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石 油 化 』= 自 动 化 ,2009,2:81
过程控制实施技 术 AUToMATIoN IN PETR(YCHEM ICAIINDUSTRY
分离器液位变送器失真原因分析及改造
范苏如
(中海石油化学股份有限公司 ,海南 东方 572600)
摘要 :分离器液位变送指示失真是因为液体进入分离器时压力降低,溶于水的部分COz就会析出,变送器负压室内充填
的冷凝液液位 因CO 气体析 出而下降。虽然分离器实际液位未变 ,但变送器 的压差却发生 了变化 ,导致液位指示失真。根据
工况 .将导压管式差压变送器改为法兰式变送器 ,以消除因导压管内液位变化而造成的压差失真。并分析变送器在不 同安装位
霞时的压差情况 ,给出正确的安装位置 。改造后变送器指示准确,信号真实 。
关键词 :变送器 ;液位;CO2气体
中图分类号 :TH862;TP206.3 文献标志码 :B 文章编号 :1007—7324(2009)02—0081—03
1 引 言 两个,一是控制液体排放阀,使其适时开关将液体
中海石油化学股份有限公司8OOkt/a尿素装置 排放;二是进行液位高联锁,一旦液位异常过高时 ,
的C 压缩机段间分离器及 C 入 口分离器液位 为防止液体进入压缩机,进行压缩机跳车联锁动
变送器指示严重失真,与现场玻璃液位计指示相差 作 ,以保护压缩机组。
很大,在运行中甚至会引起联锁误动作 ,造成 C02 2.2 段间分离器液位变送器配置
压缩机误跳车。为保证 CO 压缩机正常运行时不 CO 段 问分离器采用上、下两段进行气、液分
会因液位联锁误动作跳车,只有将所有液位联锁切 离 ,共有 4个段间分离器 (包括 CO。入 口分离器),
除,但这样对整个机组是很危险的。一旦液位过高 因此有 8个液位需要控制和相对应的 4个液位高
而没有及时的联锁动作 ,造成液体进入压缩机 ,对压 联锁 。原仪表测量变送器选用导压管式差压变送
缩机的损坏是毁灭性的。 器 ,在正压室与取压点之间安装隔离罐 ,在负压室
在对液位变送器指示失真原因进行分析时,发 与取压点之间安装冷凝罐。因考虑到液面 自动测
现是因选型不当造成的,经过改造,最终解决了这 量与玻璃板液位计指数同步 ,以便于现场校验 ,所
个 问题 。 以差压变送器的水平高度与玻璃板液位计零线等
2 分离器液位指示失真故障 高。图1为其中一个分离器液位变送器配置图,其
2.1 工艺流程 他分离器相 同。
从合成氨装置来的CO 气体 (40℃,0.15MPa)
冷凝罐
经CO 入 口分离器进行气、液分离后,进入压缩机
一 段进行压缩 (至 140℃,0.395MPa),经一段冷却
器冷却到39℃,进入一段分离器进行气液分离;分
离后 的 CO 进 入 压缩 机 二 段 压 缩 (至 194℃,
2.1MPa),经二段冷却器冷却到 38℃,进入二段分
离器进行气液分离;分离后的 C02进入压缩机三段 分 离
压缩(至 174.8℃,8.25MPa),经三段冷却器冷却到
玻璃液
45℃,进 入三段分离器进 行气液分离 ;分 离后 的
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