量生产技术难题的维修工人。
3)上级领导及主管部门的大力支持。以KDY输油泵为例,运行几年来存在着诸多缺陷,为了保证正常的输油任务,各级领导和主管部门都在政策、资金上给与了支持和保障。
五、原因分析
QC小组成员针对存在的问题,进行了分析讨论,并对造成输油泵油封润滑油渗漏的各种因素进行了分析,得出了初步结论,有以下7个末端因素。
1)?? 轴承箱内注入润滑油太多,甩油环带油量过大
2)?? 泵轴瓦振动超标
3)?? 轴承箱中开面密封差
4)?? 密封静止件与箱体联接设计缺陷
5)?? 卡套位置不合理
6)?? 密封设计不完善
7) 没有回油装置??
六、要因确认
排除非要因:
末端因素一:轴承室内注入润滑油太多,超过看窗2/3以上,甩油环带油量过大。经和站队领导相互沟通,要求站队值班人员加油时,油量始终保持在1/2---2/3之间,而且经观察甩油环带油正常,是非要因。
末端因素二:对惠民站泄漏故障比较突出的2#输油泵用测振仪测量,机组最大振动为1.5 mm/s,符合要求,也是非要因
末端因素三:轴承箱中开面密封差。对惠民2号,商河3号轴瓦解体检查和现场利用水平仪器进行测量,测量结果符合安装要求,也是非要因。
经过对这七条末端因素的分析排除,我们确定了以下四个末端因素为要因:
末端因素四:密封静止件与箱体联接设计缺陷。压盖设计不合理,原压盖为圆周密封而没有密封点,轴承压盖侧面与轴承箱之间密封不严。解体检查,运行观测。设备运行时观察输油泵轴承压盖面,发现渗漏,解体后检查轴承两端压盖面密封,密封不严,存在渗漏。
末端因素五:卡套位置不合理。
原卡套旋转件是在静止件外侧旋转的,是被动挡油,挡油效果不理想,也是泄漏的原因。
末端因素六:密封设计不完善
原密封为毛毡密封,是一种原始的密封方式,密封效果差,是泄漏的主要原因。
末端因素七;没有回油装置。原密封是毛毡密封未设任何回油装置,溢出的油
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