660增压风机试车方案65.docVIP

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  • 2017-10-01 发布于重庆
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660增压风机试车方案65

烧结机脱硫脱硝装置新450m2增压风机试车方案 山西钢建烧结改造项目部 2010年7月17日 烧结机脱硫脱硝装置新450m2增压风机试车方案 一、风机试车前确认,以下工作是否完成 1、电机润滑系统: 冷却水是否接通、正常; 电气接线并试电机、阀门等是否正常; 润滑管路是否配管正确完善; 润滑系统试车油压,流量等是否正常。 2、电动机: 联轴器是否拆开; 冷却水管路压力、流量是否正常; 电气系统是否完善正常。 3、风机: 执行机构是否试车正常(电气、机械)。 冷却风机是否试车正常(电气、机械)。 风机出口软连接是否安装正确(机械、管道)。 4、吸附塔进口烟道: 烟道、管托、是否合格,支架安装,内部清理干净,刷耐酸漆。 5、进口烟罩: 烟道、补偿器、挡板阀及执行机构安装调试完善,烟罩清理、耐酸漆涂刷是否合格。 6、吸附塔本体: 结构、机械、电气、管道安装,气密性试验、清理是否合格。 7、出口烟罩、烟道: 管道、挡板阀及执行机构、补偿器安装调试合格,内部清理干净。管托、支架是否安装完毕、合格。 8、出口主烟道: ① PLD图中标明气体流动方向、区域,相关阀门的开闭状态; ② 气体经过区域采取具体的安全防护措施。 ③ 管道、管托、补偿器、支架是否安装、完毕合格,内部清理干净。 二、试车前的准备 1、机械方面: 轴承检查,加注润滑脂 检查各个紧固部位的螺栓,确保紧固可靠 检查冷却风机管路连接可靠 手动盘车,检查叶轮叶片顶部与风筒之间的间隙,叶轮与前导叶芯筒之 间的径向间隙,确保无刮蹭,盘车时应轻便 检查箱体内是否有杂物及工具遗留 检查安全防护罩及安全设施是否完善可靠 检查进气前导叶调节机构,手动操作执行机构数次,确保其开关灵活。 检查结束确保机体内无杂物和工具遗留 风机及其辅助设备,有良好的可控性能,合理的运行操作方式及就地启停。 开启电机润滑系统运行正常后,手盘电机转动检查是否正常。 2、电气方面: 电机高压柜的起动由PLC系统控制,高压运行柜动作后,起动水阻柜控制系统,通过水阻柜内极板的运行调整电阻,满足电机起动的要求。 电机起动条件: ⑴ 高压柜和电阻主回路及控制回路接线完善,确保正确,满足电机运行要求。⑵ 高压柜和电机设备及连接电缆高压试验全部完成,符合规范要求。 ⑶ PLC系统调试正常,满足电机正常起动及各项保护要求。 ⑷ 高压柜和水阻柜调试完成,与PLC系统相互间连锁正确无误。 ⑸ 电机油站及水系统工作正常,确保相关信号进入PLC系统。 ⑹ 各种保护装置信号进入PLC系统。 3、管道、结构方面: 确认吸附塔内部及进、出口烟罩、烟道、补偿器、阀门是否打开正常。 以上所有工作完成后,由项目部及相关人员确认签字认可。 三、电机试车 电机的起动应由各方面相互配合。首先起动电机油站及水系统,各种满足电机起动的运行信号及流量压力信号正常,PLC系统收到确认信号;PLC系统显示正常,具备起动条件;高压运行柜和启动柜及水阻柜准备就位;由项目部指挥人员下达电机起动命令,通过电机现场的起动按钮给PLC系统启动信号,PLC系统发出增压风机高压运行柜起动信号,高压运行柜起动后,水电阻柜起动运行,水电阻柜通过监测电机的电流变化,当电机正常起动后起动增压风机启动柜切除电阻,电机正常运行。 电机起动过程中,项目部指挥人员应对可能出现的各种情况制定相关的措施。 1、高压运行柜起动后,水电阻柜不起动或起动过程中发生故障,水电阻柜应给出信号切断运行柜,否则应手动切断运行柜; 2、电机起动过程中如发现电机有异常现象,应快速按下现场停止按钮,切断电机运行柜; 3、电机起动后对电机的运行方向进行确认。 4、电机试车后确定联轴器是否加工垫片(并请项目部加工好)。 四、增压风机试车 连接安装电机与风机之间联轴器; 开机前2小时开启冷却风机; 关闭风机前导叶(调至-750); 全部打开风机的出口管路; 启动主电机润滑站; 开启主电机水冷管路; 启动主电机; 打开入口管路挡板,如入口挡板一分钟内未能全打开立即停止风机运行; 开启风机前导叶,开启时应逐步平稳不可过快过大,确保风机运行平稳; 检查吸附塔内部及进、出口烟道、烟罩、补偿器、挡板阀、管托、支架是否正常。 风机转动组机械运转试验,在最高转速下进行,连续运行时间从轴承温升稳定后起算,要求不少于1小时,当环境为0-40℃时,轴承温升不大于30℃,轴承最高温度不大于75℃;环境温度低于0℃时,轴承温升不大于 50℃,最高不

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