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矿用主通风机性能改造研究

矿用主通风机性能改造研究   【摘 要】 主通风机是煤矿通风的重要设备之一,其性能优劣直接关系到矿井的产量和安全,本文对某矿主通风机的运行数据进行了统计,通过对历次风机性能测试性报告的分析,找出了风机在大负压下发生失速故障的原因,给出了更换进气箱内导流板解决方案。进一步比较了改造前后的经济效益,改造效果良好,完全满足矿井安全生产的需要。 【关键词】 矿用主通风机 失速 性能改造 1 引言 按照“以风定产”的要求,煤矿主通风机机性能关乎一个矿井的安全和生产,淮南某矿两台主通风机为丹麦豪顿公司生产的动叶可调轴流式风机(型号ANN3800/2000N、叶片数量30片、叶片直径3.8米),配套西门子同步电动机(功率3200KW,转速750r/min)。根据设计矿井投产时风量为260m3/s,通风阻力为1989.8Pa;投产后风量为395m3/s,通风阻力3770Pa;矿井后期困难时,风量500m3/s,通风阻力4184Pa。两台主通风机2006年4月正式使用,至2011年5月上旬两台风机运行正常,风机负压均在3000Pa以下,运行较为稳定。随着矿井负压的增大,自2011年5月18日开始主通风机多次发生失速故障,导致风机角度无法继续上调风量无法增加,严重的制约了矿井的安全生产和经济效益的提高。 2 存在问题的分析 2.1 失速故障统计(如表1) 2.2 风机历次性能测试 2006年4月-2011年8月主通风机共进行过三次性能测试,测试显示主通风机实测性能曲线与设计曲线差距较大。具体测试情况如下: (1)2006年4月,进行了第一次性能测试。 测试显示:1#风机叶片角度分别为25°、30°、35°,压力分别为接近2600Pa、3000Pa、3000Pa时,风机就进入不稳定工作状态;2#风机叶片角度达35°,压力接近3200Pa时,风机进入不稳定工作状态。测试结论:1#风机实测装置性能曲线均比出厂曲线低3~4°左右,2#风机25°时实测装置性能曲线比出厂曲线高1°左右,35°时实测装置性能曲线比出厂曲线低1~2°左右。 (2)2009年4月,进行第二次性能测试。 测试显示:1#风机叶片角度分别为45°、50°、52.5°,压力分别在约3400Pa、3700Pa、3700Pa时,风机进入不稳定工作状态;2#风机叶片角度分别为45°、50°、52.5°,压力分别在约3300Pa、3400Pa、3400Pa时,风机进入不稳定工作状态。测试结论:1#风机实测45°装置性能曲线比出厂曲线低5°左右,50°装置性能曲线比出厂曲线低6~7°左右,52.5°装置性能曲线比出厂曲线低7~8°左右;2#风机实测45°装置性能曲线比出厂曲线低5°左右,50°装置性能曲线比出厂曲线低6~7°左右,52.5°装置性能曲线比出厂曲线低7~8°左右。 (3)2011年8月,进行第三次性能测试。 测试显示:1#风机叶片角度分别为38°、42°、46°,当风机叶片角度达42°,入口负压在3100Pa时,风机开始失速。2#风机叶片角度分别为37°、41°、45°,当风机叶片角度达41°,入口负压在2900Pa时,风机开始失速。测试结论:通过性能测试,1#风机实测曲线比出厂曲线低6~8°,2#风机实测曲线比出厂曲线低5~8°。 2.3 测试分析 从实际运行参数及性能测试结果可看出,当负压达到3200Pa左右时,主通风机即进入不稳定工作区开始失速。风机在设计性能曲线范围之内出现失速现象,设计技术参数与实际运行状况有比较大的差别,是设计上存在缺陷。 3 风机性能问题的查找及改造 3.1 失速产生的原因 轴流式通风机的叶片通常是流线型的,在冲角α增大使叶背部分离点向前移,当冲角α增至某一临界值时,气流在叶片背部的流动遭到破坏,阻力急剧增加而压力迅速降低的这个现象称为脱流或失速。如图1所示。α再增大脱流现象更为严重甚至出现部分流道阻塞的情况。 由于轴流式吸风机各叶片加工存在着误差,叶片的安装角度不可能完全一致,因此在风机进入不稳定工况区运行时,不是所有叶片同时达到失速,由此可见,叶道中的脱流失速现象从某个叶道逐个向其它叶道传播。叶片依次经过脱流区要受到交变应力的作用,这种交变应力会使叶片产生疲劳,甚至造成叶片断裂。一旦有一个叶片疲劳断裂,将会将全部叶片打断。因此,不允许风机在不稳定工况区运行。当风机处于不稳定工况区运行,运行点位于压力性能曲线的上升区段;进、出口风道有足够的容积,它与风机组合成为一个弹性的空气动力系统。因而在风机的流动工况发生变动时,风道中引起相应的变化,需要一定的适应时间。整个系统的气流振荡频率与气流扰动频率合拍时发生共振,使得风机和管道发生激烈地振动。轴

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