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16一 ■论文广场 2石0油10与年化第工设备
13卷
DN24OO低压甲醇合成工艺的设计与运行
张爱民
(安徽--N化工有限责任公司,安徽 涡阳233610)
[摘 要]在1OOkt/a甲醇装置的基础上每年增加5.O万吨氨醇,对联醇进行相应技术改造。新上一套DN24O0低压 甲醇合成
系统,既是甲醇产量岗位又担 负气体净化的功能,从而降低中压联醇和高压醇的负荷及压力,减少动力消耗,同时副产
蒸汽 。
[关键词]低压 甲醇;合成;工艺;设计
前言 由6.4~6.8MPa降至5.5MPa,节 电明显;工艺稳
安徽三星化工有 限责任公司是具备 180kt/a合 定 ,合成塔塔温波动范 围±2℃;系统 阻力小,
成氨 ,300kt/a尿素,1OOkt/a联产 甲醇装置能力 的 只有0.2MPa。在改造过程 中,整个项 目严格按照
煤化工企业 。根据市场产 品结构的需要,为了节 公司招标办法对项 目进行招标建设 ,低压联醇装
能降耗 ,发挥现有生产装置的能力,经过多次考 置是 由南京吴安科技工程 (工业设备)有限公司
察论证 ,在现有的基础每年增加5.0万吨氨醇 ,对 最新开发的。2009年5月,经过4天 的升温还原,
联醇进行相应技术改造 。新上一套DN2400tk~压 一 次开车成功 。四个 多月的生产实践证明,该内
甲醇合成系统 ,该系统 既是 甲醇产量 岗位又担 件具有触媒装填量大 、升温还原容 易、塔 阻力
负气体净化 的功能,从而 降低 中压联醇和高压 小、转化率高、生产弹性大 、操作平稳的特点,
醇 的负荷及压力 , 由于生产压力 降低 ,减少动 同时副产 的1.3Mpa中压蒸汽更有利于尿素生产负
力消耗 ,同时副产蒸汽 ,为扩产改造奠定 了基 荷的调整 。
础 。低压 甲醇与 中压 甲醇相 比有许多优 点:每生 1主要设备及工艺流程 :
产 1吨 甲醇可副产 1.2吨蒸汽 ;压缩机五段压力可
1.1主要设备参数见表1。
表1 主要设备参数一览表
1.2工艺流程: 却到常温 ,然后经 甲醇分离器分离出 甲醇,再经
1.2.1工艺气体流程 甲醇洗涤塔洗去微量 的醇后去压缩机六入 。醇分
后部分气体去循环机经压缩进入油水分离器与原
1系统2.7Mpa脱碳后低J玉醇原料气经HN压缩
料气混合循环使用 ,主要是为 了控制合成塔温度
机五段压缩至4.5~5.5Mpa送入低压醇工段,在油
和提高CO的转化率。
水分离器处除去油水,然后原料气经热交换器加
热,温度 由常温加热到190~200℃后进入合成塔 1.2.2水汽流程
进行反应 ,反应后 的气体通过热交换器加热原料
作者简介 :张爱民 (1968一),男,安徽三星化工有限责任
气后温度 降到70℃左右 ,进入水冷蒸发冷凝器冷 公司总 经理
第1期 张爱民 DN2400低压甲醇合成工艺的设计与运行 一7
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