电除尘器电控常见故障分析及处理.doc

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电除尘器电控常见故障分析及处理

嵩屿电厂 嵩屿电厂 电除尘器电控部分常见故障分析及处理 廖生明 廖生明 (厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿电厂,福建厦门 361026) [摘要] [摘要] 针对嵩屿电厂电除尘器存在设备老化,设计不合理,故障率较高,电场投入率不能达到100%,除尘效率下降,对整流升压和振打控制部分进行改进,取得明显效果。 [关键词] 电除尘器;四点式刀闸;高压引线;振打控制;存在问题;解决措施 击穿,造成对地短路失地;在原设计方面,振打电源是从中性点直接接地系统中引入,在振打失地后短路电流极大,易造成振打器烧坏。 击穿,造成对地短路失地;在原设计方面,振打电源是从中性点直接接地系统中引入,在振打失地后短路电流极大,易造成振打器烧坏。 4.阴极线、阳极板积灰,影响电场分布,降低除尘效率。 5.控制保护二次系统方面的因素,如取样信号不准确,保护定值设计不合理等,也会影响电场的正常工作。 其中,前三项是主要原因,因此我们有针对性的采取下列有效措施。电除尘电控部分主要设备间的故障关联图如下所示: 嵩屿电厂一期2台300MW燃煤发电机组,配置2台BE型静电除尘器,于1995年投入使用,一段时间以来,除尘效率开始下降,设备缺陷逐步暴露出来,维护工作量增大。根据统计,在技术改进前,电场整流升压系统的故障率为4.5次/月,振打控制部分的故障率为2.6次/月。为提高电除尘的电场投入率,提高供电可靠性,减少环境污染,确保电场投入率达到100%和除尘效率在99.3%以上,为此我们对整流升压和振打控制部分进行改进。一、 存在问题及原因分析针对上述问题,我们对造成电除尘供电故障的主要原因进行分析。 嵩屿电厂一期2台300MW燃煤发电机组,配置2台BE型静电除尘器,于1995年投入使用,一段时间以来,除尘效率开始下降,设备缺陷逐步暴露出来,维护工作量增大。根据统计,在技术改进前,电场整流升压系统的故障率为4.5次/月,振打控制部分的故障率为2.6次/月。为提高电除尘的电场投入率,提高供电可靠性,减少环境污染,确保电场投入率达到100%和除尘效率在99.3%以上,为此我们对整流升压和振打控制部分进行改进。 一、 存在问题及原因分析 针对上述问题,我们对造成电除尘供电故障的主要原因进行分析。 1.四点式刀闸接触不良,由于刀闸在操作时易出现操作过头或不到位,动静触头接触面积不够大,另外,触头操作到位后,由于动触头弹簧张力不够,动静触头之间接触不良,在高电压(7.2KV)下发生放电,导致触头烧蚀,产生开路。 2.高压引线易烧断,形成电场开路,设计上与阴极连接的高压引线太细,绝缘子室温度很高,含有SO2,会腐蚀高压引线;另外,在电场放电时,放电电流很大,也会造成高压引线放电、烧断。 3.振打控制系统失地,由于长期振打,与振打器连接的电缆与振打器外壳发生摩擦,长期摩擦会损坏电缆外皮,引起绝缘 二、故障处理 1.四点式刀闸接触不良的改进,其原理图如下所示: 1.1 在刀闸左右电场输出部分加装短接线(如下图示),起到分流和并联左右电场作用,提高电场的供电可靠性; 1.2在动触头表面镀锡的同时加装压紧弹簧,减小动静触头间的接触电阻;具体实施如下图所示. 1.3应操作到位,避免操作过头或不到位。 封闭筒2.高压引线的改进 封闭筒 2.1增大引线截面,将原来3mm2的引线增大到6mm2。 2.2在等电位的另一个绝缘子上加装一 根高压引线;并将高压引线绕成弹簧状,增加金属抗疲劳能力。 根高压引线;并将高压引线绕成弹簧状,增加金属抗疲劳能力。 2.3 加强本体与绝缘子室间的密封,减缓高压引线的腐蚀。 3.防止振打失地的措施 3.1 在振打的电源侧加装隔离变和失地报警装置,如下图所示: 3.1.1通过调整R可以控制失地时I0的大小,若:R=0Ω 时,等于没有隔离变,回路电阻在10Ω左右,此时I0﹥20A;而实际上:当取R=400Ω ,则I0在50mA左右; 3.1.2通过监测D点电压可以发现是否有失地,从而及时发现绝缘破损的电缆。 3.1.2通过监测D点电压可以发现是否有失地,从而及时发现绝缘破损的电缆。 3.2 调整振打高度和中心线。根据实际试验和厂家建议,振打高度调整在(18~35)cm之间为最佳,振打太高容易使振打刚玉轴断裂,太低又达不到清灰的预定效果。 3.3 加强设备巡视,及时发现电缆的绝缘缺陷。 4.阴极线、阳极板在停炉或有条件的情况下要进行清灰,并且尽量清理干净,提高除尘效率。 5.控制保护二次系统方面,主要要对 二次电压和二次电流的保护定值、取样值之间的偏差进行调整和纠正,提高电场控制保护板和电压、电流取样板的抗电磁场干扰能力。 三.结语 通过技术改进,对改造一年来的缺陷统计分析表明,电场整流升压系统和振打控制部分

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