制氢转化炉炉管红管分析和处理措施.pdf

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第44卷 第7期 化 工 技 术 与 开 发 V01.44 No.7 2015年 7月 Technology DevelopmentofChemicalIndustry Ju1.2015 制氢转化炉炉管红管分析及处理措施 谷宗昌 (中国石油广西石化公司,广西 钦州 535008) 摘 要:针对制氢装置转化炉单独一根炉管出现红管的现象,分析了导致产生制氢装置转化炉红管的各种因 素,并提出了装置运行期间和停工后相应的处理措施。 关键词:制氢;炉管;红管;处理 中图分类号:TE963 文献标识码:B 文章编号:1670-9905(2015)07-0059-03 制氢装置转化炉普遍采用顶烧炉,作为轻烃水 降,与周围炉管温差减小。 蒸汽转化制氢工艺的核心设备,转化炉相当于制氢 表 1 2015年 1月 19El437#炉管监测数据 装置最大的反应器。由于制氢转化炉结构的特殊性, 以及高温、高压的运行环境,转化炉炉管容易发生弯 曲、花斑、红管、爆管等现象,严重影响设备的平稳运 在 以上工艺调整基础上,装置建立炉管温度监 行。 测台账。当班班组每班次检测 2次炉管温度,同时 某石化公司4万m ·h 制氢装置转化炉有4 与周围炉管进行对比,如出现温差较大或高于炉管 排共 176根转化管,炉管主管段采用铸钢 25Cr35N— 设计温度的情况需及时通知装置管理人员。 iNb—MA材料,内径 110mm,有效管长 12.9m,炉管设 采取以上措施后,装置平稳运行至2015年 5月 计温度为910oC。装置于2014年 10月份第4次开 份,择机进行计划停工检修。 工后发现第4排37#炉管出现红管、弯曲的现象,为 平衡全厂氢气管网需求,装置调整操作,平稳运行至 2 红管原因分析 2015年5月份择机进行停工检修。 2.1催化剂中毒 1 红管后的工艺调整 对制氢工艺而言,原料精制系统催化剂由于长 装置开工后发现437#炉管下部出现 -3m左 时间运行而失活,导致硫、氯等转化催化剂毒物进入 右的红管现象,上部炉管颜色相对正常,且炉管出现 转化系统,的确可以导致转化催化剂中毒而引起炉 轻微外凸弯曲现象。因全厂对氢气的需求 ,装置无 管红管的现象。然而,制氢装置转化催化剂中毒具 法停工处理,同时由于转化炉出口甲烷含量仍在控 有过程性和普遍性,过程性是指转化催化剂中毒后, 制指标范围内,装置决定加强炉管监测,至2015年 转化炉炉管首先会出现花斑现象,并逐渐严重,最终 1月红管现象扩大至炉管中部。 导致红管;普遍性是指原料气由转化炉上集合管进 1月 16日温度监测数据为:上部836~C,与周围 入到转化炉各个炉管中,如果催化剂中毒最终会导 炉管相差不大;下部861oC,与周围炉管相差30℃左 致炉管普遍出现红管现象。所以,本装置一根炉管 右。 红管的现象是由于催化剂中毒而引起的可能性很 在相同装置负荷前提下,采取了一系列手段诸 小。 如调小437#

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