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变废为宝,节能增效

变废为宝,节能增效 魏俊虎 江苏兴阳纺织 摘要:纺织企业是劳动密集型的企业,属于微利行业。只有通过节能,降耗,减排,千方百计降低 成本增加效益,方能长久立足于市场。本文从纺纱多工序阐述了几个节能增效实例。 关键词:节能,降耗,性价比,过头的质量,变废为宝,降低成本 织企业是劳动密集型的企业,属于微利行业。只有通过节能,降耗,减排,千方百计降低成本增加效 益,方能长久立足于市场。以下是本人长期积累的关于专件器材使用方面的一些节约措施,现在和各位同 仁交流,供大家参考: 一、并条,精梳机皮辊轴套使用久了,就会产生轴承磨损间隙过大,滚针脱落一些问题。一般的做法 就是直接更换新的轴套,而我们的做法是更换里面的滚针轴承,因为坏的仅就里面的滚针轴承,外面的轴 套根本就不会磨损。如我们的立达E5/1 并条皮辊轴套更换里面的滚针轴承就很方便,只要一把卡簧钳就能 轻松搞定!而凯宫 FA288 型精梳机牵伸皮辊轴套就有点麻烦了,刚开始我们很笨的,中规中矩地用錾子从 外面一点一点的錾,很费力费时,而且技术不好的话还会錾坏轴套的内壁,后来我们找到一种快捷有效的 方法:就是找一些废螺丝帽先焊接在里面(滚针轴承里面),再用錾子从背面打出滚针轴承,打坏的塑胶挡 片我们就车一些园的铁片代替,就能一劳永逸,以后要更换直接打出就可以了。然后再买一些HK1610 型的 滚针轴承换上就OK 了!一只滚针轴承仅几块钱,而一只完整的轴套要几十,甚至上百元,虽然效果是一样 的,而我们却省下了许多。 二、德国进口的赐来福 ACO-240 型气流纺机上使用的导纱皮辊时间长了就会产生中凹的情况,特别是 纺 16s 以下较细的纱时,当纱线从皮辊中凹的地方通过时,由于中凹处握持力减弱,会造成打结机打结困 难,还会影响成纱的品质,对成纱的强力和条干都有一定的影响。而且赐来福气流纺机上使用的导纱皮辊 的宽度只有18mm,动程稍有跑偏就会发生由于完全失去对纱线的握持作用,就会发生以上同样的不利情况。 我们就用细纱淘汰退下来的铝衬胶管WRC-965胶辊,外径为27. 5mm,而它的宽度是28mm, 比原先多出了10mm,动程跑偏一点都没有关系。套制前先优选一下胶管,选择铝衬内壁没有磨损的, 清洗干净擦干后,重新套制。这样,我们利用旧的退下来的细纱胶辊,没有花一分钱,就可以获得新的效 果。经过改良后的机器由于打结效率提高,机器的效率也有所提高,而且条干水平由于使用了软弹性胶辊 比前也有所提高。以下是一组OE16s 纱的对比数据: Thin Thick Neps 10 锭平均值 CVm % Um % -50% +50% +200% 改前 12.63 9.96 0/KM 13/KM 84/KM 改后 12.09 9.06 0/KM 9/KM 65/KM 三、充分发挥才智,技改争效,节约生效。原先我们立达E5/1并条机上原装进口皮辊,它是三上 三下带自清洁棒的牵伸形式。皮辊芯轴不像我们国产的那样是包胶或者套在一个固定的轴上,它的皮辊芯 是一个长的带滚针的轴承,由于使用年久轴向间隙较大,而且在普通的磨床上必须加装一个套具将轴承固 定死,且两只套子的中心线必须和皮辊芯的中心线一致,实际过程中很难掌握,偏差总是有的,加之轴承 的固有的间隙磨出来的皮辊偏心很难掌握在标准以内。而全新的立达一套E5/1并条皮辊报价要2. 5 万,16套全要更换是不小的数目,而如不更换熟条的条干水平太差,会影响后道工序。接触过国产天门 纺机FA317并条机的我便盟生仿造的想法,于是找来轴承厂家按我设计的皮辊芯加工一套试用。将皮 辊芯改成轴外包胶,由于它的出条速度较高450m~550m/min,所以我们选用高速性能较好硬 度较硬一点的WRC-985胶辊,两端的轴套改成带清洁棒支架的轴套,内部的滚针轴承采用高速性能 较好,质量较硬的滚针轴承。试用以后感觉效果蛮好,所以以后全部改了,每套车的皮辊加轴套还不足1000 元。以下是改造前,后

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