制动主缸总成PFMEA.doc

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
制动主缸总成PFMEA

过程潜在失效模式及后果分析 项 目 名 称: 制动主缸总成装配 过程责任: 王俊 编 制 人: 杜静 页 码: 共 4 页 第 1 页 车型/车辆类型: 长安之星 日 期: 08.08.18 修订日期: 09.06.13 主要审核参加人: 卢玉刚 王俊 赵索才 杜静 编 号:TS/BD-7.3.3-12-01 项目 目的 潜在失效 模式 潜在失效 后果 严重度 S 级 别 潜在失效的 起因/机理 频度数 O 现行工艺控制 探 测 度 D RPN 建议措施 责任目标完成日期 措施结果 预防 探测 采取的措施 S O D RPN 01领件 错领 无法组装 7 库房零件区未明示,产品区分不够明确 3 按领件l清单领件 库管员逐件 核实 2 42 02清洗缸体 清洗不净 无法组装 7 Z 超声波清洗机出现状况,清洗不净 3 100%自检 检查员巡检 2 42 执行工艺规程 03补偿孔反冲倒角 主皮碗过早磨损 主缸使用寿命低用户不满意 补偿孔反冲倒角 不到位 04 橡胶件的清洗 清洗不净 无法组装 7 清洗时间没有保证 3 按清洗工艺保证清洗时间 100%自检 检查员巡检 2 42 05 金属件的清洗 清洗不净 无法组装 减少寿命 7 温度过高或者过低 时间不够 3 保证清洗液温度及清洗时间 100%自检 检查员巡检 2 42 06压密封塞 压不到位 压不正划伤密封面 影响主机厂的装车, 导致漏油 8 辅具定位柱不正 辅具与密封塞接触面有异物 3 操作者自检 质检员巡检 2 48 07压入钢珠 钢珠不牢固,泄漏。  与助力器对接后液压油渗入助力器内导致产品报废。 9 压入钢珠的孔径加工过大,不能形成过盈配合。  3 根据以往的经验孔径小于钢珠直径0.15--0.2MM 100%自检通过检测压入力大小来判断过盈状态 2 54 08缸体及橡胶件的润滑 润滑 不到位 装配困难 损伤皮碗 7 缸体内孔涂油不均匀, 3 执行工艺规程 100%自检 检查员巡检 2 42 每次润滑的橡胶件数量多 过程潜在失效模式及后果分析 项 目 名 称: 制动主缸总成装配 过程责任: 王俊 编 制 人: 杜静 页 码: 共 4 页 第 2 页 车型/车辆类型: 长安之星 日 期:08.08.18 修订日期: 09.06.13 主要审核参加人: 卢玉刚 王俊 赵索才 杜静 编 号:TS/BD-7.3.3-12-01 项目 目的 潜在失效 模式 潜在失效 后果 严重度 S 级 别 潜在失效的 起因/机理 频度数 O 现行工艺控制 探 测 度 D RPN 建议措施 责任目标完成日期 措施结果 预防 探测 采取的措施 S O D RPN 09组装第二活塞部件 零件装反 产品失效 9 Z 现场无明示的作业 指导书 3 指导书中明示零件的装配方向和零件的数量,并加强人员培训 100%自检 巡检员巡检 4 108 定岗定员

文档评论(0)

zhuwenmeijiale + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7065136142000003

1亿VIP精品文档

相关文档