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维普资讯
第 37卷 第 5期 石 油 化 工 设 备 Vo1.37 NO.5
2008年 9月 PETR()-CHEMICAIEQUIPMENT Sept. 2008
文章编号 :1000—7466(2008)05—0093—03
乙苯换热器换热管与管板接头开裂失效分析
汪光胜 ,周晓燕 ,郭志军。
(1.中石化 金陵分公司 机动处,江苏 南京 210033;2.中国石油海洋公司 金属结构建造事业部,
山东 胶州 266300;3.兰州石油机械研 究所 ,甘肃 兰州 730050)
摘要:固定管板式 乙苯气一反应混合气换热器投用 1a内多次发生换热管与管板焊缝开裂,全面检
查发现换热器还存在筒体呈波浪状、筒体膨胀节严重变形和开裂、管板 向外突出变形、鞍座焊缝开
裂等失效形式。检验分析表明,换热管与管板焊缝开裂为氯化物应力腐蚀开裂,热应力过大是导致
应力腐蚀的主要 因素。
关键词 :换热器;不锈钢;热应力;应力腐蚀;失效分析
中图分类号 :TE 986 文献标志码 :B
某厂乙苯气一反应混合气换热器为固定管板式 计后投用 1a又出现换热管与管板焊缝开裂 (图1),
换热器 (工艺位号 E一301),该换热器 2002年 2月投 补焊修复后短期内多次发生开裂 ,且开裂周期呈明
用 ,同年 4月到7月相继发生了 3次热端管板与壳 显缩短的趋势。文中介绍对其进行分析的情况。
体焊缝开裂、高温端管板断裂 ,导致装置停工。分析
l 设备简介
认为,管板过大 的温差应力 是导致 开裂 ,的主要原
因。因此,将管板改进为 22mm 厚的薄管板 ,采用 该换热器为卧式固定管板式,规格O1900mmX
柔性设计来解决管板的温差应力f1]。该设备改进设 9005mm×18mm,筒体中部安装 1组 YTAB13801
- 444--+ --4-.-++--一. ·
表 2 1 、2 锅炉房运行参数对比
从上述对比分析可以看出,2锅炉房采用的封
3 结语
闭式循环系统具有如下优点。
(1)使凝结水在密闭系统中得以回收,水质不受 从第一天然气净化厂 1 、2 锅炉房供热系统
污染 ,无须二次除氧。 的工艺以及运行参数的对 比分析可以看 出,2锅炉
(2)凝结水回水系统可在 110~180℃下运行 , 房采用的封闭式循环系统明显优于 1 锅炉房供热
其二次蒸汽无外逸,凝结水 回收率高达 95 ,可提 系统的运行模式。因此,建议在适 当的时机对 1锅
高设备热利用率 10 ~15 ,大幅降低锅炉房一次 炉房供热系统进行改造 ,以提高生产效率,降低生产
能源的消耗 。 成本 。
(3)由于回收系统中采用了 自身引射结构,因此
能确保回水器 内压力永远低 于用热设备排出的压 参考文献 :
力 ,使各点凝结水顺畅流人 ,降低了凝结水泵的热负 [1] 张 伟 ,宋跃炜,曹 钢,等.特种设备法规专辑 [M].北京:中
国标 准出版社 ,2005:498—544.
荷,延长了泵的使用寿命,也减少 了输送量 ,具有节
(杜编)
能效果 。
收稿 日
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