恒电阻控制系统介绍-电渣炉.PDF

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恒电阻控制系统介绍-电渣炉

电阻控制系统介绍 一、 电阻控制系统的作用: 采用软件方法求解三相不对称电路得到操作电阻,组成恒电阻控制系统。 操作电阻是矿热炉的重要参数,它既是电气参数也是工艺参数。 ·它反映出炉内生产的各种状态,监视它的变化,能及时发现矿热炉各种不 正常熔炼状态和事故状态,及早处理,挽回巨大的经济损失; ·控制电极插入深度,三个电极插入深度一致,满足工艺要求,长期维持高 温熔池; ·以操作电阻为目标,调整炉料,维 炉内操作电阻稳定,可保证熔池获得 最大的电功率。 二、 电阻及控制系统的效益: 采用恒电阻控制系统对矿热炉的生产能带来哪些经济效益? 一是减少事故,维 电炉长期稳定运行,提高电炉运行效率;二是优化电炉 操作。 1、矿热炉 用恒电阻控制系统后,时刻监视电炉内部物理化学以及熔炼变 化。每相操作电阻、每相有功功率、每相对熔池电压都反映了炉内熔炼状态。这 些参数变化,说明炉内熔炼状态发生了变化,及早 取对应措施,减少生产损失。 杜绝重大事故发生 (如电压死相、炉底上涨等),可以挽回几十万甚至上百 万的维修费用。 2、优化电炉的操作。 分析计算数据,可以优化矿热炉的操作。 1)、选择合理的电气工作点。 根据电炉的短网电抗、电阻,变压器的阻抗,绘制该电炉的用电特性曲线, 在用电特性曲线上,选择变压器合理的二次电压、冶炼电流,确保电炉在较高电 效率和功率 数下运行。 2)、控制三相电极插入深度一致。 克服三相电流的交互干扰,时时调整三个电极操作电阻,控制三个电极插入 深度一致。 1 恒电阻系统在 12500KVA 铬铁炉上运行,求解操作电阻为 1.7 毫欧时,电极 插入深度符合工艺要求,维 此数值,电炉运行平稳效益高。 为了容易出铁水,要求 3 号电极下插,将 3 号电极的操作电阻控制在 1.4 毫欧,结果3 号电极区间温度高,出铁水流畅。 控制电极插入深度一致,特别对于大型全封闭矿热炉的正常运行具有十分 重要的意义。 3)、利用操作电阻指导配料。 目前,电炉操作方法,多是深插电极、低电压、大电流的操作。 工艺要求电极深插到某个位置;低电压是 为炉料电阻率低,操作电阻小, 不得已的选择;由于电压低,满足不了炉内电功率,采用大电流,尽可能超载满 足炉内功率需求,从而导致电炉电效率低、功率 数低。 这是由于炉料的电气性能没有满足配料要求造成的。 改进配料提高输入炉内的电功率,国内外都有很好例子可以学习。 1)、津巴布韦一台28MVA 矿热炉生产铬铁,安装了恒电阻控制系统,他们在 入炉的还原剂中加20%的小焦粒,电炉的操作电阻由1.2mΩ提高到1.35mΩ,输 入炉内功率达到22MW 而且可以连续顺利出铁,生产成本下降5%。 2)、我国遵义50MVA的硅铁炉在生产中,采用改变焦炭的粒度,保 炉内操 2 作电阻稳定,规定:当焦炭平均比电阻大于2500 Ωmm /m时,可增大粒度为13~ 2 25mm的焦炭比例,而当焦炭平均比电阻小于1800Ωmm /m时, 则需增大5~13mm 的焦炭比例, 增大炉料比电阻,炉子二次电压可达235~255V,炉内功率在在30~ 33MVA,获得很好的生产效益。 3)、万勇工程师至今仍然采用操作电阻,控制熔池功率密度,防止炉底上涨, 稳定硅钙炉的生产。 实践证明,提高炉料的电阻率是维持操作电阻稳定,提高炉内电功率,提 高电炉生产效益的重要措施。 三、 电阻及控制系统的组成: 1、硬件: 嵌入式计算机; 可编程序控制器 S7-300; 2 高速 集板卡; ROGOWSKI 线圈 三套 (24~30 个) UPS 不间断电源 (2KW 后备式)

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