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圭霉禀鼍里裹栗差叁 2006年学术年会论文集(仪器仪表与过程控制专委会)
标准,各仪控系统生产厂家针对自己系统提出了各种各样的接地要求,而这些接地要求差别很大,使现场
施工、工程服务人员和用户无所适从,也给仪控系统的安全运行留下了隐患。因此需要通过长期、艰巨的
探索,尽早制定出切实可行的仪控设备的防雷和接地技术标准。
仪控设备的防雷工作不是简单的避雷设施的安装和堆砌,而是一项要求高、难度大的系统工程,涉及
多方面的因素。为此,必须贯彻经济、实用、高标准、严要求、高起点、高可靠性原则,在遵守国家有关标
准、行业标准的基础上,还应参考和引入IEC的有关防雷击标准要求,以其达到更好的防雷效果,确保热
控系统的可靠、稳定、安全运行。
仪控设备可靠性分析评估及提高对策
华能上海石洞口第二电厂 陈思勤
随着机组DCS系统应用的普及,机组自动化水平的提高,运行人员对自动控制系统的依赖性越来越
大,如果系统中出现故障,要求安全保护必须可靠,否则不但使设备受到损失,还会危及人身安全,而且由
于停机少发电量的损失也会远远超过控制系统本身的价格,所以自动控制系统必须保证长期稳定的无故
障运行。华能上海石洞口二厂1、2号机组是1992年开始投入商业运行的,迄今为止已有14年,由于仪表
控制系统自生的特点,在运行了十多年后开始从偶然失效期进人耗损失效期,为保障机组运行可靠性,必
须对现有的系统进行可靠性评估,针对存在的弱点加强改造、维护、维修工作,确保机组安全运行。
l 安全事故统计及受控状况分析
两台机组在调试投产初期,由于经验和设备方面的原因,机组误跳的次数较多,综观所有发生的
MFT(主燃料跳闸),仪控原因引发的占了多数,比例高达73%。
仪控设备故障是MFT的主要原因,事实上,其他首发原因不一定必然导致MFT,多引起不稳定或
首发原因分布:AV6故障:7%;传感器故障:23%;执行器故障:20%;模件故障:21%;网络故障:12%;调
节性能差:9%;密封水调节:3%;逻辑:2%;电源故障:1.5%;不明原因:1.5%。
仪控设备故障引发MFT的分析:
(1)参数与逻辑调试是极为重要的环节,我们巳经对此付出了惨重的代价。其中投产前发生的MFT
中50%与逻辑与参数调试相关。投产以后两台机组MFT次数也不少,上面也分析了许多首发原因,但
其中42%是与调节品质直接相关的,自从1996年RB调试成功以来,由于这方面原因引发失效大幅
缩小。
(2)保护逻辑历史上确实存在过保护问题,1997年巳作了许多清理,包括重复设置的汽机侧汽温高
跳闸、炉侧空压机压力低跳闸,给水流量大跳泵、密封水差压调整、主机油箱油位低跳闸等已经取消;2002
年又取消磨轻油三位阀动作失火监、坏质量信号联锁;2004年对小机指令与反馈偏差大跳泵、齿轮油箱润
滑油温低跳低位磨等作了更改,2005年将2号机主机和小机轴向位移和振动保护一取一改为二取二。目
前机组保护越来越合理,虽然还存在许多问题尚待研究,可以结合DCS更改,作一次全面的梳理,目标是
在防止拒动的情况下把误动降到最低限度。
(3)对冗余的设计存在问题,没有最大限度地贯彻“单一故障不引发总体失效原则”.32%的MFT
因单一信号或熔丝或模块发生故障直接引发的MFT或跳重大辅机引发MFT。设计的要求是不能因其
中某一个信号、模件、熔丝、缆线寿命到期时或意外失效时就因此而误跳整台机组,虽然近年来我们通过
对保护逻辑的修改,报警监视功能的完善在一定程度上减小了这方面的危害,要彻底解决,一部分可以通
过DCS改造来实现,但有些环节却要通过更大范围的更改来实现,如汽机调门电液转换器由一对四/一对
二改为一对一,但价格及其昂贵,需要综合考虑。
(4)原DCS系统无一个好的过程追溯系统,上述MFT中,38%是如果能找到原因,可以不再发生的
重复性故障跳机。近年来,本厂的过程记录系统有了长足的改进,更换了新了SOE,增加了SIS-RTDB及
一120一
陈思勤:仪控设备可靠性分析评估及提高对策
TREND系统,灰控与煤控全面增加了全点记录,增加了管壁金属温度的监控,工厂保护增加了8路三取
二监视,重要6kV辅机增加了首出逻辑。总的来讲,近两年来N90,灰控所有的故障都找到了确切的原
因,在故障追溯方面已经受控。
(5)电子元件的故障问题,在控制,逻辑等问题得到有效改善后,电子元件的寿命问题是近两年来
MFT的首要原因,在现场一次元件方
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