欧陆全数字直流控制器在拉矫机组中设计和应用.doc

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欧陆全数字直流控制器在拉矫机组中设计和应用

欧陆全数字直流控制器在拉矫机组中设计和应用   摘要:利用欧陆590P全数字直流控制器的强大功能,控制六台直流电机,使带钢按设定的延伸率进行拉伸,实现恒延伸率控制。 关键词:欧陆控制器 拉矫 恒张力 延伸率 0 引言 近年来,冷轧行业竞争加剧并呈现出日益激烈的态势。在这样的发展环境下,市场对冷轧带钢表面质量提出了更高的要求。为了满足市场的需求,拉矫机组的应用就显得至关重要,因为它在保证退火后的带钢表面质量上发挥着重要作用,能够使冷轧带钢板型得到有效处理。因此,保证拉矫机组的整条生产线的运转稳定就具有关键性意义。为此,我们选择了欧陆590P全数字直流控制器作为机组的传动装置,并实现电脑化控制。它的优势不仅在于运行稳定、占用空间小,而且由于专业软件模块的设置,使其使用更加方便。 1 生产线技术要求 1.1 最高线速度要达到300米/分钟,能够依照操作工对速度进行的设置,实现恒速运行。 1.2 通过控制和设定恒延伸率,对出口带钢较入口带钢拉伸矫正。 1.3 自动控制带钢恒张力。 2 系统构成及设计 2.1 系统构成 系统单线图 欧陆590P全数字直流控制器系统实现对生产线速度的控制,其方法就是基于对基准辊转速的调节,来影响带动这个生产线的速度。在运行状态中,差速辊的速度要低于基准辊。正是由于两者存在速度上的差值,才实现了拉伸并在速度逆变状态下实现差速辊的被动运行。在恒张力逆变状态下,开卷机与前张紧辊在运行中产生前张力。后张力则产生于电动恒张力状态下的卷取机与后张紧辊运行之中。矫平辊和弯曲辊位于差速辊与基准辊之间,并在以上各种力同时配合下产生一定张力并施加于带钢上。由于材料无法承受这种张力,于是便产生弹塑性变形,形成对带钢的拉伸矫平。 2.2 基准辊的恒速运行:(如基准辊电气原理图) 利用操作台上的电位器,将控制器A4口上的输入电压控制在0-10V范围内,并以该电压信号作为对基准辊的速度的规定。为了实现电流的满限幅,直接将电流限幅A6连接到10V上。同时,为了有效控制转速,要采用光电编码器来作速度反馈。在300米/分钟的最高线速度下,相比于电机的基速,基准辊的转速更高,这就需要对控制器内部励磁环进行一定的设定,即设置弱磁功能启动。当电机超过基速的95%时,弱磁升速启动。为了在单动环境下实现正反点动,以“228”作为C6的目的标记,使C4控制拉紧模块,C6控制放松模块。同时,设置拉紧放松1为5%,拉紧放松2为-5%。通过A7模拟口,将速度反馈输出到其他装置。 2.3 差速辊实现延伸率 要想实现延伸率,控制差速辊非常重要。在差速辊基准速度信号的设定上,选择基准辊取得的实际速度信号,并将其输入到控制器的A4口。欧陆控制器的一些专业模块软件可以用作电子电位计。在对C4的目的标记进行设定时,以上升模块的输入标记设定;而将C6设为下降模块的输入标记。以0到-6%作为模块的输出值范围,将速度给定设定为模块输出值与A4速度基准值的相加,并与速度环的输入相连接。于是,基准辊转速与延伸率设定值的差值就是差速辊的转速。在这种情况下,基准辊带动差速辊,差速辊电机工作于电动机的第二限(如下图所示)。由于本系统实施了无静差的速度调节,因此不会带来差速辊速度的加快。作为延伸率设定的显示值,上升/下降模块的输出在操作台上通过数字表显示出来。 带钢的延伸来自于基准辊与差速辊电机的速度给定之差,考虑到有两辊辊径与减速机存在差异,需要对两台电机的转速进行换算。通过测量两辊径,依据系统中两电机的减速比(10:1),计算出满给定状态下电机的转速并进行校准,保证在延伸率设定为0时,基准辊和差速辊线速度相等。 转速=最高线速度/辊周长*减速比 2.4 前张紧辊和后张紧辊的电流限幅通过设定A6来实现,在联动状态下达到速度满给定。鉴于其控制过程较为简单,因此不再赘述。需要注意的是,为了实现前张紧辊的逆变张力状态工作,其速度为反向的满给定。 2.5 随着带钢卷径的变化,开卷和卷取电机也发生相应变化,因此需要通过卷径计算以保证其在恒张力状态下工作。根据张力与电机转矩公式得: T*D/2=i*KmφI I=T*D/2/(i*Kmφ) T表示张力,D表示带钢直径,Km为电机电磁转矩系数(为常数),i为减速比,φ为电机磁通量,I表示电机的电枢电流。 通过以上公式,电机在恒张力状态下的电枢电流限幅就可以被准确地计算出来。前后张紧辊的转速值对开卷和卷取电机线速度起到决定性影响,通过模拟口A2输入后与直径计算器模块的线速度相连接,将本电机转速反馈与模块的卷取速度相连接,经过实际调试后再进行校准,进而得出带卷直径数值。 之后,将卷径传送至综合设定点2,并乘以张

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