基于钻杆螺纹加工数控车床改造探究.docVIP

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基于钻杆螺纹加工数控车床改造探究

基于钻杆螺纹加工数控车床改造探究   摘 要: 在CAK6150普通数控车床的基础上进行相应的技术改造本,即CAK6150P数控车床。并由此对其加工绳索取心钻杆接头螺纹时遇到瓶颈和困难进行阐述,同时对技术改造的相应参数与改造前进行相应对比分析,并对其可行性进行分析,提出技术改造的具体方案,以及机械和电气参数、接口问题等进行阐释,试验证明其可靠性强,经济效益显著。 关键词: 钻杆螺纹加工;数控车床;改造 目前,随着地质勘探的进步以及勘探需要,勘探设备的生产量和需求量正呈不断上升的趋势,各地矿局为适应发展需求,满足勘探工作需要,均不同程度地开展了相应设备产品的研发工作,尤其是钻管螺纹的加工和研发体现出来集研发、生产和销售于一体的综合价值。鉴于此加工技术必须依托数控车床的客观性,有必要多数控车床的优化改造进行探讨。 1 钻杆螺纹加工问题及原因 1.1 问题 绳索取心钻杆经过野外钻探施工,钻探深度达到2010.26米,因此市场上供不应求。针对钻杆螺纹加工,目前有专门的数控管螺纹车床,但是此车床加工接头螺纹成本较高,不实惠,很难普及,就很多单位而言,其高昂的价格都是一个较大障碍。如此,如何使用当前常用的普通数控车床加工具有高强度、高质量的绳索取心钻杆接头螺纹便成为研究的重点。然而,据统计,普通数控车床无法保证螺纹质量标准,比如:① 由于钻杆接头大都数合金材料,质地较硬,因此调质后若想再进行加工十分困难;② 因为螺纹的螺距较大,而且光洁度相对较低,且又明显的振纹,所以用成型刀加工要达到良好效果非常困难;③ 因为加工的精确度不够,所以螺纹的密封性能会很差,且直接影响螺纹的密封试验效果;④ 在螺纹加工收尾阶段,螺距由原来的较大变小,这就为实际应用造成了误差,影响实际应用效果。 1.2 原因 导致上述问题的原因主要是材料和数控车床设置两方面导致的。 1)材料材质问题 如上文所述:① 钻杆接头的合金材料材质较硬,所以为加工平添了困难系数;② 螺纹螺距达到8毫米,用成型刀加工的切削力较大,无法保证螺纹的光洁和精度;③ CAK6150P普通数控车床刀架使用AK3080×6六工位卧式数控刀架,强度不足;④ 收尾阶段螺距变小,这与数控系统和伺服机构动态性有关,因此应使用CAK6163数控车床代替。 2)数控车床设置问题 CAK6150P数控车床相应设置如下:① 操作系统采用大森一Ⅲ数控系统;② X轴伺服电机为:SGMG-05A2AB 0.45kw 4P 1500r/min;③ Z轴伺服电机为:SGMG-09/13 A2AB 0.85/1.3kW 4P 1500r/min;④ 刀架采用山东烟台生产的AK3080×6六工位卧式数控刀架,转速为lO00r/min;⑤ 主轴电机为YD132M-4/2P8/6.8kw双速电机。 2 数控车床的改造方案选择与应用 鉴于以上问题,必须对其进行及时改造,进而弥补其技术上和经济上的需求,为此首先需确定数控车床的改造方案,并明确各改造部分的注意事项。试验对象为CAK6152型数控车床加工接头螺纹,其技术改造方案CAK6152P的各部件改造,相关电气措施,以及改造价值分析如下。 2.1 CAK6152P改造部分的确定及注意事项 1)通过使用CAK6152数控车床加工螺纹,则螺纹的振纹可有效消除,且其光洁度明显提升,可见CAK6152P的床身不但满足了其对强度的要求,而且节约了大型车床的支持成本。 2)在此基础上使用AK3080×6卧式数控刀架,则发现其强度不够,为此,将其换成LDB4-120,6163立式数控刀架,发现振纹消失,强度亦满足要求,值得一提的是,应注意更换LDB4-120,6163立式数控刀架后,其与原本的AK3080×6卧式数控刀架接口要有效连接,其主要表现为多余的刀位线如何安排,少一根刀架工位锁紧到位的信号线怎样处置,以及机器对高低电平的读取3方面问题。具体措施如下。① 保持与刀架相关的参数不变,即保持梯形图的六工位;② 因为系统只识别1-4位,所以对于多余的两根刀架工位信号线令其始终为高电平,又因低电平才有效,所以保持两者一直处于无效状态;③ 大森一Ⅲ系统规定到位信号为高电平有效,因此应始终保持其为高电平,即其一直处于有效的状态,并对LDB4-120,6163立式数控刀架锁紧,所以无需对信号进行再次确认;④ 根据CAK6150P电气原理图刀架T代码可看出锁紧信号高电平可直接连接电源正极,可在电源正极和信号线间并联一个电阻R,结果显示电源在24V时R在151O~22OO 之间,当电源为12V时,电阻R在620~15OO 之间,0.5W。霍尔元件和机床PLC间连线低电平有效时接线,即工位信号线如下图所示。 3)C

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