螺杆压缩机阳转子轴断裂及预防措施.pdfVIP

螺杆压缩机阳转子轴断裂及预防措施.pdf

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螺杆压缩机 阳转子轴断裂及预防措施 陶 涛 (中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司,山东 东营257000) 摘要:对输送放火炬气的LG一30/8型湿式水冷双螺杆压缩机阳转子轴断裂的原 因进行 了分 析,通过分析腐蚀产物和观察断口形貌,判断为湿硫化氢环境下发生的腐蚀疲劳破坏,并存在有应 力腐蚀开裂倾向。影响轴断裂的主要因素:介质成分复杂、腐蚀性强,压缩机转子处于化学腐蚀和 应力腐蚀的环境;梳齿密封与轴的磨擦 ;变截面处应力集中倾向大;转子轴所承受交变应力;马氏 体不锈钢对钝化膜破坏的自修复能力不足 ;热处理中组织相变不均匀等。对于2Cr13整体转子,采 取改进热处理工艺、提 高材料的机械性能、减小断裂处的应力集中和控制冷却水的腐蚀性等措施 , 可有效防止轴断裂。采取2Cr13螺杆与35CrMo(或25Cr2MoVA等)轴组合的镶嵌结构转子,螺杆 的耐腐蚀和轴的抗断裂性能皆较好 ,可用于新制转子和 旧转子的修复。 关键词:螺杆压缩机 轴断裂 原因分析 预防措施 火炬气来源于炼油厂的各炼油及辅助装置 , 过端口分析来寻找断裂源比较困难。但在端 口的 间断排放,所含腐蚀性成分和固体杂质多,致使压 周边上残留有深约2.5mm、长约 50mm 的月状裂 缩机故障率较高。该厂放火炬气压缩机采用LG 痕,内与深度约 2mm的凹坑联接 ,坑 内表面凹凸 30/8型湿式水冷双螺杆压缩机 ,使用过程中曾发 不平,并存有少量腐蚀产物。宏观观察,整个转子 生阳转子轴断裂,螺杆压缩机型号为 LG一30/8,湿 表面光亮,无任何一般腐蚀的痕迹(见图1)。因此 式双螺杆压缩机 ,转子为整体锻件采用 SRM 型 可以断定,月牙状裂痕为原始裂纹,是造成阳转子 线 ,直 径 为 255mm,长径 比为 1.65,材质 为 轴发生腐蚀疲劳断裂的根源之一…。 2Cr13,壳体材质为 HT250(内部涂防腐层)。参 数如下:进气压力 0.002MPa,进气温度 40cIC,排 2 腐蚀产物分析 气压力 0.8MPa,出口温度 不超过 80℃,容积流 为找 出断裂发生的原因,从残留的断 口凹坑 量 30Nm /min,转速 2970r/min。 处截取微小式样,采用定点测量方式对凹坑表面 原设计为喷柴油冷却,后改为喷水冷却。该 的腐蚀产物进行多点能谱 (EXD)分析,分析结果 压缩机输送介质为炼油厂放火炬的燃料气,由气 见表 1。 柜输送至高压管网。主要成分:氢气、氮气、烷烃、 由表 1可见:在式样凹坑表面产物中,除材料 烯烃、一氧化碳 、二氧化碳和硫化氢等,硫化氢质 的合金元素外,主要含有氧 (质量分数最高达 量分数有时高达 10%。 34.44%,最低为 19.87%)、硫 (质量分数最高达 7.46%,最低为4.17%)等元素,说明腐蚀产物中 l 轴断裂情况与腐蚀形貌观察 主要成分是氧、硫与金属的化合物,因而存在湿硫 压缩机端面密封泄漏,振动及声音增大,停机 化氢应力腐蚀 的可能性。此外还含有少量的钠、 解体检查发现阳转子动力输入端轴与梳齿密封磨 镁、钙、铝、钾等元素,可能主要来 自于压缩气体中 损严重,轴的表面存在宏观裂纹。采取轴的磨损部 夹带的少量无机盐类和催化剂粉末等。 位机加工后镶套的方法修复,组装后检查转子啮合 问隙,轴承轴向游隙等均正常。投用后压缩机运转 收稿 日期:2014—09—15;修改稿收到Et期:2014—11—28。 正常,无泄漏。连续运行约 175d,压缩机阳转子突 作者简介:陶涛 ,高级工程师,1984年毕业于

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