气柜2011年上半年总结.ppt

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气柜2011年上半年总结

气柜装置 上半年总结 2011年1月1日至2011年6月30日,气柜装置累计运行181天,干气外送合计:9820963m3比2010年上半年多外送2744150m3(不包括进火炬烧掉的),主要表现在蜡油加氢、柴油加氢、焦化,内漏、泄压量大并持续时间长,干气合格率为62.2%,干气质量持续下降,主要是由于干气硫化氢、硫含量高,装置现有脱硫塔已不能满足脱硫需求,要从根源上解决问题,减少各装置含硫干气及酸性气泄压量,不管是含硫干气还是循环氢或者是酸性气都会缩短气柜的使用寿命,加大对管线的腐蚀,造成环保隐患。 装置H2S腐蚀 随着各装置的开停工,自身还存在着很多问题无法处理,例如大加氢含硫干气脱硫及焦化酸性气憋压等问题,其介质中H2S含量高对气柜本体、管道及动静设备影响很大,随着运行时间的增长,本装置各设备的使用寿命也会大大缩短,同时也会增加众多不安全隐患,虽然现在大加氢含硫干气自脱自用,柜容及干气质量可以调节,但隐患问题仍在,建议焦化及加氢在检修改造期间,彻底解决这一问题。其次干气质量在此期间也波动较大,尤其是焦化酸性气,反应时间约为6h,此后干气质量合格率为8.2%,切除后干气质量逐渐合格,反应时间为4h。 数据分析: 1、含硫干气、酸性气、废氢对干气质量影响较大,对比,每增加100 m3/h含硫干气、酸性气、废氢,干气质量下降幅度约7.4%,随着泄压组分的变化; 2、对氨液的影响,对比来看,在胺液浓度不变的情况下,含硫干气每增加100 m3/h,上提氨液循环量1.2t,贫液硫化氢上升幅度约32.2%,富液硫化氢上升幅度约4%,且氨液损耗较快。 3、6月份由于T101前后压差大未投用,造成脱后干气合格率低,近期协调组织洗塔,脱硫塔压差,最高约0.15mpa,严重影响干气外送,2011年前该塔经过多次洗塔,效果不明显,结盐几率较小,初步分析脱硫塔内焦粉堵塞; 总结:干气不合格主要原因为: 1、柴油加氢含硫干气量大,硫化氢含量高; 2、柴油加氢低分气带油造成脱硫塔脱硫不好; 3、本装置T101前后压差大未投用; 4、硫磺再生满负荷再生不好。 5、蜡油加氢泄循环氢H2S含量3万以上; 2011年上半年能耗分析: 表一电耗分析 四月份伴热切除、未点火炬无蒸汽消耗; 1、2月份装置运行平稳,其他各装置由于春节临近未大幅调整,胺液循环量较少; 五、六月份由于气温逐渐升高循环水用量逐渐增加;一、 三月份由于管网压力波动大、干气组分变化大,柴油排补液频繁,用柴油最多; 四月份由于3#压缩机轻微喘振,润滑油消耗大、二、六月份管网压力平稳两台压缩机一直满负荷运转,变频波动调整次数减少,润滑油消耗少; 四月份蜡油加氢停工未泄低压,干气外送量最少生产成本相对较高。 1 、P102/3机封泄漏、轴承温度高63↗84℃,切换一次后,轴承温度降至54℃、机封泄漏减小,分析原因为:机封焦粉附着; 2、P103/2机封泄漏:更换UK2125机封一套;原因为:介质脏机封磨损;旧机封研磨合格后做备件; 3、P101/2、3、P103/1贫富液泵机封温度高(自冲洗堵塞),对贫富液泵入口滤网进行清理,贫液泵清洁无杂物,富液泵入口滤网焦粉堵塞,并夹带瓷环碎片,瓷环碎片为T101填料,鉴于该问题T101检修时建议更换为不锈钢填料,已以书面形式上交申请; 4、 P102/3处理机封滴漏更换UK2125机封一套,原机封动环密封面磨损严重、静环研磨备用;P103/3处理机封滴漏更换UK2125机封一套、轴套一套,原机封动环麻点多研磨备用,静环、轴套损坏; 1、C101/1入口过滤器清滤网,滤网堵塞率达80%,1/3为结晶体,2/3为焦粉与凝缩油混合物,滤网清后外送增加200 m3/h,滤网前后压差由1.4↘0.1Kpa ,C101/2入口过滤器清滤网,滤网堵塞率达40%; 2、3#压缩机轴承、机身异响振动变大,当时变频:97、出口压力:0.35MPa、出口温度:51℃; 初步分析原因为: 轴承磨损间隙大,螺杆间断轻微窜轴; 压缩机外送困难,轻微喘振; 3、压缩机、油站添加部分缺失手轮,确保机组良好备用; 4、油站、压缩机各通气孔清理,未出现堵塞现象,已列入每月固定工作; 5、6月10日16:09、C101/1压机自停一次,查找原因为:变频器跳闸(中间继电器温度高跳闸)电工已调整配电室内温度,再次启动未出现异常; 其他设备: 1、装置13只安全阀校验完毕已回装投用,并试密合格; 2、V101/1/2/3喷液取样口由液位计下改至喷液管线,杜绝了液位计取样排空的隐患; 1、地下罐液位计堵塞,反应迟缓,拆卸清洗发现,引压管焦粉堵塞,原因为:焦化大吹气时,大量焦粉吹赶至低压瓦斯线,低瓦线气量大、线速快,致使大量焦粉吹至气柜。 2、富液过滤器滤网焦粉

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