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矿井通风系统)

安全第一 预防为主 矿井通风系统 特种作业人员安全培训教案 一、培训内容:矿井通风系统 二、教学时数:6学时 三、教学目的: 1、熟悉矿井通风系统 2、掌握矿井通风方法、通风方式。 大纲 一、矿井通风系统 1、矿井通风分类 2、矿井通风方式 3、通风网络基本形式 二、矿井通风设施 三、矿井掘进通风 1、掘进通风方法 2、对掘进通风的要求 本章要点 一、重点难点: 1、矿井通风方法、通风方式; 二、教学要求: 1、熟悉矿井通风系统 2、掌握矿井通风方法、通风方式。 一、事故经过 2009年11月21日11时37分龙煤鹤岗分公司新兴煤矿调度室接到井下瓦斯报警提示,立即通知矿领导并组织井下人员撤离。2时30分,在113开拓队施工的三水平南二石门组15号探煤巷发生瓦斯事故,108人遇难。 二、事故直接原因 案例1 事故直接原因是新兴煤矿在地质构造复杂的三水平南二石门15号煤层探煤巷,爆破作业诱发煤(岩)与瓦斯突出,突出的瓦斯逆流进入二段钢带机巷在二水平南大巷与新 鲜风流汇合,然后进入二水平南卸载巷附近区域,达到瓦斯爆炸界限,卸载巷电机车架线并线夹接头发生电火花引起瓦斯爆炸。 三、事故的主要原因: 井下施工的三水平探煤巷发生煤与瓦斯突出,引起风流逆向,突出的大量瓦斯进入二水平进风系统,迂火发生瓦斯爆炸,波及全矿井。事故暴漏出该企业采掘布置不合理,井下现场管理和劳动组织混乱,超强度组织生产, 案例1 通风系统复杂,抗灾能力弱,应急预案不完善等问题,反映出企业安全生产责任不落实,隐患排查不认真,不彻底,是一起责任事故。 案例2 11.27特别重大煤仓爆炸事故 2005年11月27日21时22分,七台河分公司东风煤矿特别重大 煤尘爆炸事故,造成171人死亡,伤48人,重伤6人,直接经济 损失4293.1万元。 案例2 一、东风煤矿简介: 该矿原设计能力21万吨年,1985年进行矿井技术改造,改造 后矿井生产能力为40万吨/年,但是始终没有达产,1993年经过 进一步技术改造,能力达到45万吨每年,2005年经黑龙江经委 批准,该矿生产能力为50万吨每年。2005年 案例2 1-10月实生产原煤 43.7万吨,其中10月份生产5.26万吨,现有职工3444人。 该矿采用斜井、立井混合开拓方式,共有5个井筒,矿井计划两个水平开采,3个采区,配有6个采煤工作面和15各掘进工作面。采煤方法走向长臂 退式采煤法,回采工艺为炮采,单体液压支柱支护,顶板管理为全部垮落法,掘进工作面为爆破掘进锚杆支护,矿井为双电源供电,主提升为深槽胶带斜井运输机,水平大巷运输采用10吨架线电机车三吨低卸式矿车运输。 案例2 矿井通风方式为中央分裂抽出式,中央四个斜井入风,边界立井回风,矿井总入风量为6153立方米每分,总回风量为6390立方米每分。 该矿为高瓦斯矿井,相对瓦斯涌出量18.14m/t绝对瓦斯涌出量为22.28立方米每分,矿井安装有KJF2000型瓦斯监测系统。主要煤层的煤尘爆炸指数为32.3%-35.24%,煤尘具有强爆炸性。 二、事故经过 案例2 1、2005年11月27日21时22分,东风煤矿值班领导总工姜恒本,机电副总李德生和值班调度王德波听到巨响,随即停电,井上下通讯中断,立即赶赴井口现场,眼见皮带机房被摧毁,皮带斜井,井颈坍塌,主要通风机停止运转,防爆门被冲开,仅风设施被损坏。 案例2 2、随后值班人员向公司调度汇报,通知所有矿领导。现场判断;井下发生了爆炸事故,并立即组织力量,进行事故抢险救灾。 案例2 三、事故原因: (一)直接原因: 经调查认定,这起事故发生的直接原因是违规放炮处理275皮带道主煤仓赌塞,导致煤仓给煤机垮落,煤仓内的煤炭突然倾出,带出大量煤尘并造成巷道内积尘飞扬达到爆破界限,放炮火焰引起煤尘爆炸。 (二)间接原因 1、东风煤矿防尘制度不落实,安全管理和劳动组织管理混乱,该矿长期违规放炮处理煤仓堵塞,各区队随意领取、储存火工品。安全检查、安全例会流于形式,领导跟班下井制度不落实,各区队擅自招用临时工,多时先上岗后办招工手续,不经过上岗培训。 案例2 2、东风煤矿。没有认真贯彻国家有关规定,超能力生产,造成采掘失调,接续紧张。 案例2 3、七台河分公司对东风煤矿存在的严重事故隐患监管不力,对东风煤矿长期存在安全生产和劳动组织管理混乱问题疏于管理,监督检查不力,对东风煤矿超能力生产造成采掘失调、接续紧张等问题未采取解决措施,对东风煤矿事故隐患整改情况 不跟踪落实,监管不力。 4、龙煤集团对安全生产管理工作检查指导不到位,对下属单位未按照要求认真组织全面的事故隐患排查。 5、黑龙江省龙煤集团对东风煤矿实施行业管理工作中,

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