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北营12 号高炉炉况失常的原因和处理
北营12号高炉炉况失常的原因和处理
陈东方,张景海
(本钢集团北营炼铁厂,辽宁 本溪 117017)
摘 要:北营炼铁厂12号高炉在压浆、喷补造衬后由于压浆与喷补料脱落堵住铁口及操作人员判断失误、操作不当等原因导致铁口、炉况失常,并最终灌渣休风。在认识到压浆与喷补料脱落堵住铁口是根本原因后,通过使用氧气烧开铁口堵塞物,勤出渣铁,使炉况恢复正常。
关 键 词:压浆;喷补;堵塞;铁口;灌渣
1 概况
北营炼铁厂12号高炉于2006年投产,有效容积530m3。由于长期在原燃料条件较差的情况下保持较高的冶炼强度,炉身砖衬的脱落和冷却壁的破损都相当严重,2011年10月25日计划检修24h,对炉体进行了上部喷补、炉身中下部及风口压浆处理。复风后由于加风进程过快,炉内出现管道行程,频繁出现崩塌料及悬料。高温难熔的压浆和喷补料随塌料进入炉缸堵住铁口导致铁口失常(打开铁口即大喷,渣铁无法排出)、风口灌渣。操作者按炉凉(风口涌渣甚至灌渣及铁口断裂、渣铁排不出)进行处理,最终导致了13个送风系统和11个波纹管全部灌死,休风处理近11h,并且一周后炉况才彻底恢复正常的严重事故。
2 炉况失常原因分析
2.1 失常经过
2011年10月26日高炉压浆、喷补造衬复风后炉况顺行较好,炉温稳定(见表1),物理热充沛,加风进程较快(见图1)。
夜班20:43出现第一次塌料,料线4.8m,风口工作正常,减风加焦处理。20:48铁口大吹,渣铁出不来,此时不走尺,相应减风至1380m3/min。21:09出现第二次塌料至5m,1~4、13、14号风口自动来渣,视铁水物理热情况加焦8车,并减风至1038m3/min。21:42第3次塌料至5m,加焦10车,减风至1003m3/min。此时炉前铁口大喷,渣铁出不来,多次开铁口无果后继续减风量至640m3/min。22:55风口涌渣现象明显;23:10多数风口已严重涌渣,回风1580m3/min控制灌渣后悬料,减风座料,部分风口灌渣,料下后风量600m3/min恢复炉况。由于渣铁出不来,风口涌渣现象严重,为防止风口烧穿事故的发生,27日0:53铁后强行休风,处理、更换11个波纹管及13个送风系统,用时10:57。11:50复风后,炉前用氧气烧开铁口,渣铁顺利排出。其后通过铁口烧氧、勤出渣铁逐步将炉况恢复到正常。
2.2 失常原因
2.2.1 加风过急,管道行程
26日8:23复风,12:30风量加至1430m3/min,风冷压力252kPa,10个风口送风(共14个风口)。该过程在以往喷补恢复炉况时需8~12h。由于休风时间较长,炉内料柱尤其是滴落带透气性较差,加风过急导致中心气流发展较胜,此为管道初期,料尺停滞、陷落现象较少,炉况顺行较好,对应时间为8:23至14:00。
管道中期热风压力、透气性指数开始出现波动,料尺停滞、陷落现象增加,甚至发生悬料和连续塌料,对应时间为14:00至20:30。
管道后期,压量关系混乱,顽固悬料和反复座料导致煤气流紊乱,各种操作制度失常,炉况严重失常,对应时间段为20:30至27日0:53。
2.2.2 压浆、喷补料脱落堵塞铁口
12号高炉对炉喉钢砖以下无冷区砖衬局部脱落严重区域进行喷补,平均喷补厚度为100~150mm,平滑曲线过渡,用料22t,反弹率低于10%。并对铁口上方的9段11号、13号与12段17号、18号破损冷却壁压浆4t;5号、6号、7号、8号漏煤气的风口大套压浆2t。
复风后,铁口上方9段11号、13号与12段17号冷却壁部位的水温差比正常升高2至4℃,12段18号甚至升高20℃以上(见图2,12段12号冷却壁在渣口方向),5号、6号、7号、8号风口部位水温差不稳定。并且,炉前出铁时,炉温较高,渣铁的物理热和流动性都较差,时有黏稠的渣团堵塞铁口。经事后将留存的渣样化验,发现其中Al2O3含量高达18.53%。而正常情况下炉渣中的Al2O3低于15%,由此推断超出正常水平的Al2O3来源是压浆料或喷补料(Al2O3高达80%)。
这一结果证实了当时确有压浆或喷补料脱落。同样的案例早在涟钢2003年中修喷补后开炉期间发生过[1]。
由于压浆和喷补料熔点超过1700℃,远高于炉缸渣铁1400~1500℃的温度。不能融化的压浆喷补料因塌料随炉料进入炉缸,由于大量生料进入炉缸,导致炉缸热量不足,渣铁流动性变差。
而且喷补料的密度为2.3g/cm3左右,而液态炉渣的密度为2.0g/cm3左右,铁水密度7.2g/cm3,难熔固态喷补料浮游于渣铁界面上,被渣铁带动流向铁口并堵塞铁口,使黏稠的渣铁不能顺利的流出铁口,而黏度较小的高压煤气从铁口喷出,造成炉前打开铁口即大喷而不见渣铁的现象。
2.2.3 判断失误,操作不当,错失最佳休风时机
管道行程初期,炉况顺行只是表面现象。此时若及时休
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