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660MW直接空冷系统机组异常的分析处理
660MW直接空冷系统机组异常的分析处理
冯润富 朱光辉
(内蒙古上都发电有限责任公司,内蒙古,正蓝旗,027200)
【摘要】介绍了上都电厂2*660MW机组直接空冷系统的组成,针对#5机运行期间出现的部分问异常进行分析,并提出解决措施,给同类型机组提供借鉴。
【关键词】直接空冷;回水不畅;分析处理
1 设备系统概述
内蒙古上都发电有限公司三期工程为两台660MW超临界直接空冷燃煤发电机组,其#5、#6机组于2011年8月、12月相继投产。
汽轮机为东方汽轮机厂设计制造660MW主汽轮机为超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽直接空冷汽轮机,型号为NZK660-24.2MPa/566℃/566℃;汽轮机排汽采用直接空气冷却技术,空冷岛主要设备由斯必克斯冷却技术(北京)有限公司和斯必克冷却技术(张家口)有限公司供货。空冷凝汽器为单排管设计,其K/D结构为1/6,采用八列七排高位布置,由560热管束和56台变频轴流风机组成。散热面积151.6万平方米。
每台汽轮机两个低压缸,在低压缸排汽出口由汽轮机供货商提供带凝结水箱的排汽装置,排汽管道尺寸与排汽装置出口尺寸为φ6038X25mm,每台机组共两根排汽管。两台真空泵布置于空冷平台下面。直接空冷凝汽器布置于汽机房A列外空冷平台上,空冷平台与汽机房毗邻布置。空冷平台上总共安装有56组空冷凝汽器,分为8列冷却单元垂直A列布置,每列有7组空冷凝汽器,其中5组为顺流凝汽器,2组为逆流凝汽器。每组空冷凝汽器由12个散热器管束组成,以接近60°角组成等腰三角形A型结构。顺流散热器管束是冷凝蒸汽的主要部分,逆流散热器管束主要是为了将系统内空气和不凝结气体排出,防止运行中在管束内部的某些部位形成死区,避免冬季形成冻结的情况。56台轴流变频调速冷却风机设置在空冷凝汽器下部,使空气流过散热器管束外表面将排汽凝结成水,流回到排汽装置水箱。
2 #5机组运行中出现的异常分析及对策
2.1 事件过程
2011-10-15 13:16机组负荷504MW背压11.7KPa排汽装置水位A:1489mmB:1465mm(连续补水)且水位波动较大;空冷风机全速运行,#1真空泵运行电流323A此时空冷背压开始上升。(此时空冷各列抽空气温度均下降至30左右)15:00机组负荷未变,机组背压升至30KPa#1真空泵电流增至360A曾启#2真空泵运行电流369A(额定383.5A)此时机组背压仍持续上升;各抽汽温度、凝结水温度均降至20℃以下。开始迅速降负荷17:00机组负荷减至250MW背压40KPa,检查空冷抽空气及凝结水温均降至10℃以下(环境温度),真空泵电流持续360A左右排汽装置水位在1100 mm -1700mm之间摆动;立即开关空冷系统进汽立管阀进行系统扰动(初步判断空冷散热片积水)。17:20排汽装置水位突升至最高水位(2300mm),机组背压迅速下降至16KPa左右,空冷各列抽了空气温度、凝结水温度均恢复至对应饱和温度,空冷系统恢复正常,机组开始升负荷并关闭系统所有补水,开启启动放水进行系统放水(19:00排汽装置水位降至可见水位)。
事件过程曲线:事故过程机组负荷、背压、真空泵电流、排气装置水位、除盐水补水曲线:
图1 负荷、背压、真空泵电流、排气装置水位、除盐水补水曲线
1、2列抽空气及凝结水温度曲线:
图2 1、2列抽空气及凝结水温度曲线
2.2原因分析
空冷回水系统简图3如下:
图3
根据上述现象分析原因主要是空冷系统回水不畅,以下原因均可能导致回水不畅:
2.2.1排汽装置内部深度除氧喷嘴堵塞,造成回水阻力增大,影响空冷散热器循环。(168小时运行后加装的喷嘴)
2.2.2空冷回水管道U型弯补偿管道阻力大、U型管底部积存杂物,造成回水不畅。
2.2.3空冷回水堵塞或泄漏造成回水不畅(空冷平台下至热井部分)。
2.2.4每列凝结水回水门阻力大或开度不到位或杂物堵塞。
根据以上分析,对机组进行了全面检查。机组停运后对排汽装置内部深度除氧喷嘴进行了检查未发现异物;空冷回水管道U型弯底部打开进行异物清理有少量异物;用负压查漏法对空冷回水空冷平台下至热井部分管道泄漏检查时,在B侧回水管道滚动支撑附近焊口开裂。如下图:
凝结水回水管道焊口开裂的原因
2.3.1机组自8月投产后为减小水质含氧量,在排汽装置内部回水管道上加装的深度除氧喷嘴增加了回水阻力。
2.3.2 空冷回水管道U型弯设计阻力大一二期。
2.3.3回水管道下部采用滚动支撑,运行中回水管道摆动幅度大。
2.4对策
2.4.1将排汽装置内部回水管道上深度除氧喷嘴拆除。
2.4.2联系设计院将滚动支撑改为固定支承。
改造后空冷回水系统简图如下:
图4
系统进行改
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