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无内定位的小尺寸板外型尺寸精度改善研究
摘要:无内定位孔的PCB锣板因受力的影响,PCB加工至收刀处出现较明显的凸点,影响尺寸,凸点需100%人工修刮或研磨,导致生产效率低、修理良率低、外观、尺寸不良等问题。本文针对无内定位孔PCB锣板工艺进行深入研究、实验、批量生产验证,找出一种高精度、高品质、高效率的PCB锣板制作工艺。
关键词:外形尺寸;无内定位孔;精度
DIO:10.3969/j.issn.1005-5517.2017.2.020
前言
PCB应用领域伴随在电子产品的方方面面,体积小、层次高及孔径微型化的发展已经成为趋势,但小尺寸印制电路板中外形工序定位难度进一步增加。目前,行业内传统的外形定位PIN钉直径基本0.8mm,孔径_0.8mm或板内无孔时,PCB外形加工无法采用内定位的方式生产,其加工外观、尺寸、效率将面临重大考验。本文针对无内定位的小尺寸PCB如何进行高精度外形加工进行了深入研究,为无内定位的PCB外形加工出现的问题提供了解决方案。
1 背景
目前无内定位的PCB客户常规要求公差±0.1mm,部分产品要求达到±0.05mm,产品按常规加工方式在收刀处出现较明显的凸点(见图1~图3),此凸点直接影响外型尺寸并导致外观不良,需采用人工修理的方式进行处理,人工修理难度大,大批量加工较耗时,导致产品交期严重受阻。
2 原因分析及试验设计
2.1 理论分析
数控成型定位孔是外形加工的重要因素,有内定位的PCB外形加工是直接采用内定位的方式生产(图4),无内定位时,不得不采用外定位加工外形,即在印制板单元外加定位孔(图5)。以方形板为例,当三边铣完后,最后一边外形铣完收刀时,板子四周均出现空旷区域,加工至收刀点时,因四周均已铣成空虚状态,产品失去外定位的固定力,产品得不到支撑,加上吸尘的作用力,整个板子随着铣刀收刀的方向偏移,使收刀位产生了凸点(图6)。
2.2 试验方案
我们从不同铣刀直径、走刀速度、不同的走刀路径文件设计及吸尘对凸点的影响展开了深入研究评估,实验方案如表1所示。
3 试验结果
3.1 试验测试数据汇总
3.1.1 不同直径铣刀试验对凸点的影响如表2、图7所示。
3.1.2 不同走刀速度?ν沟愕挠跋烊绫?3、图8所示。
3.1.3 常规加工方式+关闭吸尘对比试验如表4、图9所示。
3.1.4 锣板路径对凸点的影响如表5、图10所示。
3.1.5 试验小结
①铣刀的大小对凸点产生有一定程度的贡献,且铣刀越小,凸点相对越小,但仍然未达到理想状态;
②加工速度对凸点的影响较小,几乎可忽略不计;
③采用关闭吸尘的方法对凸点有较大程度的改善,但粉尘大,清洁耗费时间;
④采用“胶带固定法”所加工的品质明显优于其他三种方案,尺寸可满足客户要求。
3.2 “胶带固定法”工艺过程控制及要点
此种方法及文件设计未涉及到新物料、新设备,所以工艺过程管控和正常流程管控相同,包括外形尺寸、板边质量、凸点、毛刺等外观性的检验:过程实施需注意以下几点:
①无内定位的小尺寸PCB外形加工时,生产前板面需要双面贴胶膜(中性粘度PE胶膜),避免粉尘污染板面(特别是无法过清洗机的小板及金板),胶膜本身有一定粘度,可有效防止表面处理污染;
②“胶带固定法”实施流程图如图11所示:
③“胶带固定法”批量加工效果确认如图12~图14所示。
以上试验通过采用锣带优化,辅助过程中“胶带固定法”,有效避免了凸点的产生并降低了人工修理成本,优化后的加工工艺大幅提高了效率,以下方面仍存在改善空间:
。①过程中每加工一排产品需要贴一条胶带,胶带两端粘贴不牢固时,有移动风险,每次贴胶带均需要停机;
②无内定位产品尺寸较小,此加工方法成型后的产品,成品检查前需一块一块地撕去表面的保护胶膜,撕胶膜效率低,大批量加工时(图15),撕保护膜需要耗费大量的人工资源(图16)。
综合以上试验成果,锣带优化结合过程中的贴胶带固定的方式使产品在收刀位有固定力的作用,可解决无内定位产品收刀位凸点问题,批量加工外形尺寸可以控制在0.1 mm以内,优化后的加工工艺大幅提高了效率,针对成型后的撕去保护表面处理的胶膜效率低的问题,需要寻找更好的处理方式,解决撕胶膜效率低的问题,具体优化后加工方式如下:
锣带优化,先锣每单元产品的部分区域,保证每单元部分区域先外形加工后仍有连接,再采用“贴胶膜+环氧树脂盖板固定法”利用胶膜的粘附力,辅助环氧树脂盖板,防止吸尘力的作用,保证产品铣至收刀位时,仍能够保证产品位置的固定,预防凸点问题,其流程图如图17所示。
4 结论
采用“贴胶膜+环
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