天然气脱水装置工艺分析和改进.pdfVIP

  • 10
  • 0
  • 约1.77万字
  • 约 6页
  • 2017-12-11 发布于湖北
  • 举报
学兔兔 第6期 蒋 洪等:天然气脱水装置工艺分析与改进 49 天然气脱水装置工艺分析与改进 蒋 洪 ,杨昌平 ,朱 聪 (1.西南石油大学,成都61 0 500;2.四Jil科宏石油天然气工程有限公司,成都6 1 00 2 1) 摘要:分析了在役三甘醇脱水装置设计和运行中存在的主要问题,提出了改进的工艺措施和脱水工艺流程。在三甘醇脱水 改进工艺流程中,应用了高效的板式换热器和先进的旋转齿轮甘醇泵,改善了甘醇贫富液换热效果,取消了甘醇贫液水冷却 器、循环水系统及泵出口缓冲装置,简化了工艺流程,降低了脱水装置的能耗及操作费用,在脱水装置设计和技术改造中具有 推广应用价值。 关键词:天然气;三甘醇;脱水装置;工艺改进;齿轮泵;板式换热器 中图分类号:TQ 05 文献标识码:B 文章编号:1001-9219(2009)06—49—05 天然气脱水的目的是保证天然气输送过程不 塔顶注人的贫三甘醇溶液逆流接触而脱除水,吸收 析出液态水,不形成水合物,控制管道和设备的腐 塔顶部出来的天然气经气体一贫甘醇换热器换热后 蚀。目前,天然气的脱水方法应用较广泛的有低温 进入外输管道。吸收塔底部排出的三甘醇富液经凋 分离法脱水、溶剂吸收法脱水和固体吸附法脱水。 压后与再生塔顶部气体换热后进入闪蒸分离器,尽 三甘醇(TEG)脱水是管输天然气控制水露点的常用 可能闪蒸出其中所溶的烃类、CO 、HzS等气体,闪蒸 脱水方法,具有工艺成熟可靠、流程简单、投资及操 气体可根据其组成进入燃料系统或灼烧炉等。闪蒸 作费用较低、能耗低等优势,在国内外管输天然气 后的三甘醇富液经过过滤器除去固体、液体杂质, 脱水工艺中得到了广泛应用。国外三甘醇脱水工艺 进入再生塔换热罐与甘醇贫液换热后,三甘醇富液 技术在提高脱水深度、开发和应用新型、高效脱水 进入再生塔提浓,再生后的三甘醇贫液经冷却后由 设备、改进甘醇再生工艺、控制再生尾气污染等方 泵输送至吸收塔,实现三甘醇贫液的循环利用。 面取得了一系列进展【】 。本文通过文献资料调研和 作者在西南油气田分公司重庆气矿沙坪气田、 现场实地考察,分析了在役三甘醇脱水装置设计和 川中油气矿净化厂、克拉2气田实地考察了脱水装 运行中存在的主要问题,提出了改进工艺措施,应 置的设计和运行情况,调查分析表明:多数脱水装 用了高效的工艺设备,优化了脱水工艺流程,降低 置运行状况正常,基本能达到管输天然气水露点的 了睨水装置能耗,有利于天然气脱水装置安全、平 要求,但有的脱水装置因原料气气质及地层水水质 稳运行。 的变化、设计流程和工艺参数不够优化、设备选型 不尽合理等因素,致使出现了脱水装置运行成本上 1 三甘醇脱水流程及存在的问题 升、脱水运行不稳定、天然气水露点不合格等问题。 根据原料气气质条件和水露点要求的不同,三 现将三甘醇脱水装置存在的主要问题归纳如下 7]: 甘醇脱水工艺的具体流程可能有所不同,但基本工 (1)原料气分离过滤及闪蒸分离效果较差,造 艺流程变化不大,主要由进口分离、气体一甘醇吸收 成甘醇发泡和变质 脱水、闪蒸分离及过滤、三甘醇富液再生、贫富换 原料气分离方案

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档