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再热蒸汽调节阀阀杆断裂失效原因分析-中国应急分析测试平台
记录号:JS-AL-阀-002
再热蒸汽调节阀阀杆断裂失效原因分析
摘要:某湾核电厂 1#机组在运行过程中,发生再热蒸汽调节阀阀杆断裂失效的事故,阀杆
材料为 15X11Mφ-ш(相当于 1Cr11MoV)。对断裂阀杆进行材料化学成分分析、力学性测试、
断口分析、表面分析、组织结构分析及受力情况分析,再热蒸汽调节阀阀杆是属于弯曲疲劳
断裂。引起阀杆发生过早的弯曲疲劳断裂的主要因素有:阀杆存在偏心载荷(可能与阀杆不
中
直有关);凸肩根部 r 处应力集中偏大;阀杆材料组织偏粗大,存在晶界弱化的问题。不排
除腐蚀在疲劳断裂过程中起了促进作用。
关键词:核电;再热蒸汽调节阀;阀杆;弯曲疲劳断裂;偏心载荷;腐蚀
国
材料种类/牌号:合金结构钢/15X11Mφ-ш(相当于 1Cr11MoV)。
概述
某湾核电厂 1#机组在运行过程中,发生再热蒸汽调节阀阀杆断裂失效的事故,再热蒸
应
汽调节阀中剖面结构如图 1 所示。由阀杆 3 的往复移动(移动范围约 15mm)带动件 6 开启
或关闭,这就使阀杆 3 在蒸汽温度(270℃)环境下承受拉-压交变应力(载荷),断裂发生
在阀杆与阀塞连接的头部肩凸根部,如图 2 所示。图 2(a)为阀塞结构,图 2(b)为阀杆
急
断裂位置示意图,图 2(c)是断裂面 F-F 处的匹配断口形貌。阀杆材料为 15X11Mφ-ш(相
当于 1Cr11MoV)。
分
析
网
图 1 蒸汽调解阀剖面图
1
中
国
应
急
分
图 2 蒸汽调解阀阀杆断裂位置及断口
测试过程与结果 析
化学成分分析
由于阀杆表面有硬化层和附着物,先将表面车掉 11~2mm 后再取样作化学分析,分析结
果见表 1。所分析元素的含量基本符合规定要求。 [1] 网
表 1 要求和实测化学成份(w/%)
C Si Mn P S Ni Cr Mo V Cu
规定 0.11/0 ≤0.50 ≤0.60 ≤ ≤ ≤0.60 11.0 0.50 0.25 /
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