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恒电阻控制系统介绍-电渣炉
电阻控制系统介绍
一、 电阻控制系统的作用:
采用软件方法求解三相不对称电路得到操作电阻,组成恒电阻控制系统。
操作电阻是矿热炉的重要参数,它既是电气参数也是工艺参数。
·它反映出炉内生产的各种状态,监视它的变化,能及时发现矿热炉各种不
正常熔炼状态和事故状态,及早处理,挽回巨大的经济损失;
·控制电极插入深度,三个电极插入深度一致,满足工艺要求,长期维持高
温熔池;
·以操作电阻为目标,调整炉料,维 炉内操作电阻稳定,可保证熔池获得
最大的电功率。
二、 电阻及控制系统的效益:
采用恒电阻控制系统对矿热炉的生产能带来哪些经济效益?
一是减少事故,维 电炉长期稳定运行,提高电炉运行效率;二是优化电炉
操作。
1、矿热炉 用恒电阻控制系统后,时刻监视电炉内部物理化学以及熔炼变
化。每相操作电阻、每相有功功率、每相对熔池电压都反映了炉内熔炼状态。这
些参数变化,说明炉内熔炼状态发生了变化,及早 取对应措施,减少生产损失。
杜绝重大事故发生 (如电压死相、炉底上涨等),可以挽回几十万甚至上百
万的维修费用。
2、优化电炉的操作。
分析计算数据,可以优化矿热炉的操作。
1)、选择合理的电气工作点。
根据电炉的短网电抗、电阻,变压器的阻抗,绘制该电炉的用电特性曲线,
在用电特性曲线上,选择变压器合理的二次电压、冶炼电流,确保电炉在较高电
效率和功率 数下运行。
2)、控制三相电极插入深度一致。
克服三相电流的交互干扰,时时调整三个电极操作电阻,控制三个电极插入
深度一致。
1
恒电阻系统在 12500KVA 铬铁炉上运行,求解操作电阻为 1.7 毫欧时,电极
插入深度符合工艺要求,维 此数值,电炉运行平稳效益高。
为了容易出铁水,要求 3 号电极下插,将 3 号电极的操作电阻控制在 1.4
毫欧,结果3 号电极区间温度高,出铁水流畅。
控制电极插入深度一致,特别对于大型全封闭矿热炉的正常运行具有十分
重要的意义。
3)、利用操作电阻指导配料。
目前,电炉操作方法,多是深插电极、低电压、大电流的操作。
工艺要求电极深插到某个位置;低电压是 为炉料电阻率低,操作电阻小,
不得已的选择;由于电压低,满足不了炉内电功率,采用大电流,尽可能超载满
足炉内功率需求,从而导致电炉电效率低、功率 数低。
这是由于炉料的电气性能没有满足配料要求造成的。
改进配料提高输入炉内的电功率,国内外都有很好例子可以学习。
1)、津巴布韦一台28MVA 矿热炉生产铬铁,安装了恒电阻控制系统,他们在
入炉的还原剂中加20%的小焦粒,电炉的操作电阻由1.2mΩ提高到1.35mΩ,输
入炉内功率达到22MW 而且可以连续顺利出铁,生产成本下降5%。
2)、我国遵义50MVA的硅铁炉在生产中,采用改变焦炭的粒度,保 炉内操
2
作电阻稳定,规定:当焦炭平均比电阻大于2500 Ωmm /m时,可增大粒度为13~
2
25mm的焦炭比例,而当焦炭平均比电阻小于1800Ωmm /m时, 则需增大5~13mm
的焦炭比例, 增大炉料比电阻,炉子二次电压可达235~255V,炉内功率在在30~
33MVA,获得很好的生产效益。
3)、万勇工程师至今仍然采用操作电阻,控制熔池功率密度,防止炉底上涨,
稳定硅钙炉的生产。
实践证明,提高炉料的电阻率是维持操作电阻稳定,提高炉内电功率,提
高电炉生产效益的重要措施。
三、 电阻及控制系统的组成:
1、硬件:
嵌入式计算机;
可编程序控制器 S7-300;
2
高速 集板卡;
ROGOWSKI 线圈 三套 (24~30 个)
UPS 不间断电源 (2KW 后备式)
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