9180灯座上壳断裂分析报告1.pptxVIP

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  • 2017-11-14 发布于天津
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9180灯座上壳压裂,下壳卡柱断裂生产异常及不良分析 工艺质量部 2011.4.7 不良状况 ①上壳壳体破裂 不良率:0.7% ②下壳卡柱断裂 不良率:20% 3.16日至3.21日,装配共计生产9180标配产品1665套,生产过程中,最后一个工序将上下壳扣紧时发现灯座下壳卡柱断裂,灯座上壳压裂,已发现上壳破裂不良率为0.7%;下壳卡柱断裂时因灯具扣上后无法看到内部情况,只能凭卡柱断裂时的声音判断,因在内部隔着外壳,声音太小,多数无法判定,已知的和未知的估计总不良率约为:20%。 不良状况 上壳断裂部分均为同一个位置(铜片1左侧) 下壳断裂卡柱也均为同一个位置:靠近铰链处,此处先受力 断裂处均为靠近铰链处 原因分析 灯座上下壳压裂的主要原因为: 1、灯座上壳铜片1插入上端子铜片2太紧,阻力太大,导致灯座下壳卡柱受力太大断裂; 2、上壳顶到上端子,导致灯座上壳压裂。 上壳及下壳卡柱断裂部位,此处先受力,且顶到上端子,受力大 压力16~20KG 1.5 原因分析 铜片1插入铜片2时,此处产生形变,测试插入压力:16~20kg 铜片1 铜片2 插入后变形 铜片装入后,两侧已无间隙 改善对策 1.建议增大铜片2中间间隙,减小因铜片变形产生的阻力; 2.建议增大上端子内装铜片2的尺寸(9.2),减小灯座铜片1插入的阻力; 3.建议增大灯座上壳内缓冲密封圈的间距,以获得整个尺寸链中的弹性尺

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