合成气/锅 炉给水预热器管口裂纹原因及修复.pdf

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28 川 化 20o9年第 3期 合成气 /锅炉给水预热器 管 口裂纹原因与修复 生产部 侯 军 摘 要 合成气/锅炉给水预热器投用 1O个月后,众多列管管口部位出现裂纹。经过分析,认为设 备出问题的原因:主要是制造焊接时受高温影响时间长,焊后金属组织晶粒大,应力大,且管 口硬度高。 通过采取减小管板上管口倒角R值,重新制定焊接工艺并严格实施,焊后采取换热管板整体热处理工 艺,解决了换热管与管板焊接后管口硬度高、应力大、易产生裂纹的问题。修复后的使用效果证明,对问 题症结的分析正确,修复方案有效。 关键词 管口裂纹;管板;金相分析;焊后硬度高;修复;整体热处理 0 引 言 属材料产生氢脆,为避免给高压蒸汽系统造成重 川化股份公司化肥厂二合车间合成氨装置采 大安全隐患,在 123一c 锅炉给水出口管道高点 用的是凯洛格流程工艺,原设计气/锅炉给水预热 位置设置了气体排放点,以减小蒸汽系统的氢气 器为 l台(位号 123一C),后来装置在技改时,在 含量。但在5个月后大修开人孔对壳程注入高压 l23一C前增加 了 1台(位号 l23一C ,由川化股 水检查,还是查出了96处漏点;排水后采用着色 份有限公司设计院设计,永鑫建设工程公司制 无损检测方法检查,又查出10o余处未穿透裂纹; 造)和 l23一C串联使用。其工艺流程如下:从合 与此同时,下管板的管端也发现了几十处裂纹。 成塔出口来的氨气、氢气、氮气的}昆合气 (307— 由于该设备制造费用昂贵,重新制作周期较长,经 320℃)经过l23一c (管程),降温至27O~3oo℃ 讨论公司决定依靠 自己的技术力量修复处理。 (温度根据系统负荷情况而不同),再经 l23一C 1 设备概况 降温;高压锅炉给水在 l23一c壳程加热,再经过 l23一C 壳程,送汽包分离蒸汽。 1.1 设备主要技术参数 容器类别 三类 ; l23一C 和 123一C都为固定管板式换热器, 投用 日期 2oo5年3月; 123一C 投用 l0个月后在大修 中开人孔进行着 安装方式 立式; 色检查时,发现 l267根换热管 中约有 70%的换 容器内径 l050mm; 热管上端管 口出现了深浅不一的裂纹,最深的达 高 度 1O062mm; 12mm,其沿管内壁延伸。由于大修时间较短,仅 简体厚度 66mm; 对其管口进行了打磨、补焊处理投用,不久后发现 球形上、下封头厚度 68nlIl1; 系统高压锅炉给水指标中pH偏高,且随着时间 上、下管箱厚度 108Hun; 的推移还在不断增加,分段对给水管线取水进行 换热面积 386m 。 分析,认定是 l23一c 泄漏所致。该处泄漏介质 (预热器 l23一C 结构示意见图1,管 口情况 为氨气、氢气、氮气,氢气在高温条件下容易使金 见表 1) 2oo9年第3期

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