YJ0701-板坯连铸机粘接漏钢事故分析.pdfVIP

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  • 2017-11-20 发布于天津
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YJ0701-板坯连铸机粘接漏钢事故分析.pdf

YJ0701-板坯连铸机粘接漏钢事故分析 案例简要说明:依据国家职业标准和冶金技术专业教学要求,归纳提炼出 所包含的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容,使之与课程学习目 标、学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和技能的教学案 例。该案例是连续铸钢事故分析与处理案例,体现了连续铸钢等岗位工艺参 数、凝固理论知识点和具体岗位操作步骤,与本专业连续铸钢等课程事故预 防与处理单元的教学目标相对应。 案例名称 板坯连铸机粘接漏钢事故分析 本案例适合中职、高职、职业本科等院校冶金技术专业,在连续铸钢或相似的综合性 适用说明 课程教学中使用,更适合在连续铸钢工种的职工培训中使用;本案例可迁移为其他漏 钢事故教学,学生通过本案例学习,具有判断漏钢原因和一定分析能力。 某中型转炉炼钢厂,采用喷吹颗粒镁预脱硫,拥有三座 100t 的转炉, 采用 CAS-OB、LF 案例背景 炉、RH 精炼装置,四台不同断面的大型厚板坯连铸机,连铸机采用双排热电偶漏钢预 报装置。 案例所涉及 连续铸钢工艺、连续铸钢设备、事故预防及处理。 的知识点 案例所涉及 连铸操作事故预防及处理 的技能点 案例工作任 连续铸钢设备参数检查及工艺参数确定。 务的分解 (1)进行事故判定,掌握粘接漏钢的成因和相关的预防措施; 教学目标 (2)严细操作,注重岗位接口沟通。 (3)全面复习所学知识,并将知识转化为能力。 案例建议的 4~6 学时 教学时间 案例的操作 现场调研、问题讨论、点评、案例分析、讲授、课堂练习、大作业。(图片等) 演示 案例点评 本案例适合中职、高职、职业本科等院校冶金技术专业,在连续铸钢综合性课程教学 中使用,更适合在连续铸钢工等工种的职工培训中使用;通过本案例复习课程内容并 将知识系统整理,解决生产实际问题。本案例可迁移为其他事故预防的教学,学生通 过本案例学习,具有其他事故分析的能力。 板坯连铸机粘接漏钢事故分析 1 背景介绍 某中型转炉炼钢厂,采用喷吹颗粒镁预脱硫,拥有三座 100t 的转炉, 采用 CAS-OB、LF 炉、RH 精炼装置,四台不同断面的大型厚板坯连铸机,连铸机 采用双排热电偶漏钢预报装置。 该厂主要生产管线、船板等中厚板。 2 主要内容 2.1 事故经过 2012 年 12 月 26 日,某铸机浇注浇次1212B26(断面 2000mm×250mm,钢 种 45-1)第 21 炉 2Q08199 浇注 4:46 时发生结晶器外弧粘连漏钢,至当日 22:00 处理完毕,共造成铸机非计划停浇 17 小时 14 分,构成粘连漏钢事故。 2.1.1 精炼处理 2Q08199 炉次是 3#LF 炉处理,使用 12#钢包,包龄 44 次。钢水到站后热 修包报 12#钢包为正常周转包,但在处理过程中升温速度慢,温降异常。铸机 要点 4:20,要温 1538℃。2Q08199 炉次在 3#LF 炉处理 61min,加热 40min, 软吹 4min。具体处理过程如下: 3:15 到站,到站温度 1514℃,3:17 进加热位并加入一批渣料。 3:20 第一次升温,3:33 停止 (升温 13min),测温 1506℃,取钢样。 3:35 第二次升温,3:45 钢样成分回来后,调硅铁 133kg、锰铁 61kg、碳 粉 60kg,3:54 升温结束。进行钙处理,取钢样,并进行软吹。因钢包包况不 好,钢水温降大,4:05 测温 1516℃。温度低向工长室反

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