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汽轮机调节级叶片断裂失效分析-中国应急分析测试平台
记录号:JS-AL-转动设备(叶片、轮盘和转子)-045
汽轮机调节级叶片断裂失效分析
摘要:某汽轮机上使用的调节级叶片,运行一年左右的时间后,有四组叶片发生断裂失效。停机检查时,
发现叶片附近有销钉脱落并被磨圆的现象。通过材料化学成分分析、断口分析、力学性能试验、金相组
织分析及硬度测试。结果表明,各叶片裂纹均属于机械疲劳裂纹,运行过程中发生过异常振动和叶根应
力集中偏大是导致叶片疲劳开裂的主要原因。
中
关键词:汽轮机;叶片;疲劳裂纹;振动;应力集中
材料种类/牌号:耐热钢/1Cr11MoV
概述
某汽轮机上使用的调节级叶片,运行一年左右的时间后,有四组叶片发生断裂失效。停机检查时,
国
发现叶片附近有销钉脱落并被磨圆的现象。来样编号分别为:#22 ;#12 ;#13 ;#14 ;#21 ;#43 ;#44 号
叶片。
据委托方介绍,叶片工作时节圆处运动速度 172.8 米/秒,工作温度 505℃。工作介质是高温过热蒸
应
汽,叶片进汽侧压力为 5.33MPa,出汽侧压力4.71MPa 。叶片材料为 1Cr11MoV,经调质热处理。
对该汽轮机调节级叶片断裂原因进行了分析。
测试过程与结果 急
材料化学成分分析
从#44 叶片上取样分析材料化学成分,分析结果如表 1 所示,表中同时列出企业标准(B/HJ 419-96 )
对 1Cr11MoV 的化学成分规范。可以看出,叶片材料化学成分符合规定要求。
分
表 1. 材料化学成分分析结果及标准规定对照(% )
C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo V
0.00
叶 片 0.13 0.24 0.15 0.022 11.04 0.47 0.16 0.60 0.36
5 析
1Cr11M 0.11~0 ≤0.03 ≤0.03 10.00~ 0.50~0 0.25~0
≤0.50 ≤0.60 ≤0.60 ≤0.30
oV .18 0 0 11.50 .70 .40
力学性能试验 网
在编号为#44 的叶片上制取拉伸(Φ5 )和冲击(10×10×55,V 型缺口)试验试样。常温和高温力
学性能试验的结果见表 2 ,表中同时列出企业标准(B/HJ 419-96 )对 1Cr11MoV 钢的规定力学性能技术
要求。对照看出叶片材料的拉伸和冲击性能均符合标准规定要求。本次冲击实验采用 V 型缺口试样,
与企业标准要求采用的 U 型缺口试样有差异(标准规定,材料 U 型冲击值应不低于 47J )。因为同种材
料 V 型缺口试样冲击值会明显低于 U 型缺口试样,而本试验 V 型缺口试样冲击值仍远高于 47J ,由此
可推断叶片材料的冲击性能符合企业规定的技术要求。
1
表 2. 力学性能试验结果和企业技术条件要求对照
规定非比例延 断后 断面
抗拉强度 冲击吸收功AkV
伸强度 伸长率 收缩率
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