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MDEA脱碳工段优化改造总结李思民曹培云山西兰花科创化工分公司
MDEA 脱碳工段优化改造总结
李思民 曹培云
(山西兰花科创化工分公司)
摘 要:本文对 MDEA 脱碳工艺在生产应用中存在的问题进行了探讨,针对吸收、再生、
设备改进以及溶液精馏处理及更换进行了分析,对比了改造前后的效果,最后对本次改造的
经济效益进行了核算。
关键词:MDEA 脱碳;腐蚀;精馏
1 前 言
山西兰花科创化工分公司脱碳工段分两套系统,均采用 MDEA 脱碳工艺,其中一套生产能
力为 8 万吨氨醇/年,于 2001 年投入运行;另一套生产能力为 5 万吨氨醇/年,2005 年投入
运行。在初始投运的两年内,系统运行平稳,溶液的吸收能力较好,蒸汽消耗可控制在 1000kg/
吨氨醇以下。
2008 年先后发现两系统均出现不同程度的腐蚀,溶液中的 Fe2+含量不断升高,溶液吸收能
力下降,溶液循环总量增大,再生系统蒸汽消耗量达 1200kg/吨氨醇以上。针对这些问题,
经多方考察了解,并进行综合分析,制定出脱碳系统优化改造方案,2011 年 1 月份,分两
次进行实施,从改造后运行数据看,效果明显。
2 改造前系统存在的问题
两套脱碳系统在投入生产初期运行平稳,随着时间的推移溶液中 Fe3+不断上升,从初始的
50mg/L 上升至 1800mg/L。贫液管道、汽提塔储液段气相塔壁及贫液冷却器均出现腐蚀泄漏,
溶液损耗加大,蒸汽耗量增加,生产成本升高,生产稳定受到严重影响。
针对系统腐蚀的部位,有关工艺技术人员进行了分析:
1、系统溶液在运行了一定的时间后,杂质与降解物不断增多,同时汽提塔储液段上部气相
空间 H2S 、CO2、H2O 浓度较高,易产生酸性气露点腐蚀。从煮沸器出口管中喷出的气液
混合物对塔壁也会形成冲刷,多方面综合因素导致汽提塔壁局部腐蚀严重。
2 、贫液管道设计时管径偏小,流速较高,再加上溶液中杂质、降解物对碳钢的冲刷腐蚀,
CO2 的气蚀,贫液管道出现泄漏。
3、活性碳粉对换热器贫液段堵塞后造成贫液冷却器被抽负,CO2 气在负压下解析后对碳钢
管形成气蚀。
3 优化改造
针对脱碳系统存在的问题,我厂从设备和工艺两方面进行改造:
1、设备方面
1)5 万吨氨醇/年脱碳装置汽提塔升气帽受溶液冲击及气体腐蚀严重,在 2010 年 7 月大修时,
对四个升气帽材质全部由 Q235A 碳钢更换为 304 不锈钢。
2 )针对塔内隔板易受溶液冲击穿孔的问题,在大修中将隔液板由碟形改为平板形,材质更
换为 304 不锈钢,同时汽提塔出液口在原来基础上提高 200mm,使隔板上形成 300mm 溶液
层,缓冲溶液下落时对隔板及塔壁的冲击,并使酸性气体与隔板隔离。
3 )针对煮沸器出口管对筒体的冲击腐蚀,在大修中将汽提塔升气段部位 6m 高的筒体材质
由 16MnR 更换 304 不锈钢;
4 )将溶液换热器由列管式换热器更换为不锈钢板式换热器。煮沸器出口管开口方向由水平
改为向下。
2 、工艺方面
1)利用 2011 年 1 月份小修停车时间把 5 万吨氨醇/年脱碳装置的溶液进行了更换,在进行
设备、管道清洗后补入 75 吨 MDEA 新溶液。更换出的旧溶液由四川省精细化工研究院采用
精馏方式进行处理。处理后的溶液配以四川省精细化工研究院提供的复合活化剂对 8 万吨氨
醇/年脱碳装置进行了溶液更换。
2 )精馏流程如图 1:
图 1
4 精馏改造后的系统运行效果
1、两套脱碳装置生产能力均有均有明显提高,5 万吨氨醇/年装置精馏换液前最大处理气量
为 41000m3/h ,换液后最大处理气量为42000m3/h ;8 万吨氨醇/年装置(半负荷)换液前最
大处理气量为 18000m3/h,换液后最大处理气量为20000m3/h 。
2 、两套脱碳装置总蒸汽消耗由 16.8t/h 降为 12.3t/h (其中5 万吨氨醇/年装置为 0.8t/tNH3、8
万吨氨醇/年装置为 1.1t/tNH3)。
3、溶液循环时明显减小,其中 5 万吨氨醇/年装置贫液管溶液流速处理前为 2.5m/s ,处理后
降为 1.9m/s。8 万吨氨醇/年贫液管溶液流速处理前为 1.9m/s,处理后降为 1.5m/s。溶液对管
道的冲刷减轻。
4 、更换溶液后贫液循环量的减小,煮沸器温度降低,使溶液在煮沸器中的降解相应减少,
有利于装置长期稳定运行。
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